提高转炉煤气回收的措施及理论研究论文_曹军

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司能源中心 新疆维吾尔自治区 830022

摘要:煤气是钢铁厂生产的副产品和重要能源,生产和使用量大。煤气主要有焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气。炼焦炭时产生的煤气叫焦炉煤气;将焦炭送到高炉去炼铁,作为还原剂使用,把铁矿石中的铁还原出来,焦炭就生成了高炉煤气;还原过程中有多的炭浸入,铁含炭高,需要脱炭,脱炭即为炼钢,脱炭产生转炉煤气。

关键词:转炉煤气;回收措施;研究

一、转炉煤气相关概述

1、原理:高炉内是一个还原反应,相反,转炉内是一个氧化反应,它是把铁水中的炭氧化(脱)掉,采取的办法是用氧枪向炉内的铁水吹氧,吹氧的过程就产生CO。回收炉内CO采用的是外延法,炉口不盖严,外面的空气会进来,产生的CO全部烧掉了,此方法叫燃烧法。转炉炼钢的前期和后期炉盖是打开的,回收煤气是在中间一段,烟罩落下来,不让外面的空气进去。

2、案例:2012年8月日150t转炉炼开始炼钢,2012年12月8日120000m3煤气柜投运当时按公司的统一规划是将转炉煤气供150t炼钢和连铸自用一部分,剩余的掺入中厚板混合煤气管道中供加热炉用。150t炼钢产生的转炉煤气先进入120000m3柜内,柜内压力2300-3000Pa。再经过转炉煤气加压风机升压至12500Pa,一部分供150t炼钢和连铸烘中间包、钢包、铁水包,剩余的掺入中厚板混合煤气管道中供加热炉用。

转炉煤气系统和混合煤气系统

3、转炉运行过程中通常会出现以下安全问题:

(1)转炉烟罩氧枪、副枪插入孔冒煤气。固定烟罩和活动烟罩应密封好,密封的方法有多种,如沙、水、机械密封等。

(2)转炉加料系统冒煤气。加料口加造渣、浠释,去杂加石灰时,容易漏煤气,这里也要用氮气气封,要考虑密封压力,压力有没有报警等。

(3)转炉氧枪冷却进出不严冒煤气。压力太大,煤气会跑出来,压力太小,空气会进取。

(4)转炉炉口以上各层平台煤气危险区。不要让人随便上去,要确保在这些区域作业是否按规定执行,有没有制度,有无单人作业情况,作业是不是随身携带CO报警器等,还要关注氧枪冷却水泄漏、喷溅问题。

二、转炉煤气回收中存在的风险分析

1、12万转炉煤气柜容低,为确保气柜安全及150t炼钢和连铸用煤气安全。为防止转炉煤气柜抽成负压,当12万转炉煤气柜柜容低至下下限1万m3时,程序自动全开供150t混合煤气总阀150-M0(DN900)和中厚板转炉煤气调节阀ZHB-L0,其中一台阀开到位后程序联锁自动打开转炉煤气柜回流阀12L-HL2(100%),当转炉煤气柜回流阀12L-HL2开到50%时,程序自动关闭转炉风机出口总阀2L0(DN900)阀,气柜回流阀12L-HL2维持原状,程序自动停风机。煤气调度通知中厚板和150t煤气热值变化做好调节工作。

2、12万转炉煤气柜活塞下降速度大于设定值为确保设备安全和150t炼钢和连铸用煤气安全。当气柜活塞下降速度>3.5m/min时报警,当气柜活塞下降速度>4.0m/min时,程序自动按第1条的的程序联锁动作。

3、当12万转炉煤气柜加压风机故障停机时确保煤气柜的安全和150t炼钢和连铸用煤气安全。因转炉煤气柜内压力为2500-3000Pa,而混合煤气压力为12500Pa,若12万转炉煤气柜加压风机故障停机,那混合煤气就会通过加压风机通路进入12万转炉煤气柜,造成转炉煤气柜冲顶,造成大量转炉煤气放散,对转炉煤气安全运行造成较大安全风险。

风机故障停机时,程序自动全开供150t混合煤气总阀150-M0(DN900)和供中厚板转炉煤气调节阀ZHB-L0,当其中一台阀全开到位,程序自动关150t机后转炉煤气总阀2L0(DN900)阀,同时关风机出口阀。

4、确保150t炼钢和连铸用煤气安全。因轩炉煤气的着火温度较高650-750度,确保转炉煤气安全燃烧,为150t炼钢和连铸烘钢包、铁包、中间包的烧咀上均设一个长明火,气源用供150t炼钢的切割煤气(焦炉煤气)有长明火气源。

5、转炉煤气为无色无味气体,厂房内为封闭厂房为确保漏煤气可以闻到味到,在转炉煤气中加入四氢噻吩。

5.1四氢噻吩加入量:1Nm3转炉煤气加入20㎎/m3四氢噻吩。

5.2加药量计算方法:

单位物料的加药标准、加药泵的单次注射量决定了设备的最高工作频率。计算方法举例:物料最大流量15000m3/h,单位物料加药量标准20㎎/m3,控制器的运行模式设置为自动,设定最高工作频率为25次/分,计算公式如下:

15000×20÷60÷25=200mg即加药泵的单次输出量为200毫克。

本机配备有不锈钢计量储药罐,从药剂车或药剂桶内向储药罐内导药时,应先打开排空阀,用导药装置或泵进行。使用导药装置导药用50kPa压力的氮气进行导药,导药工艺流程如图所示:

导药工艺流程图

三、提高转炉煤气回收率措施

1、管理措施

1.1规范班组管理,优化工序操作。通过强化数据过程监控,加强员工培训等措施,规范了内部管理和工序操作。

1.2加强外部协调,提高回收进口煤气合格率。关注炼钢冶炼情况,了解冶炼品种、装入量、降罩开始时刻、结束时刻和降罩时间。注意兑铁、吹炼等信号,督促炼钢厂优化转炉冶炼,规范炉前操作,进一步规范炉前冶炼烟罩的操作,提高冶炼气体成分,减少不合格废气量的产生,有效延长转炉煤气回收时间,提高回收量;

1.3强化内部沟通,杜绝转炉煤气放散。针对以往转炉煤气回收过程中,使用不及时导致的满柜放散现象,制定转炉煤气使用协调方法,有效杜绝了因使用不及时造成的满柜放散现象;

1.4做好设备设施维护保养,确保除尘风机、三通阀、水封阀完好性,定期对除尘管道、除尘风机等设备进行清灰;

2、技术措施

煤气回收系统存在极大安全风险,最危险的就是转炉煤气回收柜内氧含量超标(超过国标规定2%),此时将在气柜内形成煤气爆炸性气体,带来极大气柜爆炸安全风险。为了提高煤气回收系统的整体安全性能,各项工艺联锁控制技术被运用在转炉煤气回收系统中。

一次除尘风机后CO含量百分比设定均为设35%,低于35%拒绝回收,自动放散;气柜入口氧分析仪氧含量,>0.8%报警,>2%联锁关闭气柜进口阀,不合格煤气进行放散;一次除尘三通阀与炼钢厂转炉炉前氧枪自动联锁,当吹氧结束,氧枪提枪时,三通阀通向气柜的管道自动关闭,切换到煤气放散模式;

3、提高转炉煤气回收率

取消风机后CO浓度联锁投入或降低联锁浓度值;取消气柜入口分析仪或延时投入;取消氧枪提枪时三通阀联锁,改为入口联锁自动关闭;投入烟罩联锁;取消回收站当风机出口氧含量小于2%时(达到回收标准),延时3秒再打开水封逆止阀自动联锁,改为氧气含量低于2%时(满足回收条件时即可回收);取消炼钢转炉吹氧90秒后才允许回收煤气自动联锁,改为吹氧时间80秒甚至70秒后即可进行回收。

结束语

总之,实施转炉煤气回收,能够充分发挥燃煤气锅炉调节作用,最大量使用转炉煤气,减少因柜容高造成拒收的情况。在转炉生产变化造成转炉煤气量减少时,提前要求燃煤气锅炉减量直至停烧,再调整其他用户用量,确保气柜及管网安全,提高了转炉煤气回收利用效率。

参考文献

[1]刘振涛.提高转炉煤气回收率研究与分析[J].梅山科技. 2018(24):422

[2]孙越.提高转炉煤气回收利用技术实践[J].冶金动力. 2018(31):174-176

论文作者:曹军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

提高转炉煤气回收的措施及理论研究论文_曹军
下载Doc文档

猜你喜欢