AP1000屏蔽泵的应用分析论文_周洪华

(山东核电有限公司运行部 265116)

摘要:AP1000屏蔽泵作为当下拥有最大容量的飞轮式屏蔽泵,在核电领域拥有重要的应用意义。笔者从AP1000的基本构造入手,分析了AP1000的主要不足和优势,进而对其实际应用提出几点看法。

关键词:AP1000;屏蔽泵;应用分析

AP1000屏蔽泵作为我国第三代核电技术的主要代表之一,以其百万千瓦级的功率水平,表现出宽广的应用前景。但就现阶段AP1000屏蔽泵的应用而言,尚未形成完整、科学的应用体系。AP1000系统由两个并联环路构成,各搭配两个主泵,具有安全性高、噪声低、结构稳定等优点,但也有效率低、飞轮惯量较小等不足,故而对其进行应用分析,具有重要的现实意义。

一、AP1000屏蔽泵结构概述

AP1000屏蔽泵在结构上与传统泵有很大的差异,其结构如图一所示。主要包括屏蔽式感应电机(由封闭的转子和定子、屏蔽套组成)、单级离心泵、热屏(用于防止泵壳内部热量传递至电机内部)、3个轴承(1个双向推力轴承和2个径向轴承,采用水润滑)、2个飞轮(安装于电机上下两侧,用以增加转动惯量,延长惰转时间,辅助建立自然循环)等部件,以及冷却主泵各组件的两个设备冷却水回路。

图一 AP1000屏蔽泵结构简图

二、AP1000屏蔽泵特点概述

就AP1000屏蔽泵整体而言,具有安全性高、结构紧凑、运行平稳、占地空间少、噪声小、启动电流小等特点,主要体现于以下几点。

第一,采用变频器驱动。一般感应电动机启动电流是正常工作电流的5-7倍,而AP1000主泵采用变频器驱动,降低冷态工况时电机功率,从而最大限度地缩小电机尺寸,由于变频器具备制动再生功能,允许主泵倒转时直接启动,并向所连接母线反馈电能的优势。

第二,AP1000在泵的结构组成方面进行了简化处理,反应堆冷却剂通过热屏与泵壳之间迷宫式密封进入电机内部,在辅助叶轮推动下,循环冷却电机,整个回路都处于压力边界内,因此不需要轴密封系统,减少了因轴密封装置失效,导致冷却剂泄漏造成小LOCA的事故,同时减少了维修工作量,又杜绝了机组对中偏差等问题, 同时取消了维持轴密封的补水流反应和密封水收集系统,。

第三,AP1000选用水作为三个轴承的润滑剂,如果主泵运行,要求转速必须在300rpm以上,以便形成稳定的水膜,避免轴承受损。轴承冷却水温度达到85℃会产生反应堆停堆信号。此方式消除了使用润滑油造成火灾的可能性,提高系统安全性。

第四,AP1000将主泵倒立与蒸汽发生器下腔室连接,取消了中间管道,简化了整体支撑结构,并相应降低了系统环路压降。

1、AP1000屏蔽泵不足与维修工作概述

(一)屏蔽泵效率相对较低

AP1000的主泵电机上下两侧,分别安设有一尺寸相对较大的飞轮,电机外壳与飞轮外套、飞轮内外屏蔽套间的间距过小,且飞轮外套被冷却剂包围,在泵运行状态下,冷却剂本身的速度梯度将会很大。由牛顿内摩擦定律可得,受飞轮摩擦阻力影响,会降低泵的效率,相对轴封泵(效率75%以上)而言,屏蔽泵效率只能达到60%。

(二)飞轮惯量较小

导致AP1000屏蔽泵飞轮惯量较小的原因主要由两点,其一是飞轮受泵壳限制,其直径相对较小;其二,飞轮在运行期间,会产生较大的水磨损耗,亦限制了飞轮的直径。虽然AP1000屏蔽泵在保障机械强度的基础上,采用更大质量的飞轮,将其质量块更改成分辨扇形块,以增加飞轮的转动惯量。但这种方式增加的惯量有限,导致主泵惯量依然相对较小,而且增加了飞轮开裂造成飞射物的风险。

(三)电机冷却不足

由于AP1000选用双推力轴承和飞轮结构,在运行中将产生一定的热量。就一般情况而言,冷却剂从底部进入电机,由辅助叶轮和自然循环提供冷却剂的流动动力。冷却剂于辅助叶轮出口处,分为上下两支分流,上支经过定子屏蔽套、上飞轮、以及上径向轴,带走热量后返回外部热交换器;下支经过双向推力轴承和下径向轴,带走热量后,返回至冷却剂入口。从力学的角度分析,冷却剂流经途径中多为结构缝隙,具有相对较大的流动阻力。因此,对AP1000屏蔽泵而言,尤其是电机部分,冷却问题需引起相关人员的注意。

(四)主泵启动操作风险较大

AP1000主泵的定子屏蔽套厚度只有0.394mm耐反向压差能力极差,主泵启动前,冷却剂回来采用真空充注前,要对定子屏蔽壳先抽真空到0.01MPa左右,防止定子屏蔽壳外侧压力高于内侧压力超过6.9KPa而坍塌变形损坏。根据实际运行经验,冷却剂回路充注到水实体后,由于主泵外部热交换器存在局部高点,且无排气装置,通过静态排气无法实现,必须通过多次点动主泵实现动态排气,排气效果也不是很理想。

(五)维修问题

AP1000屏蔽泵在设备结构上相对简单,同时具备运行稳定、振动小等优点。实际运行中,不可避免地会出现多种屏蔽泵使用故障。根据主泵的设计特点,日常维修主要是非介入性的电气预防性试验、在役检查和运行动态分析,最大程度避免主泵故障失效。目前,连生产商也没有应对主泵失效的系统的维修方案,一旦损坏,只能考虑先整台更换主泵。首次使用这么大功率的屏蔽泵还没有成熟的运行经验,一些设计仅仅从计算和模型试验方面进行了验证,缺少长期运行考验。

就AP1000运行工况而言,其内循环为死循环,经一段时间运行后,会导致活化产物的堆积,放射性水平积累升高。这就要求在维修时及时对其进行屏蔽处理,以保障修为人员安全,但在实际操作中,受多种情况限制,屏蔽处理很难进行。此外,主泵隔间空间狭小,也对维修造成了一定的不便,由于主泵整体从国外采购,维修技术,工具,常用备件采购都会成为制约因素。

结语:

AP1000屏蔽泵相比较于传统泵,在结构简易性、运行平稳性、设备安全性等方面,均做出了一定的突破。但AP1000屏蔽泵仍存在效率较低、飞轮惯量较低、电机冷却,维修等问题。总体来说,AP1000屏蔽泵表现出较好的应用性能,如能针对其不足,进行相应地改进,必将推动核电领域的进一步发展。

参考文献:

[1]庄亚平.AP1000屏蔽泵的应用分析[J].电力建设,2010(11).

[2]赵孟杰.AP1000屏蔽式主泵倒转运行分析[J].中国高新技术企业,2015(12).

[3]王宪坤.AP1000核电站主泵的电气系统分析[J].中国核电,2012(0).

[4]邱乙亩,郭辉.浅谈AP1000主泵及改进[C].//中国核学会2011年年会论文集.2011.

论文作者:周洪华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/8

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