关于某电厂CompAir某型螺杆式空压机设备故障判断与分析论文_姚涛,吕宏奇,谢睿

关于某电厂CompAir某型螺杆式空压机设备故障判断与分析论文_姚涛,吕宏奇,谢睿

(安徽华电六安电厂有限公司 安徽六安 237126)

摘要:本文主要对某电厂空压机近年来出现的各种缺陷进行汇总分析,结合现场设备维护实际情况,对compair某机型空压机的缺陷进行整体梳理与分析,旨在为同类型空压机故障判断与设备维护提供参考,提高螺杆式空压机设备维护水平与故障处理效率。

关键词:螺杆式空压机;故障判断;余热利用;缺陷分析

一、研究背景

本文以某电厂二期两台660 MW机组,九台螺杆式空气压缩机为研究背景。其中输灰侧空压机5台,仪用侧空压机3台,备用空压机1台,运行方式八运一备。每年7-9月份,该公司螺杆式空压机出现设备排气温度过高报警,并伴随着设备加卸载异常、进气阀异响、轴封漏油等缺陷,且缺陷发生存在周期性变化。

二、螺杆式空压机工作原理

螺杆式空气压缩机运转过程中,通过空气滤芯从环境中获取空气,利用进气阀组件进行进气量调节,在主机的内腔平行布置一对互相啮合且保持微小间隙的阴阳转子,在系统内压的作用下,经过油冷却器或油气分离桶中喷入适温的润滑油进入主机内腔,并与待压缩空气混合,阴阳转子的相对运动造成转子中间空腔的容积发生变化,达到油气混合物共同压缩的目的;紧接着在油气分离桶,经过两级两相分离实现油气分离,极少部分油雾随着压缩空气(含水)通过最小压力阀进入压缩机空气冷却器,大部分润滑油滞留在油气分离桶底部,并通过系统内压实现润滑油冷却与系统循环;空气冷却器是叉排顺流管壳式换热器,冷却介质为冷却水,冷却壁面为铜管,经过空气冷却器冷却的空气进入到气水分离器,由于在气水分离器中压缩空气瞬间体积扩大,溶解在空气中的水蒸气析出、凝结,高速运行过程中被气水分离器滤网捕捉排出系统外。在空压机整个运行过程中,设备的加载与卸载由IVO和IVC两组电磁阀控制,其中,当系统母管压力低于设定压力时,设备IVC电磁阀关闭,IVO电磁阀打开,空压机进气阀气缸泄压打开,系统加载;当系统母管压力高于设备设定最大加载压力时,设备IVO电磁阀关闭,IVC电磁阀打开,进气阀气缸推动活塞关闭,系统卸载,而且此时BDV电磁阀实现油气分离桶与主机空气联通,实现系统内循环;当设备停机时,BDV电磁阀实现系统与进气阀通路,进而卸放系统内压。

三、设备排气温度高原因分析

我们对螺杆式空压机缺陷进行整体分析,发现周期性缺陷的发生,最初大部分表现为设备排气温度高(或温度突变异常),而空压机的温度产生主要为电机驱动螺杆式空压机做功,过程将电能转化为电机自身的热能、主机及附属管道的热能、各换热器壁面散失的热能、冷却介质带走的热量以及空气、水带走的热量。查阅该电厂空压机设备保养台账记录发现,设备保养及时,温控阀芯也是更换新的备品,三滤(空滤、油滤、油分离器滤芯)使用时间仅几百个小时,但是依然出现排气高温报警,导致设备非计划退出运行。并且原油冷却器自身换热效率无明显问题,但是回流温度仍然高于设计温度70℃。

所以,结合管壳式换热器型号,我们选择新油冷却器使用条件为法兰下口为进油口,上口为出油口;底部两口为冷却水进出口。桶体直径273mm,长度为1160mm,工作设计温度120℃,油压1.2Mpa,换热管为内径10mm铜质管,数量200根,换热管布管截面为十字形,叉型复合换热方式。即使在夏季高温天气,经过油冷却器出口的润滑油温度已经降至70℃以下,满足该机型设计要求。

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四.螺杆式空压机常见故障判断与分析

(一)空压机排气温度高

除了上文提到的换热器换热量达不到实际要求,需进行选型改造以外,以下几个因素仍然可能引起螺杆式空压机排气温度高:

1.润滑油位过低,油量偏少;

2.设备保养周期到,因各方面原因可能仅对参数进行复位而未做好消耗性材料的更换;

3.换热器冷却水压力偏低,或冷却水量少,这种情况往往伴随着在役空压机组普遍性排气温度高的现象;

4.空压机油质恶化或油系统长期未进行有效清洗,导致油系统积碳等杂物附着在表面,油路截面积变小,压力增大,换热效果变差;

5.气冷却器换热管破损,导致压缩气体与冷却水混合,气体压力大于水压,进而致使冷却水无法给油路冷却。

(二)螺杆式空压机轴封漏油

1.润滑油油质变差,积碳或杂质过多,导致轴封唇边磨损,密封性能变差;

2.因为该机型空压机轴套为O型圈密封,所以主机长时间运行会导致轴套发生微量位移、晃动,造成O型圈被磨损失效,同时轴套与轴封唇边相接触,也会受到磨损;随着晃动的加剧,密封件部位的轴也会发生轻微磨损。

(三)螺杆式空压机加卸载异常

1.后端气源用户短时间大量用气,导致储气罐压力突变;

2.螺杆式空压机控制管路内部有油泥等杂物堵塞,或者各电磁阀阀芯堵塞,导致电磁阀不能正常动作;

3.气冷却器堵塞;

4.螺杆式空压机控制管道渗漏,或者压力调节阀调整不准确;

(四)螺杆式空压机末端气体含油量高

1.螺杆式空压机油位过高,导致油气分离效果变差;

2.保养不及时,螺杆式空压机油分芯破裂失效;

3.最小压力阀故障,导致油分桶排气压力低于设计值。

(五)螺杆式空压机产气量不足或排气压力不足

1.螺杆式空压机空滤严重堵塞,导致进气量减少;

2.进气阀故障,加载时未完全打开;

3.螺杆式空压机卸载压力设定过低。

(六)螺杆式空压机后端含水量大

1.螺杆式空压机气水分离器严重堵塞;

2.附属干燥机设备氧化铝失效,或者干燥机滤芯严重损坏。

五、螺杆式空压机的相关优化建议

通过以上种种分析、试验与改进,该电厂九台在役空压机较之前运行状况有极大改观,不仅提高了设备运行可靠性,也降低了设备维护成本,带来的经济效益非常可观。与此同时,根据笔者从事螺杆式空压机设备现场维护经验来看,螺杆式空压机仍然有优化空间,加强对螺杆式空压机运行状态参数的收集,研究设备运行规律,进而制定切实可行的科学保养周期。

参考文献

[1]孙晓明,彭恒,林子良等.动力用空气压缩机能源效率的探讨[J].流体机械.2013.41(11).

[2]王晓露.无油螺杆式空气压缩机热回收系统的研究与开发[J].通用机械GM.2011(9).

论文作者:姚涛,吕宏奇,谢睿

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/11

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