降低FT624切片机出口断料频次论文_梁能能

海南红塔有限责任公司 制丝车间 海南海口 571137

摘要:本文针对海南红塔卷烟厂制丝车间使用的FT624切片机在实际生产过程中,由于挡料板控制程序以及检测元件位置不合理,导致切片机出口断料频次高的问题。通过分析问题产生的原因,结合设备构造、工艺质量要求并结合安全性、可行性的综合考量,提出改进挡料板控制程序和调整检测元件的位置。经过改进后的切片机,断料频次由32.35次/100批降低至5次/100批,达到行业内顶尖水平,有效解决了切片机出口断料频次过高的问题。

关键词:切片机;断料频次;控制程序;检测元件

前言:在去年国家局组织召开的行业各直属单位主要负责同志的座谈会上,国家局局长张建民明确提出了“突出抓重点、补短板、强弱项,推动行业发展质量变革、动力变革,坚定不移走高质量发展的道路”的要求。高质量发展,也是海南红塔卷烟有限责任公司(以下简称“海红公司”)的追求,需要破除陈旧发展理念,集聚“做实做细,做优做特”新的指导思想,让海红公司始终走在高质量的发展轨道之上。制丝车间作为海红公司生产的排头兵,我们应该以身作则,为海南烟草行业树立榜样。

1 概述

海红公司制丝车间使用的FT624切片机,是制丝车间叶片线烟包去除外包装后的第一道工序,其主要功能是在切片回潮段上对烟包进行切片处理,使得烟包到下一道工序回潮均匀,易于松散。在叶片线生产工序中起着重要的衔接作用。所以,加工过程的连续稳定直接影响烟丝品质,关乎产品的质量,是工艺考核的重要指标。在实际生产的过程中,我们发现切片机出口物料断料频次高,物料出现了明显的非连续性排布,表现形式为:切后烟块排列间隔较大,烟块翻转掉落时,烟块在皮带上堆叠。

我们将叶片线故障断料原因分为以下四类:切片机堵料、拆包机检测故障、皮带输送故障、其他因素。然后对1月-4月叶线故障断料情况进行分类跟踪观察,情况如下:

图1.为对2018年1月-4月叶线故障断料进行归类分析的情况

由以上数据我们可以得出,切片机堵料是造成断料频次高的主要因素,合计149次,占比达88.69%。因此,降低切片机出口断料次数刻不容缓。

根据切片机工作时的实际观察分析,我们从设备检测装置、挡料板控制程序两个方面着手对切片机进行研究改造,下面将做具体分析。

2 存在问题的分析

2.1检测元件位置不合理,不能及时的反馈正确的报警信息。

图2.为FT624切片机的检测点分布图

测量切片机堵料的对射光电管位置设计不合理。对射光电管检测堵料原理是:在切片机卸料过程中,当切片机堵料时,卸料口下方的光电管持续检测到物料信号,当时间过长时,就会产生堵料报警。但是目前对射光电管位置太低且离下刀位置较远,当烟块卡在挡料板和导轨之间时,不能及时报警,让操作工和中控工错过最佳处理问题时间,影响切片连续性,就会造成切后烟块排列间隔较大的断料现象出现。

2.2 挡料板前移过早,导致切后烟块前倾堆叠。

切片机在对烟胚进行切片时,烟胚由切片台支撑,由挡料板挡住前端。切刀切片后,切片台前移,切下的烟片会沿着落料板落下。但是目前,挡料板是与切片台同时前移,这就造成切下的烟片很容易向前倾倒而不是沿着落料板缓慢下落,容易堆积在前面的烟片上,产生堆叠现象。

3 解决方案的制定与实施

3.1改装原有的检测元件,新增堵料预警检测点。

针对当前光电管无法检测出烟块卡在导料板和导轨之间,导致堵料的问题。我们在切片机卸料口处新增一对对射光电管,用于控制切片机卸料过程和切片机堵料报警检测。如果该光电管在生产过程中,在一定时间内持续接受到信号,将会报警。

同时又新增切片机声光报警装置一套,安装于切片机子站箱上,用于处理切片机生产过程中因烟片掉落过程中产生的堵料故障报警。当切片机卸料口出现堵料时,报警装置就会发出警报,使操作工和中控工能第一时间发现问题,及时处理可避免切片机断料。

图4.为新增的声光报警装置

3.2 挡料板控制程序改进

根据上文描述的问题,对挡料板的控制程序进行改进。小组成员设定不同的挡料板延时时间,通过实验对照比较,选择最优效果。

图5.为对挡料板设定不同延时时间的实验

从以上实验数据可以得出在切片台前移以后,延迟3秒后,挡料板再前移,这样既能避免烟块堆叠,又能保证烟块之间不会因为距离过大,而导致断料。

图6.为改进的挡料板程序

4 效果验证

项目改造以后,由于挡料板的延时前移,切后烟块没有再出现向前倾倒的现象,有效避免了切后烟块重复堆叠的问题。在切片机卸料口处新增的一对对射光电管和声光报警装置以后,能够有效保证烟块与烟块之间的距离,提高了切后烟块流量的稳点性,降低了断料频次。

对2018年9月-11月生产情况进行跟踪观察,生产情况如下:

图7.为2018年9月-11月生产断料情况

由以上数据可以得出,平均断料频次5.0次/100批,小于行业内平均断料6次/100批,因此达到目标,并且效果持续稳定。

经过本次活动,成功解决了FT624切片机供料流量不稳定的问题,在提高叶片线产品合格率的同时,也提高生产效率和公司精益化水平,达成预期目的,活动效果良好。

结语

降低FT624切片机断料频次是一个研究学习的过程,需要用战略的眼光、百倍的信心和勇气,通过扎实开展人才培养、总结自身经验和教训、剖析自身存在不足、借鉴和吸收先进经验,进一步完善管理制度和标准等措施,才能达到预期的效果。

“事有必至,理有固然。” 当前烟草行业,加快建设现代化烟草经济体系,全力推动烟草行业高质量发展,是遵循烟草行业发展规律的必然要求,是新形势下保持持续健康发展的必由之路。制丝车间以“做实做细,做优做特”为指导思想,为企业提供优质产品,为海南红塔公司实现“高质量发展”目标助力,为海南烟草行业高质量发展做出应有的贡献。

参考文献:

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[2]王高杰,彭玉富.不同切丝宽度对卷烟质量的影响[M]郑州.河南科学技术出版社2017

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[5]李彦伟,范爱军.烟草制丝设备与工艺[M].华中科技大学出版社,2014.

[6]李云龙.提高切片机出口物料流量稳定性的研究[A].安徽科学技术出版社,2016.

论文作者:梁能能

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

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