火电锅炉吹灰器加装正压式密封墙箱方案研究论文_郝朝宗

华北电力大学(保定) 河北保定 071003

摘要:针对火力发电厂吹灰器墙箱均为负压型,但锅炉在实际运行中普遍存在局部微正压现象,发生大量粉尘从锅炉与吹灰器墙箱接口处外漏,直接污染现场和导致设备部件的损坏。因此进行研究、试验,提出改进方案。

关键词:吹灰器;正压式;密封墙箱;

由于我厂锅炉设计为负压运行,所配套的吹灰器墙箱均为负压型,但锅炉在实际运行中普遍存在局部微正压现象,发生大量粉尘从锅炉与吹灰器墙箱接口处外漏,这些漏出的粉尘大量堆积直接污染现场影响了文明生产,还进入吹灰枪内、外管间积尘导致吹灰管腐蚀穿孔、提升阀、电缆和轨道开关损坏等,大大缩短设备部件的使用寿命。

在机组运行中,大量高温烟气从吹灰器枪管与锅炉炉墙之间的密封处漏出,不但浪费了大量热能,也污染了锅炉房12.6米运转层至炉顶的环境,造成大量积灰堆积在平台、步道、圈梁上,严重的制约了锅炉房内的文明生产,而且也降低了锅炉效率,更易造成周围设备及电缆着火事故。

1 可行性讨论

1.1 问题的概述

火力锅炉设计为负压运行,但锅炉在实际运行中普遍存在局部微正压现象,造成吹灰器与炉墙接口密封处频繁出现“烟气呼吸”情况,导致大量灰尘外漏。现场对108台吹灰器漏灰情况进行了调查,发现存在漏灰问题的均为水平烟道附近的长吹灰器,共计34台,随后研究人员对4个月34台吹灰器漏灰情况进行了调查。

由表一可见吹灰器的漏灰问题比较严重,漏出的灰尘大量堆积严重影响了锅炉房文明生产管理工作,在很大程度上也增加了清灰的人工成本;此外大量灰尘进入吹灰枪内和外管间造成吹灰管腐蚀磨穿,提升阀、电缆和轨道开关损坏等问题,降低了设备运行的可靠性和使用寿命。

1.2 吹灰器密封装置的改造

从锅炉零米一次风机出口风道上接气源管,该管道为Φ159mm,在接口处焊接一蝶阀控制正压墙箱气源流量和压力,同时方便与相同隔离和管网、正压墙箱部件检修。管道自锅炉41米处通过三通分向东西两侧之后变径为Φ108mm,焊好支架后再变径为Φ89mm管道至吹灰器侧,然后焊接Φ89mm变Φ48mm变丝,在变头上焊接Φ48mm变丝并连接球阀,这样就可通过金属软管为正压墙箱提供气源。

针对所制定的方案,在实施后,于2014年7月1日—9月30日之间多次进行了检查,发现加装正压墙箱装置后没有发现漏灰现象。

吹灰器供气阀门处于全开状态,每台吹灰器就地表压力为0.3Kpa,对所有加装正压墙箱装置的吹灰器分为静置和吹灰两种状态时观察,无烟气和灰尘冒出现象;周边环境温度也有明显的下降。

吹灰器漏灰情况得到了明显改善,由改造前的107.5吨减少到0.38吨,这也充分证明了锅炉吹灰器正压式密封墙箱方案很成功。

通过目标选定、对策分析和实施,加装正压式密封墙箱后的效果明显,经统计,每年可减少清理积灰500吨/台炉左右,减少冲洗水约2000kg/天×365≈70吨/年,布袋4万个/年×1元≈4万元,减少人工投入10人×5天×200元×12次/年≈12万元,其他清洁工具若干,共计约20万元/年;每台吹灰器周边的环境温度较成果实施前下降约20℃至40℃。

投入总计人工费2万元+设备费8-10万元=10-12万元左右。

投入和产出比约为1:2.5,3个月左右可收回成本。

4 结束语

通过方案的研究和实施,基本上消除了吹灰器枪管与炉墙接口之间漏灰的缺陷,取得了非常满意的效果,使锅炉房内12.6米至70米之间的环境卫生有了明显的改观,设备的健康水平得到大幅度提高,降低了吹灰器缺陷发生机率和炉内高温烟气向炉外喷射的散热损失,同时大幅度的减少了人力的投入。

参考文献:

[1] 唐晓飞,《风道结构对密封风机出力的影响》华北电力技术,2009年

[2] 唐晓飞,《300WM火电机组锅炉水平烟道加装吹灰器的分析》华北电力技术,2013年

论文作者:郝朝宗

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/8

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火电锅炉吹灰器加装正压式密封墙箱方案研究论文_郝朝宗
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