核电厂浮顶罐的应用及含氧量高缺陷处理论文_李勇,裴石磊

福建福清核电有限公司 福建福清 350300

摘要:本文了介绍核电厂水化学控制的重要性、以及核电厂最重要的浮顶罐REA补给水箱的应用。通过研究REA补给水箱在运行中易出现含氧量高缺陷的原因,提出了含氧量高缺陷处理的针对性意见,其中浮顶罐打压试验能有效的查找密封不足位置,隔膜修补技术能有效的处理缺陷。本文的处理方法为核电厂浮顶罐的维护提供借鉴。

关键词:核电厂;浮顶罐;隔膜;含氧量高;

1核电厂水化学控制

由于核安全的特殊性,核电厂反应堆冷却剂在水化学控制上有极高的要求。不合格的补给水在进入系统后,会加剧一回路管道、阀门的腐蚀,增加活化产物,甚至造成燃料破损和一回路破口等事故。补给水在制水完成后,通过储罐进行储存,浮顶罐中的补给水应定期对总电导率、PH值、溶解氧、氯化物和氟化物进行测量,同时还对水中的总硅、铝、钙、镁、钠等离子进行测量,所有的指标均不得超过限值。储罐中的补给水在不被含受限离子物质污染的情况下,受限离子的含量不会超过限值,但补给水和空气接触,将导致水中的含氧量升高。补给水箱应该每周三次对补给水的含氧量进行测量,含氧量超过80ppb达到运行预警值,超过100ppb就需要切换至备用补给水箱运行。补给水箱含量高的问题在国内外电厂普遍存在,甚至国外某电厂因为补给水箱溶解氧未有效控制而造成停机停堆。

2浮顶罐的应用

REA补给水箱为核电厂最大、最重要的浮顶罐,主要用于储存除盐除氧水,用来改变堆冷却系统的硼浓度,配制控制反应性的联氨、氢氧化锂溶液。补给水箱外径为6400×14350mm,全容积为373m3,有效容器为300m3,采用了圆筒内浮顶式储罐的设计,浮顶外径为5780mm,与6200mm内径的筒体之间用橡胶隔膜密封。通过橡胶隔膜连接筒体和浮顶,浮顶随着储罐水位的升降上下移动,能在一定程度上防止冲排水过程中补给水箱内部混入空气。浮顶罐的结构及接管如图1所示。浮顶隔膜外注入定量的密封水,对隔膜升降过程中进行一定的润滑,并保证浮顶升降的漂浮稳定性。

补给水箱的橡胶隔膜为最主要的密封元件。橡胶隔膜制造材料为丁苯橡胶,中部采用织物作为骨架,增加隔膜套的硬度。隔膜为一体压制的喇叭形,大径连接浮顶罐筒体,小径连接浮顶边缘,连接方式均为螺栓压紧压板的连接。隔膜、筒体和浮顶内部形成了密封的储存腔室,浮顶可跟随液位升降而不引入空气,防止合格的除盐除氧水复氧,同时补给水箱还配备了液位计,倾斜度测量报警装置。浮顶罐一般为室内安装,恒温、恒湿的条件能延迟橡胶隔膜的老化,但隔膜仍需定期更换。

3浮顶含氧量高的处理

核电厂两台机子配备两台补给水箱,正常运行时,一个水箱对两台机组供水,另一个水箱则处于充水或备用状态。补给水箱在运行中最经常出现的问题为补给水氧含量高,按照核电厂水化学的控制标准,补给水的氧含量应该控制在80ppb的运行预警值以下。总结国内外的压水堆核电厂,含氧量超标的原因主要有:1)储罐内存在空气;2)密封水水位不足;3)储罐和顶盖的焊缝存在缺陷;4)隔膜连接处空气泄露;5)边界阀门密封不足;6)隔膜密封胶条破损、氧化变形;7)隔膜老化、破损。以下结合运行经验,对含氧量高的缺陷进行处理。

3.1浮顶罐内存在空气

浮顶罐内如果混入空气,浮顶边界完整的情况下,浮动罐的含氧量会偏高,最后趋于定值。罐内的空气在由于水的积压作用,空气会集聚于储罐的最高点,在罐体充排水的过程中会造成隔膜鼓包、浮顶倾斜卡死等缺陷,处理不妥当还可能造成浮顶沉没事件。浮顶处于低液位时,空气会聚集于隔膜和筒体的间隙。随着浮顶的升高,空气会慢慢转移到浮顶的下方,但在过程中,较多的空气会使隔膜鼓包,浮顶单边倾斜,甚至卡死无法上升。为避免隔膜鼓包的缺陷,在浮顶储罐处于底部时,应在筒体中部排气口吸出多余空气,如果浮顶处于高位,应在筒体中部排气口和浮顶上的顶部环形排气口吸出多余空气。

3.2密封水水位不足

合适的背压密封水能保证隔膜具有良好的润滑,减少摩擦,使浮顶更加稳定。背压密封水能保证隔膜处于自由或受力的状态。储罐一般设计有背压密封水溢流口,浮顶储罐的背压密封水只会通过蒸发减少,需要定期补充,储罐顶部对空,应当做好异物控制,防止污染密封水。对密封水的控制应该做到定量控制,在浮顶处于底部位置时将密封水补充到浮顶内套/锥形接头之上100-421mm处,后续定期补充由于蒸发而减少的密封水。

3.3浮顶罐边界密封不足

由于浮顶罐的体积大,边界范围广,可通过浮顶储罐整体气压打压的方式进行排查泄漏点。可通过打压进行检查储罐边界的密封性。排空储罐,通过顶部真空释放口连接打压阀组,缓慢升压至2.4kPa,使用检漏液检查边界阀门、隔膜连接处、隔膜的情况。隔膜的连接螺栓应力松弛泄漏,可通过紧固螺栓,涂抹密封胶;浮顶焊缝缺陷可通过打磨焊缝,重新焊接;边界阀门密封不足,解体检查阀门,更换密封件。

3.4隔膜老化破损

补给水箱橡胶隔膜作为一道屏障,将水与空气隔开。长期使用过程中,在光、热、氧、水分以及机械应力等方面的影响下,橡胶材料的分子结构发生改变而出现老化现象,从而丧失其隔离作用。橡胶隔膜还可能由于外力产生破裂,含有大量溶解氧的SED液压密封水从破裂处进入水箱,也会造成水箱内氧含量超标。福清核电曾发现补给箱含氧量呈现缓慢升高趋势(约2~3ppb/天),并多次超过技术规范要求的限值(100ppb),通过打压发现隔膜破损。

4结论

核电厂一回路水化学技术要求严格,内浮顶式储罐的应用能有效保障储存的补给水的含氧量指标。对隔膜内部混入空气的缺陷应当进行及时的排气处理,以免发生设备故障。在储罐含氧量不合格的情况下,提出了隔膜打压的方案,快速查找泄漏点。对隔膜破损的缺陷提出了一种橡胶修补剂修补的工艺,能有效恢复隔膜的可用性,效果良好,值得同行电厂借鉴。

参考文献:

[1]贾艳波,左树春.具有薄膜套浮顶结构的容器[J].广州化工,2013(07)

[2]富会佳,蔡汝旭,丁华龙.浮顶储罐在核电厂的应用[J].科技传播,2016(06)

[3]徐雪松,敖泽闽,张毅.福清核电厂REA系统常见调试问题分析及解决方案研究. 中小企业管理与科技(上旬刊),2016

论文作者:李勇,裴石磊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/3

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