超临界600MW机组低压加热器疏水系统改造论文_陈璠

(阜阳华润电力有限公司 安微阜阳 236000)

摘要:某厂#5机超临界600MW机组#6、#7、#8低压加热器存在疏水不畅的问题。分析了600MW超临界机组低压加热器正常疏水系统疏水不畅的原因。提出改进措施及建议,并在实际运行中取得了很好的效果。

关键词:超临界600MW机组;低压加热器;疏水系统;改造

引言

某厂#5机组的汽轮机发电组由上海汽轮机厂生产。共有八级抽汽,一级、二级、三级抽汽分别供#1、#2、#3高压加热器。四级抽汽供除氧器及小机用气。五级六级七级八级抽汽供#5#6#7#8低压加热器,其中#7、#8低加为合体低压加热器,装在同一壳体内共用1个水室,焊接在凝汽器喉部。

1.低加疏水系统存在的问题分析

#5机组自投产以来,高负荷时,#6、#7、#8低加正常疏水不畅。#6机组负荷500MW以上,#6、#7、#8低加正常疏水调节阀均已全开,仍无法维持水位,危急疏水调节阀开启40%的开度才能维持住水位,造成很大的浪费。满负荷时#6#7#8低加危急疏水调节阀开度较小些也有20%的开度。由于危急疏水直接将疏水排至凝汽器,一方面增加凝汽器热负荷,影响机组真空,另一方面,上级疏水的热量不能够被下一充分利用,增加了下一级低加的抽气量,造成机组整体经济性降低。

2.低加疏水系统管道现场布置情况分析

对600MW机组的调查发现,位于凝汽器喉部的#6、#7、#8加正常疏水不畅在已投运和近期投产的机组中待有一定的普遍性。通过我厂#6机组现场对低加疏水系统管路走向检查及查阅资料室资料,发现#6、#7、#8低加正常疏水管路太长,阀门、三通、弯头管道直径太小、调门节流严重,且调门选型偏小。这些因素累加使#6低加正常疏水系统阻力太大,因高负荷时疏水量远大于低负荷,导致高负荷#6、#7、#8低加正常疏水不畅。

现场检查#6低加正常疏水主路为φ219,支路为直径159经调门变径为DN100接入低压加热器。且阀门弯头处有6处三通连接,三通阻力要大于弯头阻力。管道走向为#6低加正常疏水处用弯头连接向上贴近13M层下部布置,向凝汽器侧伸展约50M后,分别连接#7A#7B低加顶部。原因分析#6低加正常疏水管道太长,阀门、三通、弯头太多,管道直径小,调门节流严重且选型偏小。这些因素累加使#6低加正常疏水系统阻力太大,因高负荷时疏水量远大于低负荷,导致高负荷#6低加正常疏水不畅。如图所示:

#7低加正常疏水调门前为φ159,调门为DN150.阀门弯头处共有2个三通连接。管道走向为#7低加下部疏水口用一个三通引出加弯头至7M地面,布置手动阀、调节阀、调节阀后手动阀再用弯头向上,经直管段后再加弯头向凝汽器处延伸。然后加一个弯头疏水至#8低加。原因分析:#7低加正常疏水管路太长,管路不必要的转向太多,高负荷时疏水量大于低负荷,导致高负荷#7低加正常疏水不畅。如下图所示:

#8低加正常疏水调门前为φ219,调门为DN200.阀门弯头处共有2个三通连接。管道走向为#8低加下不疏水口用1个三通引出加弯头至0M,布置手动阀、调节阀、调节阀后手动阀加1个三通变方向,插入凝汽器疏扩箱。原因分析:#8低加正常疏水管路有2个三通连接、调门前后手动阀造成一定程度的节流,且调门距离凝汽器疏扩箱距离偏远,经调门扩容后,疏水压力下降。这些因素加上使#8低加正常疏水系统阻力太大,因高负荷时疏水量远大于低负荷,导致高负荷#8低加正常疏水不畅。

从现场实地情况可以发现,#6#7#8加正常疏水管路在现场实地的设计有缺陷:1、管路三通弯头使用过多,造成水阻过大。2、管路走向复杂,造成疏水距离过远。3、疏水调节阀选型过小,手动阀使用过多,形成疏水节流。

3.改造方案

#5机组低加疏水改造项目确定了以下改造方案。

(1)#6加至#7A/B低加正常疏水调节阀DN100直通式调节阀改为DN150疏水球阀,#7加至#8加正常疏水调节阀由DN150直通式调节阀改为DN150疏水球阀。

(2)取消调节阀后手动门,减少疏水阻力。

(3)疏水管路暂时不更改。

改造后#6加至#7加正常疏水系统阻力下降较多,正常疏水量有了较大的提升。#7加至#8加正常疏水也由于选用疏水球阀增加了疏水量。

4.改造后效果

#5机组低加正常疏水经过改造后,效果很好,达到了预期要求。机组负荷300~600MW时低加危机疏水调节阀均不需要再开启。并且#7、#8低加正常疏水调节阀在高负荷时一般在50%开度左右均能满足需要。#6低加正常疏水因管道较长阻力较大,调门在满负荷时接近全开也能满足需要。

结束语

综上所述,总体的改造是成功的,由于避免了机组低加危机疏水的开启,使机组整体经济性有了很大程度提高。

参考文献

[1]《汽轮机本体设备及系统》

[2]《三期汽轮机检修规程下册》

[3]《600MW超临界机组低压加热器正常疏水改造》吕鹏飞

论文作者:陈璠

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

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