20MN挤压机液压系统水改油后常见故障处理与维修论文_梁延军

20MN挤压机液压系统水改油后常见故障处理与维修论文_梁延军

东北轻合金有限责任公司 黑龙江哈尔滨 150060

摘要:简述20MN水压机水改油的目的及改造基本方案,以及改造后设备液压系统经常出现的故障,并就故障的问题查找及解决办法进行论述。

关键词:20MN水压机 水改油 液压系统 故障的处理与维修

我公司20MN水压机为三梁四柱卧室短行程挤压机,传动方式为高压水泵-蓄能器式集中供水,液压系统介质为水,是上个世纪五、六十年代的水压机,经过几十年的使用,液压系统已不能满足现代生产要求,存在速度不稳定,维修工作量大等缺陷,为了提升设备稳定性及控制精度,使成熟稳定的生产工艺得以保持延续,决定对此设备液压系统进行改造,机械机构部分进行大修,液压部分由水压驱动改成油压驱动,建立独立液压站,实现生产过程中对速度精度稳定性的要求,同时提高设备的使用效率,降低设备故障率。

一、液压系统改造方案简述

20MN挤压机水改油的目的是将传动介质由水改为油,电气控制系统实现PLC控制,可视化操作,运行数据实时记录,来提高设备运行的稳定性及可靠性,降低设备故障率。20MN挤压机的执行动作液压缸主要有1个主缸、2个回程缸,2套盛锭筒移动缸,1个制品剪刀缸、1个残料剪刀缸和1个纵向移动模具锁紧缸,纵向移动模架工作台由减速机带动链条传动,不需液压系统供油,在改造液压系统的同时,对设备机械主体进行大修,重新设计更换各执行缸,执行缸改为可以满足油压系统运行的结构和密封形式,达到改造效果,主缸部件不进行更换,对缸口密封部位进行机加修复,修复后表面光洁度满足介质为油时的密封要求,并且更换导套、压套及V型密封组合件。在速度控制方面,为保证制品对挤压速度的要求及低速控制精度的要求,液压站设计主泵为2台250ml比例泵和1台40ml比例泵组成,挤压速度范围0.02mm/s-20mm/s,采用比例泵闭环控制,可以设定满足不同制品的挤压速度要求,液压系统阀台采用现在流行的插装阀控制。

二、改造后液压系统常见故障与维修

1、设备挤压力不足或者不上压

当设备出现挤压过程中挤压力为零或挤压力不足,将导致设备挤不出制品,在查找此故障分析其原因时,主要考虑以下几个方面,按顺序逐项查找排查:

(1)、判断油泵是否存在故障,检查油泵电机是否已正常启动,通过听油泵的运行声音和摸油泵的外壳温度,是否存在噪音过大,温度过高的现象,以此判断油泵是否出现故障。

(2)、检查控制泵的压力,是否满足液压系统设计要求,本系统控制泵压力高于10MPa,最高工作压力不超14MPa。

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(3)、检查主泵出口处阀台,此阀台由调压阀、卸荷换向阀、单向阀及压力表组成,可以根据压力表的读数,判断比例泵到阀台出口处是否存在故障,首先控制盖板上换向阀得电时主泵加载上压,失电时主泵卸荷,先检查换向阀是否得电,并且动作是否正常,有无卡顿现象,如发现换向阀动作不到位或磨损严重导致泄漏,通过更换换向阀便可以排除故障,以上无问题,可以检查溢流阀有无损坏、弹簧折断或调整压力过低,最后打开盖板检查阻尼孔是否堵塞,插装阀是否卡在常开位置导致的不上压。

(4)、如果主泵出口处阀台通过调整溢流阀可以达到系统设计压力,那么压力可能在主管道到各执行缸阀台处卸荷了。可以通过查找控制各执行缸方向的阀台,基本组成为盖板、溢流阀和换向阀及插装阀,先查控制盖板上换向阀是否得电,并且动作是否正常,有无卡顿现象,在检查溢流阀有无损坏、弹簧折断或调整压力过低,最后打开盖板检查阻尼孔是否堵塞,插装泄压阀是否卡在常开位置没有关闭导致的不上压。

(5)、最后判断活塞式油缸是否存在活塞密封损坏,导致的缸内部窜油,或主缸是否充填阀没有关闭导致的不上压。

判断以上过程时可以联系电气控制系统一同查找原因,是否存在各项联锁开关、电磁阀得失电失常现象。

2、执行缸动作不到位或没有动作

发生此故障多数是由于联锁不到位,或联锁开关信号失灵导致的设备故障,首先从简单入手,查找电气控制方面进行,排除电气控制系统故障后,再入手查找构成换向功能的插装阀组是否有动作失灵,得电顺失控现象,那么在查找此问题时,先要熟悉每个缸动作顺序图及阀块的位置,判断插装阀上控制盖板部分有无控制阀卡住,或盖板内阻尼块堵塞故障,可以通过更换换向阀及清洗盖板阻尼孔解决,或将插装阀拆开查看是否卡住,弹簧折断等故障。

3、挤压速度控制故障

20MN挤压机液压系统水改油后,挤压速度控制由位置测量装置(位置传感器)、PLC模块、放大板及比例阀等控制比例泵摆角大小,控制泵的输出流量来决定主缸的挤压速度,当挤压速度出现故障时,可以通过查找以上零部件进行判断,我公司20MN挤压机水改油后出现过2次挤压速度方面的故障,第一次是由于位置传感器损坏,检测的位置失准,引起挤压速度故障,经过更换新件后,故障解除;另一次故障是挤压速度波动大,精度控制不住,引起挤压制品表面有挤压痕,经过故障查找,最终发现比例泵泵头摆角控制件磨损严重,经返厂家对比例泵进行维修,修复后故障解除。

三、液压油对油压机系统故障的影响

20MN挤压机改造后的液压系统中,工作介质为46#抗磨液压油,不但传递着执行缸工作能量,而且起到冷却、润滑和清洗各部件等辅助功能,那么,液压油质量的好坏起到了关键性的作用。一个液压系统能否正常工作,除了系统设计、元件制造质量和保养维护外,液压油的污染问题是引起系统故障的重要原因之一,液压油的过度污染会引起阀件的堵塞及加快零部件的磨损,据统计70%的液压系统故障是由于液压油不清洁造成的,因此加强对液压油的检测保养,发现滤芯堵塞报警,及时对滤芯进行清洗或更换,每年定期检修液压油的品质,超过标准要求,及时对液压油进行更换,来保证液压油的洁净度,从而才能提高设备的运转率,减少液压系统故障,降低维修时间,确保设备的稳定运行。

参考文献

[1]姜继海,宋锦春,高常识主编.液压与气压传动.高等教育出版社,2002

[2]李兴中.液压设备管理维修手册.上海科学技术出版社,1996

[3]夏廷栋.液压系统的使用与管理.机械工业出版社,1986

论文作者:梁延军

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

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