20钢炼钢工艺生产实践论文_陈权,罗冰

(宝钢特钢韶关有限公司 广东 韶关512123)

摘要:通过对合金结构钢20钢工艺流程设计、冶炼工艺的制定、实物质量的跟踪,合金结构钢20钢炼钢工艺进行探讨。

关键词:20钢冶炼 质量

1 前言

优质碳素结构钢20钢主要用于汽车、机械等诸多领域,本钢种质量要求严格,对铸坯低倍要求高,冶炼难度大。本文针对炼钢厂20钢冶炼实际控制情况,就20钢冶炼工艺进行探讨。

2 工艺装备及工艺路线

铁水→130t顶底复吹转炉→LF精炼炉→RH精炼炉→大方坯连铸机

3 生产实践

3.1 成分设计

由表1、表2中数据可知,20钢化学成分控制范围窄,同时本钢种对铸坯低倍控制严格,本钢种冶炼控制难度大。

3.3 转炉工序

3.3.1 装入制度

为了满足RH精炼炉钢水处理净空高度的要求,转炉总装入量按145t控制,其中铁水按130t控制、优质废钢15t控制。选择硅相对较高的铁水冶炼,尽可能使用前期钢包,钢水量满足要求。

3.3.2 转炉冶炼过程控制

转炉冶炼采取冶炼前期加入石灰、轻烧白云石、萤石、矿石等造渣料,前期加入总加入量1/2左右造渣料,确保前期渣量、炉渣碱度、流动性合适,为前期脱磷创造好条件。中后期根据冶炼控制情况分批加入剩余渣料,确保终点碳温协调。冶炼过程枪位控制遵循高、低、高、低的控制原则,促进冶炼过程化渣,脱硅脱磷,确保冶炼过程稳定顺行,过程留渣、双渣冶炼。

3.3.3 转炉出钢及脱氧合金化控制情况

出钢过程采用滑板挡渣装置挡渣,在出钢过程通过滑板挡渣装置红外检测系统,下渣声光报警后有约1~2秒的滑板关闭滞后时间,避免出钢过程大量下渣,减少了因操作人员判断失误而大量下渣的风险。

出钢通过加入铝铁脱氧,渣洗料石灰和铝矾土,让脱氧产物尽快形成,同时通过出钢过程底吹氩气搅拌、钢流的混冲作用促进脱氧产物去除和渣洗料尽快化开,为LF炉提供良好的冶炼条件。

3.4 LF炉工序

34.1 精炼过程脱氧

LF精炼炉脱氧采取前期渣料加入,炉渣化好后通过手投渣面复合脱氧剂对炉渣进行扩散脱氧,待炉渣黄白后喂入铝丝深脱氧,保取初样时白渣,精炼中后期通过手投碳化硅粉对炉渣进行维护,确保精炼中后期全程白渣冶炼,保 证LF精炼炉脱氧效果。

3.4.2精炼渣系控制

LF炉冶炼前期加入石灰、铝矾土、萤石等渣料,渣料加入采用多批少量加入方法,防止炉渣结块不易化开。

从表3看精炼渣系控制较稳定,在控制范围内,考虑到渣中Al2O3含量较低,同时也是过RH处理钢水,为给RH炉处理钢水创造好较好的条件,精炼工序加大了萤石的用量,以保持炉渣较好的流动性,对RH炉过程处理钢水观察,炉渣未发生结死现象,包括软吹过程炉渣流动性均较好。

3.5 RH炉工序

RH精炼采用本处理,真空排气时间≥15min,真空复压后进行钙处理,过程加入碳化稻壳保温。

3.6 连铸工序

连铸浇注过程采取大包长水口氩封、中间包开浇前氩气吹扫、使用整体式侵入水口、中包添加覆盖剂及碳化稻壳的方式做好保护浇注工作,防止钢水二次氧化,避免因保护浇注效果差给水质量控制带来影响,同时使用碳化稻壳,中包保温效果有所改善。

4 实践结果

4.1 钢水成分控制

4.3、铸坯表面质量

表面质量良好,未发现表面裂纹、角部裂纹等缺陷;由于20钢为包晶钢,振痕深度较明显,渣皮厚度更厚;铸坯皮下气泡明显好转,对头坯及尾坯进行了扒皮抽检,扒皮结果显示,头坯约2米范围内存在较为明显的皮下气泡,再往后逐渐好转。

5 总结

转炉采用双渣冶炼,出钢脱氧合金化和渣洗,LF炉加奖脱氧和控制炉渣组分,RH炉真空脱气,连铸做好保护浇注,20钢炼钢生产工艺能满足钢种质量要求。

通过对20钢的成品成分和铸坯低倍质量跟踪,钢水成分均能控制在较窄范围内,铸坯质量控制较好,能达到特级优质钢要求。

1.李晶.LF精炼技术.北京:冶金工业出版社,2009(1):30-40

2. 徐曾启.炉外精炼[M ].北京:冶金工业出版社,1994

论文作者:陈权,罗冰

论文发表刊物:《科技中国》2017年2期

论文发表时间:2017/5/3

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