化学强化一级工艺处理污水的机理及其污泥特性研究

化学强化一级工艺处理污水的机理及其污泥特性研究

宋涛[1]2003年在《化学强化一级工艺处理污水的机理及其污泥特性研究》文中研究指明根据我国城市污水治理策略,在今后的10~20年内我国将相继修建大量的污水处理设施,以便达到预定的污水处理率。结合我国南方城市污水中的有机物含量偏低,考虑经济和环保的要求,化学絮凝强化一级的处理工艺具有以较低的投入削减较大的污染负荷的优点,能大大提高一级处理对有机物的去除效率,因而在国内外得到越来越广泛的研究和应用。本论文对CEPT处理污水的机理及所产生的污泥进行了试验研究,旨在为CEPT的进一步推广应用奠定基础。 试验结果表明:随着PAC投药量的增加,COD去除率有所提高;但投药量超过一定的范围,再增大投药量,COD去除率存在较小波动,但没有明显的反转点。单纯增大投药量对于溶解性有机物的去除效果提高有限。铝盐絮凝反应处于不同的作用区域,对于絮凝效果有很大影响。 定量研究CEPT中的化学污泥的产量,总结出污泥产量随投药量的变化关系。当采用PAC作为混凝剂时,CEPT的产泥量与常规初沉池相比,污泥干重大约为后者2倍,污泥体积大约为后者4倍。 CEPT对非溶解性固体的去除效果优于常规初沉池,其污泥的密实性、流动性均比初沉污泥差。对于采用CEPT的污水厂而言,较合理的初沉池的排泥周期为4.5h。 规范排泥斗的设计和排泥操作,可有效防止CEPT工艺中出现的初沉污泥上浮问题。鉴于化学污泥的粘滞系数高于常规初沉污泥,在排泥管及污泥泵房的设计时,管道坡度和水头损失计算宜留有适当的富余空间。

王银川[2]2005年在《CEPT工艺混凝剂投加量模型及污泥特性研究》文中提出我国近年来新建的城市污水处理厂多数采用二级生物处理工艺,能耗和运行费用较高,很多污水处理厂建成后无法正常运行。针对我国南方城市污水中的有机物含量偏低的特点,考虑经济和环保的要求,化学絮凝强化一级的处理工艺具有以较低的投入削减较大的污染负荷的优点,能大大提高一级处理对有机物的去除效率,因而具有较为广泛的应用前景。 基于CEPT处理城市污水的机理,本文对CEPT工艺处理的城市污水污染物质进行了物理形态分析,在对混凝剂(PAC)投加量影响因素进行了考察的基础上推求混凝剂投加量的数学模型公式,同时对CEPT工艺产生的污泥的特性进行了试验研究,旨在为CEPT工艺的进一步推广应用奠定基础。 试验结果表明:随着PAC投药量的增加,COD去除率有所提高,最佳投药量为20mg/L左右;CEPT工艺可去除污水中颗粒粒径范围为0.22~0.30μm以上的绝大多数悬浮态和胶体态污染物,亚微粒子构成了其排放废水中非溶解性固体物质的绝大部分。 混凝剂(PAC)投加量的主要控制因素有原水水温、pH值、SS浓度和浊度等。原水水温的越高,混凝剂投加量越少;当pH为7时,混凝剂投加量最小;随着SS及浊度的升高,混凝剂投加量也会增大。试验研究推求的混凝剂投加量数学模型,可应用到今后采用CEPT工艺的污水处理厂的混凝剂(PAC)投加量高效自动控制系统中去。 CEPT工艺对非溶解性固体的去除效果较常规初沉池会有很大改善,其污泥的密实性、流动性均比常规初沉污泥差。对于采用CEPT工艺的污水处理厂而言,较合理的初沉池的排泥周期宜小于8h。 规范排泥斗的设计和排泥操作,可有效防止CEPT工艺中出现的初沉污泥上浮问题。鉴于化学污泥的粘滞系数高于常规初沉污泥,在排泥管及污泥泵房的设计时,管道坡度和水头损失计算宜留有适当的富余空间。

胡卜元[3]2007年在《高浊度污水快速净化装置的开发研究》文中研究指明本文为应用相关理论和技术对一体化污水净化设备的开发研究,该设备将污水的“一级处理”和“叁级处理”过程合并设计在一个一体化污水净化器罐体内,以实现水中有机污染物及其它有害杂质的去除。应用化学强化一级处理技术、闪速混合技术、旋流和点涡流絮凝技术、悬浮泥层过滤技术、过滤水力学原理等理论,设计出处理量为2t/h的一体化污水处理装置样品设备及闪速混合反应器,对滏阳乳业乳品废水进行试验研究,试验结果表明装置具有如下与众不同的特征:1.所开发装置采用的是物化方法,因此整个工艺流程只需30分钟。处理每立方米污水仅耗电0.125度,药剂消耗少,占地面积比传统生物化学法要少60%。2.闪速混合是一种有效的混合方式,是依照紊流速度、混合时间和水力学结构数据设计出的,因此能使药剂和原水得以十分充分的混合,为取得最佳混凝净化效果和最大限度地节省药剂创造了前提条件。3.污水净化器内部结构是完全按照混凝机理精确设计的,形成的涡旋流动和各部位恰当的水流速度,使得胶体颗粒之间有最多的碰撞次数,并且有凝聚吸附所需的最佳流速环境,从而在极小的容积内获得了极充分的凝聚效果。4.根据混凝形成的絮团实际状况,准确确定了污水净化器内部的水动力学参数,使得在罐体中上部形成了一个有几十厘米厚的、十分致密的悬浮泥层。所有经过混凝的出水都必须通过此悬浮泥层的过滤,才能升流到罐体上部的清水汇集区,它十分成功地起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。5.随着过滤水力学原理形成的罐体旁路流动,引导着悬浮泥层的上表层不断流入中心接泥桶,并得到有效浓缩。6.经过夏冬两季的连续运行,该设备对乳品废水的处理基本达到了预期的效果,出水水质稳定可靠,启动调试快捷,运行管理方便,具有一定的技术可行性。论文最后根据试验结果,应用相似性原理设计出几种不同型号的高浊度污水快速净化装置,其产水量从0.5 m3/h到50 m3/h不等,以实现装置的工业应用。

钱春兰[4]2007年在《化学—活性污泥絮凝吸附处理生活污水的试验研究》文中进行了进一步梳理化学-活性污泥联合絮凝吸附处理生活污水是一种将化学混凝与活性污泥絮凝吸附污染物相结合的新型污水处理工艺。化学混凝(化学强化一级处理)工艺尤其适用于广大的发展中国家,其对溶解性有机物去除效果不明显,但对非溶解性有机物以及磷的去除十分理想,同时,剩余活性污泥对溶解性有机物有较好的絮凝吸附作用,由此将化学混凝与活性污泥絮凝两者结合,优势互补,提高污染物的去除效果,同时节省了剩余活性污泥的处理处置费用。活性污泥吸附絮凝的最佳机械搅拌条件为混合转速400rpm,混合时间30min,絮凝转速80rpm,絮凝时间15min,沉淀15min,曝气活化3h,MLSS/COD为5~10;最佳曝气搅拌条件为曝气量0.05~0.10m3/h,曝气40min~1h,沉淀15min,不需要曝气活化,MLSS/COD为3~5;比较两种搅拌方式得出,曝气搅拌更优。化学强化一级处理的最佳曝气搅拌条件为混合强度0.15 m3/h、混合时间30s、絮凝强度0.025 m3/h、絮凝时间5min,沉淀20min,投加60mg/L硫酸铁时,对浊度、COD、SCOD和TP去除率分别为82%、54%、8%和90%,在相同硫酸铁投加量下,机械搅拌对浊度、COD、SCOD和TP的去除率几乎全部高于曝气搅拌,因此机械搅拌更优。化学-活性污泥联合絮凝吸附的两种投加方式中,在相同硫酸铁和活性污泥投加量下,先投加硫酸铁后投加活性污泥的投加方式对浊度、COD、SCOD、UV254、TP和PO4-P的去除率基本全部高于先投加活性污泥后投加硫酸铁的投加方式。最佳投加方式为先投加硫酸铁以400rpm水力搅拌10s后,再投加活性污泥曝气搅拌40min,静沉20min。当硫酸铁投加量为60mg/L,活性污泥的MLSS/COD为2.5时,对浊度、COD、SCOD、NSCOD、UV254、TP和PO4-P的去除率分别为87%、80%、70%、89%、44%、90%和100%。回流的化学-活性污泥不需要曝气活化,回流化学-活性污泥量越大,对浊度、COD、UV254、TP和PO4-P的去除率越高。回流化学-活性污泥与硫酸铁协同作用时,硫酸铁投加量对SCOD去除率的影响不大,随着硫酸铁投加量的增加,浊度、COD、UV254、TP和PO4-P的去除率随之增加,当硫酸铁投加量为60mg/L时,浊度、COD、SCOD、UV254、TP和PO4-P的去除率分别为88%、78%、65%、43%、88%和100%。回流化学活性污泥与硫酸铁协同作用对各污染物质的去除效果不如新鲜活性污泥与硫酸铁协同作用,但是,回流化学活性污泥实现了污泥回用,减少了剩余污泥量。化学-活性污泥联合絮凝吸附对各种污染物的去除效果比单独化学混凝和单独活性污泥吸附絮凝的效果要好。

张金梅[5]2007年在《生物絮凝吸附/生物接触氧化处理城市污水试验研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着我国城市化进程的加快,中小城镇的发展十分迅速,废水和污水的排放量也在急剧增加,而其经济实力的薄弱又限制了大规模的水污染治理,因此研究和开发符合我国国情的、适合中小城镇的高效低耗的城市污水处理新工艺是当务之急。城市污水强化一级处理能够削减较大的污染负荷,减缓水环境的污染。环境污染的加剧和经济发展水平决定了在相当长的一段时间内,污水强化一级处理应是中小城镇污水处理的重要方式。本论文即是以设计的一体化反应器进行生物絮凝吸附强化一级处理/生物接触氧化处理城市污水的试验研究。在八个月的试验中,共进行了六个工况的研究工作:水力停留时间单因素试验、再生池溶解氧单因素试验、絮凝池污泥负荷单因素试验、强化一级处理段污泥龄单因素试验、生物接触氧化池气水比单因素试验、温度单因素试验。试验结果表明:在Q=1.5m~3/d,再生池DO=2.0mg/L,絮凝吸附池的搅拌强度60r/min,污泥负荷为3.6kgCOD/(kgMLSS·d),污泥回流比为60%,生物接触氧化池的气水比为5:1,系统污泥龄在15d,温度T=30℃时,组合工艺对污染物的总体去除效果良好,对SS、COD、NH_3-N、TN和TP的平均去除率分别为88.7%、89.3%、87.9%、73.4%和58.8%,除磷外各种指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。组合工艺对污染物的总体去除效果良好,且稳定可靠,其强化一级处理段COD和SS的平均去除率可高达72%和76%,并且对氮也有明显的去除效果,大大减轻了后续处理的负荷。根据Echenfelder模型中低有机物浓度条件的一级反应关系式,建立了生物絮凝吸附强化一级处理段的有机物降解动力学模型,经验证说明,所建立的模型能够较好的预测出水COD浓度:生物絮凝吸附/生物接触氧化一体化装置处理城市污水的试验研究表明,该技术具有较高的有机物和悬浮物去除率,脱氮效果良好,占地面积小,投资费用相对较低,运行节能,管理方便等特点,是一种高效低耗、可实现设备装置一体化、适用于中小城镇的污水处理技术。

李贵敏[6]2016年在《生物絮凝—前置反硝化曝气生物滤池组合工艺处理城市污水效能研究》文中研究说明随着我国城市化水平的加快,城市污水的排放量不断增加且碳氮比普遍偏低,导致传统的城市污水处理中的出水很难达标。同时,其产生的大量剩余污泥的处置费用占城市污水厂运行费用的比例也越来越大。为有效解决城市污水厂中低碳氮比生活污水脱氮和剩余污泥处理问题,新工艺的研究与开发势在必行。本课题针对上述问题,提出了生物絮凝吸附-前置反硝化曝气生物滤池组合工艺,同时将絮凝污泥水解酸化液作为组合系统的外加碳源。试验第一阶段,分析了回流比和气水比对化学需要量(COD)、氨氮(NH_4~+-N)、总氮(TN)的去除效果的影响。试验第二阶段,将絮凝污泥水解酸化液作为外加碳源投入到前置BAF系统中,考察了碳源投配比对前置BAF系统脱氮性能的影响。最后,将生物絮凝吸附强一级处理工艺、前置反硝化曝气生物滤池工艺和絮凝污泥水解酸化工艺叁者整合在一起,在最优工况下运行,分析对生活污水的处理效能。主要结论归纳如下:(1)对前置BAF系统采用快速排泥的方式进行挂膜启动,25天之后D/N滤池和C/N滤柱启动成功。挂膜启动第15d时,COD去除率达到60%并处于稳定状态,而NH_4~+-N去除率在第20天之后才达到65%。随着前置BAF系统按设计参数运行,最终出水COD、NH_4~+-N的去除率分别达到70%和80%左右。(2)前置BAF系统在回流比为150%、气水比为4:1的工况下稳定运行时,对生活污水的脱氮性能达到最佳。前置BAF系统出水中COD、NH_4~+-N和总氮浓度分别为17.57mg/L、1.02mg/L和10.21mg/L左右,平均去除率分别达到77.91%、95.45%和64.52%。由试验结果可知,前置BAF系统对NH_4~+-N的去除主要发生在C/N滤柱内,对TN的去除主要发生在D/N滤柱内。(3)前置BAF系统在回流比为150%、气水比为4:1的工况下稳定运行期间,对比分析了1:70、1:60和1:50叁种不同的碳源投配比对前置BAF系统脱氮性能的影响。结果表明:碳源投配比为1:60的条件下,系统出水中COD、NH_4~+-N和TN的平均浓度分别为24mg/L、0.87mg/L和5.87mg/L,去除率分别达到75.24%、96.12%和79.80%左右,对絮凝出水的处理性能达到最佳。(4)组合系统在回流比为150%、气水比为4:1和碳源投配比为1:60的工况下稳定运行,试验结果表明:系统稳定运行期间原水COD、NH_4~+-N和TN平均浓度分别为209mg/L、29.41mg/L和36.28mg/L;经生物絮凝吸附后出水平均COD、NH_4~+-N和TN浓度为95mg/L、22.50mg/L和28.98mg/L,去除率分别达到了55%、23%和20%左右;进入前置BAF系统后最终出水COD、NH_4~+-N和TN浓度分别降至24mg/L、0.87mg/L和5.87mg/L左右。故组合工艺对生活污水中COD、NH_4~+-N和TN的总去除率分别达到了90%、97.04%和83.75%左右。综合出水中的COD、NH_4~+-N、TN浓度可知,经组合工艺处理后,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。

张志斌[7]2006年在《化学生物絮凝—悬浮填料床处理城市污水试验及机理研究》文中提出针对传统的城市污水二级处理工艺存在基建投资大、运行费用高、磷去除效果差的缺点,本研究在中试装置规模上,研制采用化学生物絮凝—悬浮填料床工艺处理上海市低浓度城市污水,对该工艺的运行条件和工艺参数进行了详细的研究;结合烧杯试验,对化学生物絮凝工艺中回流污泥的絮凝性能进行了分析;采用粒度分析、分子量分级和分子生物学手段,并与初沉池、化学强化一级工艺和传统活性污泥法进行对比,对化学生物絮凝工艺的絮凝机理进行了探讨。 分析了化学生物絮凝—悬浮填料床工艺的启动过程,优化了工艺运行参数,结果表明:①化学生物絮凝工艺启动迅速,初期适量接种污泥,5d后即可稳定运行;水温20℃以上时,悬浮填料床自然挂膜时间约25d。②经优化的工艺运行参数如下:化学生物絮凝工艺HRT 35min,PAFC投加量70mg/L,污泥回流比33%,各廊道曝气量分别为6.0m~3/h、3.5m~3/h、0.8m~3/h(气水比分别为3.0、1.8、0.4);悬浮填料床填料填充比50%,HRT 2.7h,气水比2.0:1。在上述工艺条件下,化学生物絮凝工艺对COD_(Cr)、TP和SS的去除率分别达到61.6%、70.9%和76.3%,其容积负荷分别为3.85kg/m~3·d、0.097kg/m~3·d和2.50kg/m~3·d;悬浮填料床对COD_(Cr)、TP和氨氮的去除率分别为42.1%、31.4%和49.7%,氨氮硝化效果较好,其容积负荷为0.058kg NH_4~+/m~3·d,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。③由于生物作用,化学生物絮凝工艺可以取消化学助凝剂PAM的投加,节省约30%的药剂费用;在相同PAFC投加量下,化学生物絮凝工艺对各项污染物的去除效果均显着优于传统的化学强化一级工艺,剩余污泥产量比后者减少10~15%。④冬季低温条件下,化学生物絮凝—悬浮填料床工艺仍实现了较高的污染物去除效果。⑤与传统二级生物处理工艺相比,化学生物絮凝—悬浮填料床工艺具有处理时间短、基建投资省、除磷能力强、动力能耗低的优点。 化学生物絮凝工艺中回流污泥的絮凝性能研究结果表明:①单纯的化学污泥回流并不能提高化学强化一级工艺的污染物处理效果,化学生物絮凝工艺是

刘铮[8]2007年在《气动絮凝应用于污水强化一级处理的试验及理论研究》文中进行了进一步梳理与二级生物处理相比,强化一级处理城镇污水可以以较低的成本消减大量的污染物质,特别适用于发展速度相对较快、污染问题比较突出的发展中国家使用。近年来,强化一级处理技术成为国内外水处理界的一个研究热点,并随着新型、高效、廉价絮凝剂的不断出现,在全世界范围得到了广泛的重视和应用。将气动絮凝应用于混凝法强化城镇污水的一级处理不仅可以显着去除污水中的胶体和悬浮物质,还可以有效提高水中的溶解氧含量,是一种具有自身特点和优势的絮凝方式。近几年,国内外对该絮凝方式的研究较少,其控制参数差别较大,并由于对其动力学机理研究较少,对其絮凝动力学控制参数还没有统一的认识,这为气动絮凝在实际工程中的应用和推广带来不便。本课题是针对这些存在的问题,进行气动絮凝强化城镇污水一级处理试验研究,通过试验室小试优化气动絮凝反应参数,并在此基础上对气动絮凝的动力学机理做了一定的分析和讨论,以形成适合于城镇污水水质的气动絮凝公式和相关控制参数,为提高其应用效能打下基础。经试验研究结果表明,采用气动絮凝方式处理城镇污水的最佳投药量为PFAC150mg/L,PAM0.5mg/L;最佳投药顺序是先无机后有机;最佳反应充气量为0.5 m3(空气)/m3(污水);在一定的充气强度范围(31.4×10-3cc/cc.min~74.1×10-3cc/cc.min)内,能达到较佳处理效果的充气强度应大于58.1×10-3 cc/(cc.min),充气时间应小于9min等关键参数;并在优化参数的基础上,对不同水质污水(校区污水和城镇污水)的处理效果进行了对比,结果显示气动絮凝更适合处理污染物质含量较低的城镇污水;通过测定气动絮凝方式对氮、磷的去除效果,认为该工艺除磷效果较好,对氮去除效果不佳;同时气动絮凝对提高污水的溶解氧含量效果非常明显,能使强化一级处理出水水质中溶解氧含量保持在较高的水平上,是该方式优于机械絮凝和水力絮凝的一大特点。同时,本课题对气动絮凝进行了一定深度的机理分析,认为气动絮凝作为一种特殊的絮凝搅拌方式,其絮凝过程存在固-液-气叁相的相互作用,其絮体的形成与破坏与叁相相互作用力密切相关,并对污染物的去处效果产生直接影响。同时,考虑到气泡在絮凝搅拌过程中的双重作用,认为以充气强度作为气动絮凝过程控制参数较为合理,并在分析讨论S.K公式的基础上,提出气动絮凝的充气强度与污染物去除率之间的线性关系,形成了一个初步的改进公式:式中:R——污染物的百分去除率; q——充气强度,单位cc/(cc.min); K′——斜率,与水质有直接关系,在本课题中经试验测定为7.9; K 1——截距,与水质和沉淀时间有关,在沉淀30min、60min、90min时的对应值分别为-0.16、-0.12、-0.08;该公式为对今后气动絮凝参数的确定及控制指标的衡量起到了一定的指导意义,为气动絮凝理论的深入研究开阔了思路。本课题对气动絮凝应用于污水强化一级处理进行了试验和理论研究,对气动絮凝动力学机理的进一步讨论分析,丰富了气动絮凝动力学基础理论,同时优化了气动絮凝相关工艺参数,为气动絮凝在污水强化一级处理中的应用做出了一定的科学贡献。

岳玮[9]2009年在《化学生物絮凝+曝气生物滤池工艺处理城市污水的研究》文中进行了进一步梳理目前我国污水处理厂普遍采用传统活性污泥法二级处理工艺,但该工艺存在占地面积大、曝气池污泥浓度低、运行费用高的缺点。曝气生物滤池作为一种新型污水处理技术,因其具有占地面积小、出水水质好、运行费用低等优点,目前在我国一些污水处理厂中得到了应用。但该处理工艺对进水的有机物及悬浮物浓度要求较高,开发适合的预处理技术对于降低曝气生物滤池进水负荷,保证曝气生物滤池高效运行具有重要的作用。本课题采用化学生物絮凝+曝气生物滤池组合工艺处理城市污水,分别研究了化学生物絮凝强化一级处理工艺中絮凝剂投加量、溶解氧水平、污泥回流比、水力停留时间、反应温度等参数对该工艺的污染物去除效果的影响,探讨了在化学生物絮凝工艺中生物絮凝的作用。同时研究了曝气生物滤池系统运行参数、反冲洗条件、低温条件对曝气生物滤池系统的影响。(一)化学生物絮凝强化一级处理工艺试验结果表明:(1)化学生物絮凝工艺启动迅速,工艺运行第四天对有机物的去除率就可以达到60%以上。(2)化学生物絮凝工艺运行的最佳条件为:进水流量88L/h,水力停留时间0.5h,Fe~(3+)投加量10mg/L,各廊道溶解氧分别为2mg/L、1.5mg/L、1mg/L,污泥回流比约为70%(3)化学生物絮凝工艺在最佳运行条件下,对COD_(Cr)、NH_4~+-N、PO_4~(3-)-p、SS的去除率分别达到63%、21%、78%、75%。(4)低温(7℃-11℃)时,化学生物絮凝工艺对各项污染物的去除效果变化不明显。(5)由于存在生物絮凝作用,化学生物絮凝工艺在相同Fe~(3+)投加量的条件下对污染物的去除效果显着优于传统的化学强化一级处理工艺,在最佳Fe~(3+)投加量10mg/L时,对COD_(Cr)、PO_4~(3-)-p、NH_4~+-N、SS的去除率分别提高了17%、6%、5%、6%。(二)曝气生物滤池工艺试验研究表明:(1)在18℃~20℃,对曝气生物滤池进行闷曝挂膜培养,两周后系统挂膜成功。(2)曝气生物滤池在HRT 2.0h,气水比3:1时,对COD_(Cr)、NH_4~+-N的去除率分别达到77%、93%。(3)两种曝气生物滤池——新型陶瓷滤料和生物陶粒滤料曝气生物滤池对比试验研究结果表明,两系统对水中污染物的去除效率相当。但新型陶瓷滤料比重轻、机械强度高,在系统反冲洗时较生物陶粒曝气生物滤池系统有明显优势。(4)曝气生物滤池沿滤层高度的工作性能的试验研究表明,曝气生物滤池对COD_(Cr)的去除作用主要发生在进水端以后1200mm范围内,在这段滤层内,反应器对有机物的去除率为68%,占总去除率的86%。在滤层800~1200mm段,对NH_4~+-N的去除率最大,可达76%。(5)曝气生物滤池的反冲洗方式采用气、水联合反冲洗,水冲强度为2~4L/(s·m~2),气冲强度为6~8L/(s·m~2),反冲洗周期为2d,反冲洗时间7~10min。滤池冲洗后需要5~6h恢复到最佳处理状态,即对COD_(Cr)的去除率达到60%以上。(6)曝气生物滤池在低温条件下,COD_(Cr)、SS仍可保持较高的去除率,NH_4~+-N去除率会受到一定影响,但相对于活性污泥法工艺温度的变化对工艺的影响要小,低温条件下,可以通过延长系统的水力停留时间来改善NH_4~+-N的去除效果。

周静[10]2007年在《低温生活污水化学—生物絮凝强化一级处理试验研究》文中指出针对传统城市污水二级处理工艺存在基建投资大、运行费用高、磷去除效果差、在低温条件下出水效果差等缺点,本研究采用化学-生物絮凝强化一级技术处理低温低浓度城市生活污水,对该处理技术的运行参数进行了详细的研究;将该处理与化学强化一级处理(CEPT)进行比较;对该处理技术回流污泥的絮凝性能进行了初步探讨。在12~18℃时确定化学-生物絮凝强化一级处理运行参数为:硫酸铁投加量为40mg/L,絮凝曝气强度和对应的絮凝时间为0.08 m3/h,15min;0.04 m3/h,25min,污泥活化时间150min,絮凝池污泥浓度约3.2 MLSS/COD。与12~18℃时相比,5~10℃时的COD、SCOD和UV254的去除率分别降低了20.00%、33.88%和16.40%。提高投药量为60 mg/L,COD、SCOD和UV254的去除率分别回升到66.67%、39.71%和48.39%。说明化学-生物絮凝强化一级处理可以通过提高硫酸铁投加量来在一定程度上弥补温度降低所带来的不利的影响、保持出水效果稳定。在5~10℃和12~18℃的低温条件下,与CEPT相比化学-生物絮凝强化一级处理在硫酸铁投加量降低了25%和33%的基础上,COD去除率分别提高了12.72%和23.80%,达到66.67%和79.03%;SCOD去除率分别提高了24.53%和49.39%,达到39.71%和65.34%。在两种温度范围内,化学生物絮凝一级强化处理与CEPT均可将浊度去除93%以上;将总磷去除96%以上;但是对氨氮的去处效果不明显,去除率最高仅为14%,所以出水需要进行脱氮处理。说明化学-生物絮凝强化一级处理通过回流污泥,在减少药剂投加量的同时提高处理效果。尽管硫酸铁水解消耗水中OH-,但因进水是中性偏碱,所以水质能够维持在中性范围,适合生物生存,即回流污泥前不需要调节pH值。出水酸碱度可达标排放。化学-生物絮凝工艺中回流污泥的絮凝性能研究结果表明:生物絮凝性能受到化学药剂的抑制,但这种污泥仍能有效的絮凝吸附污染物,说明化学-生物絮凝工艺污泥中生物和化学絮凝作用并非相互孤立,而是协同作用的。化学-生物絮凝工艺污泥的胞外聚合物(EPS)为108.66 mg/VSS,微生物活性较高,絮凝能力较强。化学-生物絮凝强化一级工艺在低温条件下对浊度、COD、SCOD和TP都有较好的去除效果,并且运行管理方便,符合我国目前的国情,对缓解资金短缺、促进环保与经济协调发展具有重要的现实意义和广阔的应用前景。

参考文献:

[1]. 化学强化一级工艺处理污水的机理及其污泥特性研究[D]. 宋涛. 武汉理工大学. 2003

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[4]. 化学—活性污泥絮凝吸附处理生活污水的试验研究[D]. 钱春兰. 哈尔滨工业大学. 2007

[5]. 生物絮凝吸附/生物接触氧化处理城市污水试验研究[D]. 张金梅. 重庆大学. 2007

[6]. 生物絮凝—前置反硝化曝气生物滤池组合工艺处理城市污水效能研究[D]. 李贵敏. 安徽建筑大学. 2016

[7]. 化学生物絮凝—悬浮填料床处理城市污水试验及机理研究[D]. 张志斌. 同济大学. 2006

[8]. 气动絮凝应用于污水强化一级处理的试验及理论研究[D]. 刘铮. 山东建筑大学. 2007

[9]. 化学生物絮凝+曝气生物滤池工艺处理城市污水的研究[D]. 岳玮. 青岛理工大学. 2009

[10]. 低温生活污水化学—生物絮凝强化一级处理试验研究[D]. 周静. 哈尔滨工业大学. 2007

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化学强化一级工艺处理污水的机理及其污泥特性研究
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