连铸设备水冷效果的影响因素分析与提高钢包开浇率对策论文_霍桂兰,郭成峰

连铸设备水冷效果的影响因素分析与提高钢包开浇率对策论文_霍桂兰,郭成峰

河南安阳钢铁集团公司第二炼钢厂 河南 455004

摘要:钢铁行业是我国国民经济的命脉。钢铁行业的好坏对国民经济将产生重要的影响。本文重点分析了连铸设备水冷和提高钢包开浇率的相关问题,希望能够对读者提供一些借鉴和参考。

关键词:连铸;水冷;问题;措施;作业率

一、前言

当前,在我国的冶金行业生产作业过程中,水冷问题一直是一个难点问题,水冷的程序至今仍然没有一个统一的标准对其效果进行有效的衡量。这也造成了连铸水冷效果的差别较大。许多钢厂钢包的自开率不高,直接影响了生产作业率。

二、连铸设备水冷方法现存问题

现阶段,我国冶金生产企业普遍存在着连铸设备生产水平和能力过剩的问题。不仅如此,在连铸设备水冷系统上,还存在其他较为明显的问题和缺陷,如水冷设备的用水点压力为0.31MPa,而供水量仅达到100m3/h,最不利的供水配置点为无水状态。但随着我国钢铁生产能力的不断提升,转炉生产能力的扩大,钢产量也在逐步上升。比如安钢二炼钢厂由原有较低的年产量35万吨逐渐提升至现有较高的近250万吨,在该产量水平下,该厂三台120*120mm小方坯连铸设备完全替代模铸,实现了全连续生产,但连铸设备的水系统中所存在种种问题,却仍然亟待解决。

三、提高水冷效果的措施

1、冲洗管路内沉积物

使用TRITONX-100表面活性剂(有效成分100%,用于水包油系统的分散剂及乳化剂)就地或在检修时清理管路内沉积物。根据环路内保有水量(5400m3),清洁剂的量应为2桶左右。清洗周期24h,视沉积物与泡沫数量而定。该清洁剂投加点位于水池内,刚好位于冷却塔下面,方便实施冲击性投加。

清洗启动阶段,冲击式投加100~200kg即环路内保有水量20ppm的清洁剂,在关闭排污阀的前提下循环几次。之后观察以下位置的泡沫:连铸工艺段,旋流井,冷却塔之后。鉴于含有油/油脂的管路内含有污物/沉积物,打开排污阀并冲洗管道,将浊度高的水冲走。循环清洁剂与清洗管路的工艺重复3次。通过控制悬浮物去除效率,来控制连铸浊环内的水质。

2、增加纤维球过滤器

由于二冷水到连铸机生产线后,经旋流井沉淀,由泵提升到化学除油器进一步处理,再经冷却塔冷却后回用。但在实际运行中单台化学除油器并没有达到其设计400t/h处理能力,造成水中悬浮物超过30mg/L,含油量偶尔出现5mg/L以上,不能满足二冷水水质要求。5月份,运行车间在上冷却塔前增加6台处理能力共2400m3/h的纤维球过滤器,运行后二冷水的悬浮物降至20mg/L以下,效果明显。

3、空压风管网优化

该厂空压风是由3个空压机站集中提供。由于空压风管道到用户点距离长。管道受压缩空气中的水及其他腐蚀性气体共同作用,管内壁腐蚀物质较多。然而连铸机前使用的空压风既没有风包,也没有机前过滤器,腐蚀物经空压风进入喷嘴混合区,造成喷嘴雾化不均,严重时堵塞喷嘴。在35t转炉用风点新增1个20m3的风包,三台连铸机空压风管道新增150μm的过滤器,彻底阻断空压管网颗粒物进入二冷喷嘴。

四、稳压罐恒压控制的实现

1、恒压控制PID调节过程分析

在该控制系统中,设定稳压罐内压力范围为0.34-0.36Mpa,然后将稳压罐内实际压力通过压力变送器,输出4-20mA信号至PLC作为PID调节的实际测量值(PV值)。PID控

制器根据实际测量值与目标值的偏差,输出调节值至氮气调节阀,通过调节氮气入口和出口调节阀开度,使稳压罐内压力始终在设定范围内。具体调节过程如下:

(1)PV值在0.34-0.36Mpa之间。此状态下,系统压力在要求范围内,系统处于平衡状态。

(2)PV值<0.34Mpa。稳压罐向系统补水,罐内压力降低,经过PID调节,氮气入口阀自动打开,压力升高,经过动态调整,当偏差逐渐趋于0时,系统重新恢复平衡状态。

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(3)PV值>0.36Mpa。补水泵向稳压罐进行补水,罐内液位升高,压力同时升高,通过PID调节,氮气出口阀自动打开,经过动态调整,当偏差逐渐趋于0时,系统再次恢复平衡状态。

2、PLC控制程序设计

为确保稳压罐正常工作,实现稳定闭路系统压力的功能,设计了PLC控制程序,重点对稳压罐内压力和液位进行控制。自动控制系统程序包括主程序和液位控制子程序。液位控制子程序控制要求如下:

当液位低于1.5m时,系统报警,并关闭与闭路系统吸水母管相连的阀门,补水系统停止补水。

当液位于2.1m时,系统低液位连锁信号,启动第一台补水泵。

当液位于1.8m时,系统低低液位连锁信号,启动第二台补水泵。

当液位到达3.5m时,系统停止所有补水泵连锁信号。

当液位到达3.9m时,系统报警,同时打开泄水阀。

五、提高钢包开浇率的改进措施

1、改进引流砂质量

(1)制定铬质引流砂质量标准针对通钢引流砂成分不合理现象,重新拟定引流砂的理化性能指标

(2)注意事项

①引流砂保证现进现用。

②引流砂注意防潮问题。厂家采用内塑料薄膜的塑料编织袋包装。运输和储存应防潮。

③不定期抽检引流砂质量。不合格不予采用。

2、改进引流砂加入方式

严格按照标准执行,每钢包加入引流砂为30Kg左右,标准是覆盖水口座砖四角并在水口上方呈馒头状。

操作方法是:先将下料管插入待灌砂水口孔内,将引流砂倒入料管上端的漏斗内,引流砂在自身重力的作用下沿料管内壁落入水口内。此法确保了灌砂准确到位和水口填充饱满,上表面呈馒头状,为钢包自开创造了条件。措施:①以老带新制度,对本岗员工进行技术培训,提高其经验水平。②加强监督、考核制度。提高其注意力。

3、引流砂的烘烤

引流砂在使用前要经过烘烤以使完全干燥,不含水分。

4、缩短精炼时间

强化生产组织,合理安排钢水调度,缩短各工序的耽搁时间,减少钢水和砂子的接触时间。

六、结束语

总之,正是由于我国冶金行业连铸水冷的效果差异较大,受到各种因素的影响,也会使水冷效果出现较大的差异。在进行水冷效果控制的时候,我们要综合各种因素进行全面的分析,并结合技术、设备等实际条件进行全面的考虑。操作人员也要严格遵守操作程序,严格按照操作规范进行作业,保证操作的准确性。这样才能对水冷效果起到很好的保证,提高钢包自开率能有效提升钢厂作业率,进而促进我国冶金行业的发展,助推国民经济的快速进步。

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[5]董明,浅析连铸水冷的效果与控制措施[J]冶金工业工程,2015(30):25

论文作者:霍桂兰,郭成峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/21

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