钢包回转台回转大轴承更换方案研究分析论文_孙兵兵,范伟刚,曾超

钢包回转台回转大轴承更换方案研究分析论文_孙兵兵,范伟刚,曾超

宁波钢铁有限公司 浙江宁波 315807

摘要:宁波钢铁有限公司(以下简称宁钢)连铸钢包回转台总量为280.74吨,回转体及以上附件总重量约224吨。2014年钢包回转台回转轴承突然损坏后,在无专用吊具的情况下,采用了四台液压千斤顶顶升更换方案,事实表明顶升方案符合现场实际情况,不仅在不影响其它铸机的生产情况下极大的缩短了更换时间,而且高效、保质保量的完成了回转轴承的更换工作。

关键词:钢包回转台 回转大轴承 顶升 更换

1.引言

炼钢厂钢包回转台是用于把钢包旋出或旋入浇注位置的装置,其主要由塔座、回转体、传动装置、升降臂、升降液压缸、回转大轴承、液压事故驱动装置等组成,是典型的重载、低速回转的重型设备。

宁钢2#连铸钢包回转大轴承安装于2004年,2007年正式投产。2014年6月30日运行过程中发生第一次发生卡阻现象,为保证设备运行,期间采取了一些技术措施,以延长回转轴承的使用时间主要对回转轴承内外圈螺栓进行坚固、缩短了给油脂周期、对回转轴承进行间隙测量、油品化验等工作等工作。然而,7月26日还是发生了严重卡阻,甚至空载也难以转动,并伴有异常响声、抖动,分析判定回转大轴承损坏,不得不紧急组织进行轴承更换工作,更换工作共计历时109小时,给公司生产经营带来巨大的负面影响。

2#连铸机大包回转台位于连铸厂房内的8和9线之间,柱列F列行车轨道梁下方,行车无法对回转台上的回转体直接进行吊装,国内回转台回转大轴承的更换较为成熟方案是利用EF跨140/70t行车、FG跨300/80t行车和专用吊具进行抬吊起升,移位后并配备1台80吨汽车吊位于FG跨对回转轴承进行更换。但考虑此次的2#回转台回转大轴承更换为无计划的抢修作业,2#回转台大轴承利用抬吊方案更换时,不仅占用两台行车时间长,影响1#铸机的生产,而且抬吊用的专用吊具还在加工制作中,所以抬吊方案不可行。

第二种方案为顶升方案。将回转臂旋转至垂直于铸流方向,在回转台两侧鞍座臂底部做支撑架,利用公司既有的1台一拖四各200T的千斤顶顶升施工,四台千斤顶同步顶升或下降,克服了单个千斤顶易倾斜的危险。回转体顶升后在浇铸位制作滑道机构及轴承存放架,使用2副10T手拉葫芦借用滑道滑出大轴承完成更换作业,此方案不影响1#铸机的正常生产,且不需要专用更换吊具。

2.1顶升前准备工作

①回转台停至等待位后,停电、断能,吊离溢流槽,拆除底座周边耐火砖。

②回转台1#、2#鞍座臂下方安装支撑底座,设备拆除时,部分螺栓无法再次使用,请做好设备上部分易损品种螺栓的备件。

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③回转台大包盖直接使用14#(140/70t)行车吊离至浇铸平台区存放;

④升降臂降到“0”位(最低位)后,停液压,安装回转台升降臂支撑连接件(内部用4根D273*13的钢管代用),保持回转体整体钢性,顶升过程中无位移

⑤升降臂与上部拉杆之间活动销轴的4处门型洞口焊接筋板,保证顶升时回转台整体钢性的强度,增加安全性能。

⑥液压、电气滑环拆除。

⑦掀开减速机、惰轮防护罩,惰轮拆除。

⑧靠近4个鞍座臂下方大轴承外圈螺栓孔穿入4根M30的T型螺栓(T型头螺栓头上焊接吊点),在回转体上部焊接4个吊点,挂设4个手拉葫芦与T型头螺栓预拉紧;

⑨设置4根起升标尺于鞍座臂下,用于观测回转体及大轴承的起升高度调整水平起升度;

⑩四个鞍座臂下顶升支撑系统加固完毕。

2.2 回转体顶升

完成各项准备工作后,预起升千斤顶,及检查垫块接触情况。必须对千斤顶的底座水平进行复核确保受力面的水平,同时必须保证垫块接触面的完全水平接触,不存在缝隙。预起升确认完毕后,拆除内圈预留的8颗螺栓进入起升程序。

2.3 回转轴承更换

对回转轴承进行更换时,需取出回转轴承螺栓后,送入3根20#槽钢架设在回转底座上并固定,利用厂房柱设置好的手拉葫芦,缓慢拉拽轴承,滑移到支撑架上并离开回转台2m以上。再将新轴承运至FG跨,进行吊装,就位后轴承“S”点位置进行确认,底座清洗干净后,采用长水平尺测量水平度设计要求为0.2mm/4.2m.完成确认可安装后,若所测数据超差,则根据设备供应商及设计院的指导,进行处理。当新轴承滑移到轴承安装位置时,重新安装M30的T型螺栓拉拽轴承,取出槽钢,细致清理安装底座。放下新轴承,定好轴承“S”点,安装内圈螺栓,并紧固。然后,通过外圈预留孔穿入导向杆安装、用扭力板手预紧内圈螺栓,螺栓预紧为对角拧紧,拧紧顺序如图4所示,以此类推,先20%的预紧力预紧,630NM,最终拧内圈螺栓,顺序与预紧相同,终拧力矩为3700 N?m(图纸设计要求)。回装惰轮,复测大齿轮与惰轮啮合情况,保障大轴承外齿轮最大齿径“B”点与惰轮齿咬合面的技术要求参数。

2.4 回转体复位

回转体复位需要设置钢棒φ30引导就位,且钢棒设置于外圈底座轴承预留孔处,约1000mm。同时以30mm每区间的速度让液压千斤顶回降,并观测标尺读数,通过微调单个千斤顶控制水平度。而且在引导过程中随时关注引导杆有无卡阻回转体的降落,引导至离轴承面约200mm是将外圈螺栓正向穿至轴承外圈孔内。当所有螺栓对中完成后,回转体平稳降落后,取出正向穿装的外圈螺栓。然后安装预紧固预留孔处回转轴承外圈螺栓共六颗(如验算不足,可再安装多个双头螺栓,保障转动扭矩不会对螺栓形成破坏),拆除顶升千斤顶使回转台鞍座臂与支撑架脱离后,人工手动盘动回转体,通过预留孔挨个将外圈螺栓安装并预紧,紧固的顺序、方法、扭力值与内圈螺栓安装相同,需转动盘车14次,直到外圈螺栓全部安装完成。最后,拆除大包回转台各加焊支撑机构,并要恢复拆除的部件,对施工区域,恢复后的部件等进行仔细的检查和确认,试车成功。

3. 结论

在无专用吊具的情况下,通过反复论证,结合现场实际情况,最终采用了顶升方案,历时4.5天,安全、可靠、高效的完成了2#钢包回转台回转轴承的更换工作,相比国内其它钢铁厂更换此类轴承需要7天的时间,宁钢应用顶升方案不仅大大缩短了更换时间,且同时不影响其它铸机的生产,创造了国内更换此轴承最短的时间记录,为其它钢铁公司更换同类回转轴承提供了参考。

通过对回转轴承损坏原因的进一步分析,为此类回转轴承的设计、制造、安装、维护提供了必要的优化措施。

参考文献

1、MQ1633门机回转大轴承故障分析及顶升法更换方案》 2013年12期, 杨海港等;

2、实用紧固手册》,1996年上海科学技术出版社,祝燮权主编。

论文作者:孙兵兵,范伟刚,曾超

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/19

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