提高精炼RH炉直接加料斗合金称量精度论文_陶振兴,张文源,刘楚,葛旭峰

(马鞍山钢铁公司第四钢轧总厂 安徽省马鞍山市 243003)

摘要:精炼RH合金加料系统作为钢区合金成分调整的最后一道工序,精度控制直接决定钢水质量的最终水平。RH炉直接加料斗称量问题而影响钢水质量的事故近来多次发生,称量系统精度控制已经成为影响高效优质生产的重点和难点。提高精炼区域合金称量精度

关键词:直接加料;称量精度;合金

马钢第四钢轧总厂精炼RH炉直接加料斗加料是真空生产状态下对钢水加入物料的流程。钢水在整个生产过程中都是真空循环状态,根据工艺需求来调整合金成分。合金物料需要生产前事先打入加料仓内,生产过程中料仓和真空系统处于相对密闭的环境下,从而进行真空加料处理。

一 问题阐述

加料过程位于真空高温和高频振动下,对加料精度造成了影响;直接加料仓主要是加入常见的碳、铝、硅和废钢元素,物料为颗粒状或片状,加料精度需控制在0.3%之内,加料的精度对钢水目标成分至关重要。

该直接加料装置位于RH炉27米钢结构平台,生产过程中直接加料仓在真空环境下完成加料。如图1,料仓内筒和振动筛容纳物料,称重传感器与振动给料机完成加料控制,料仓外筒通过料仓支撑固定整个结构。

图1 直接加料斗基本结构

加料仓处于高温、多粉尘、高振动情况之下,严重干扰了称重传感器的正常运行,导致加料过程中设定下料量与实际下料量产生误差,严重影响了钢水质量。

如下情况会造成称重出现异常:(1)行车与加料仓处于同一平台钢结构,当行车经过此跨区域时,形成共振,称重数值抖动较大;(2)非生产状态下,由于真空槽和下料系统联为一体,真空槽内热量会传递到料仓系统内,如果冷却效果不好导致称重传感器线路受损,影响称量精度;(3)加料仓内在结构不稳定导致下料量不可控。

虽然对料仓基础钢结构进行了加固处理,防止振动的产生,效果不大。同时对高温受损的称重传感器进行了更换,大量的人力物力,虽然暂时解决了问题,但无法彻底解决。

通过因果分析,以及各组件之间的相互关系,并得出影响直接称量精度的功能因素。

图2 加料斗各组件之间的相互关系

通过组件模型分析,我们描述了系统中的组件都有哪些,以及它们之间的相互关系,并得出影响直接称量精度的功能因素:(1)水平钢结构对主梁支柱、料仓外筒的支撑不够。(2)非生产状态下高温气体对称重传感器的损坏。(3)行车、同平台其他振动给料机振动时造成的称量不准。(4)物料在振动筛内堆度过大,易滚入钢水内,造成下料控制不准。

二 原因分析

通过因果分析,我们得到了引起加料系统精度不足的根本原因有:

(1)加料系统冷却失效导致对称重传感器线路保护不足。(2)加料平台钢结构基础下沉,导致支撑不足,称重传感器无法保证水平称重,三相传感器平衡受力不均。(3)物料的颗粒状形态,造成物料在振动筛内堆度过大,使物料加入量不可控。

三 对策实施

根据前述分析,发现称重传感器线路损坏的原因是称重传感器附近温度过高,导致线路受损。如果降低称重传感器附近温度,会避免称重传感器受损,需要保证冷却系统的正常运行,会导致系统的复杂性。于是我们将称重传感器传输线从真空料斗内抽取出来,如图3,使称重传感器部分不变,传输线部分位于真空料斗之外,通过密封装置对线路穿出部分进行密封,避免传输线在真空料斗内受损。同时,在直接加料斗内增加温度检测,当温度达到预先设定的报警值时,系统发出报警,提示人员对料仓内冷却系统进行检查,第一时间做出处理,避免设备损坏。

图3 直接加料斗称重传感器线路改造

称重传感器平衡参数不稳定的原因是称重传感器振动过度,通过改变直接加料斗所在框架平台的钢结构的支撑强度,来消除振动。支撑梁对水平钢结构的重力支撑不足,造成钢结构基础下沉。。通过对支撑梁主梁进行加固处理,增加机械支撑力来消除支撑梁对水平钢结构支撑力不足造成的振动。

造成静态环境下物料滚入的原因是物料在振动筛的堆度过大,物料易滚入至下料口内。初步设想:如果减小物料在振动筛内的堆度,会使物料不受其他平台振动的影响而滚入下料口内,但是会使下料速度变慢,加料时间会变长。受其他料仓等外力振动影响,粒状物料由于堆度较大,易自动滚入合金下料口内。在振动筛上部增加挡板,减少堆度(物料堆积时角度),形成斜率低的曲面度,防止振动过程中物料自动滚入。

四 效果评价和成果巩固

合金系统加料精度大幅提高,特别在对料仓基础结构加固、采用满量程标定后,精度大幅提高,误差率从项目实施前的3%-5%提高到3‰,完成了项目的既定目标。

为保障精炼区域合金称量效果的稳定性,分厂对精炼区域称量系统开展了月度评价机制,采取预防性维修的方式加强设备维护力度: 1、对合金系统运行曲线进行每日观察,遇到异常现象及时处理。每两周标定一次,标定误差范围需控制在规定范围,使合金系统运行在可控状态。

2、对称量系统的基础结构半年进行一次测量,使合金秤运行在可靠的基础结构上,避免行车等物体动作对称量系统的影响,保证合金系统称重稳定。

3、加强状态点检,采取预防性维修,利用日点检对振打电机的状态、料仓的吊挂、称重传感器的位置、料仓内温度范围进行望闻问测,实行精细化点检。对点检标准进行完善,使称重系统的点检成为真正意义上的点检。

结束语

合金加料精度控制对钢水成分的控制至关重要,对设备维护人员提出了较高的挑战,工作中需要有较强的现场检验和理论水平,需要设备维护人员在平常的工作中不断摸索总结经验。

论文作者:陶振兴,张文源,刘楚,葛旭峰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第12期

论文发表时间:2019/10/24

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