一起捞渣机掉闸运行操作处理总结论文_蒋晓靓

(江苏大唐吕四港发电公司)

摘要:捞渣机在火电厂运行中起着重要作用,当捞渣机故障跳闸时,运行人员如何及时处置,为抢修准备好条件至关重要。本文通过一起典型案例,对捞渣机跳闸时运行人员操作处理进行了总结,为今后处理类似事故积累了经验。

关键词:捞渣机;液压关断门;燃烧

1 前言

机组正常运行中,捞渣机起着锅炉炉底密封、炉渣冷却和将炉渣送出的作用。当捞渣机因某种原因故障停运时,如果长期处理不好,必然影响机组的正常排渣,进而影响机组正常带负荷的能力。

吕四港电厂每台炉炉底设1台水浸式刮板捞渣机,正常出力为7~15t/h,最大出力为60t/h,倾角约为34°。渣灰经渣井落入刮板捞渣机水槽,冷却裂化后,由刮板捞渣机连续地从炉底输送至炉架外侧的渣仓内,然后经析水装置脱水后装自卸卡车送往灰场贮存,或外运综合利用,排渣采用固态连续排渣方式。

2 一起捞渣机运行中跳闸事件运行操作过程

近期,吕四港电厂3号炉捞渣机发生了一起运行中故障停运事件,为配合捞渣机抢修,运行人员进行了大量操作,值得进行总结。

11月20日,03:10,3号捞渣机运行中液压油站油压突升至24MPa,为防止油管路损坏,运行人员立即手动停运3号捞渣机,并到就地对捞渣机进行检查,通知锅炉、热工专业进行检查。锅炉专业人员到场检查后,对捞渣机外部检查未发现异常,尝试手动启动,捞渣机油压迅速上涨至24MPa,链条实际不转,启动失败。当时虽然机组负荷630MW,但渣量并不大。综合分析,怀疑捞渣机内部卡有异物,需降负荷处理。

2.1 为此,辅控和机组采取的措施有:

2.1.1 关闭捞渣机底部液压关断门,避免炉渣继续进入捞渣机,造成捞渣机处理好后无法启动。关闭底部液压关断门,按照操作原则进行操作:先开两边,后关中间,操作中间不间断。即先将渣井液压关断门两边端口的一组液压关断门进行抬起操作,再将渣井液压关断门中间的两组液压关断门进行关闭操作,操作中间不间断,直到各组液压关断门关到位,三个渣井的液压关断门依次进行。

2.1.2 机组降负荷至320MW,避免渣量太大造成关断门无法承受。

2.2 从关闭关断门和降负荷过程来看,主要的危险点有:

2.2.1 液压关断门关不严,有渣掉出,对就地人员安全造成危险。对此,只能通过就地活动关断门,尽量使关断门关闭严密。

2.2.2 由于液压关断门关不严,造成炉底大量漏冷风,造成燃烧不稳、排烟温度快速上涨和粉尘浓度超标。由于大量冷风漏入,必然造成炉膛温度降低,煤粉着火延迟,造成燃烧不稳。同时由于冷风的漏入,燃烧延迟,造成排烟温度快速上涨,空预器出口烟温最高涨至172°C,空预器电流在13A—15A之间波动。由于燃烧不充分,飞灰中的可燃物含量增加,造成电除尘燃阻比提高,影响除尘效果,造成粉尘超标。

2.3 为稳定燃烧和降低排烟稳定,机组采取的措施主要有:

2.3.1 投入空预器连续吹灰,降低排烟温度,同时避免大量可燃物在空预器上堆积,引起二次燃烧等严重后果;

2.3.2 适当降低炉膛负压。将炉膛负压由-100Pa调整到-30Pa,避免过多冷风漏进炉膛;

2.3.3 快速降低机组负荷,停运上层制粉系统,最终保留下三层制粉系统。投入等离子拉弧,并列燃油系统。

采取以上措施后,机组负荷降至320MW,燃烧稳定。排烟温度降至150°C以下,空预器电流稳定在13A以下,粉尘浓度超标2h后降至合格值以下。

图1 采取措施后排烟温度、粉尘、空预器电流等参数的变化趋势

3 总结

鉴于捞渣机在机组运行中的重要作用,当捞渣机故障掉闸时,如果短时间无法处理,运行人员应尽快关闭液压关断门并降负荷。实际中往往液压关断门不能够关闭严密,这就需要运行人员采取有效手段来保证燃烧稳定。事实证明采取以上方法是有效的,可以作为运行人员调整的手法来果断采用。

参考文献:

[1] 盛富春,陶遵明,杨东道,康文博,毕宏伟,宋文涛.铁水高效捞渣机的研究与应用[A].2006年全国炼钢、连铸生产技术会议文集[C].2006

[2] 陈俊锋.首钢脱硫捞渣工艺实践研究[A].2006年全国炼钢、连铸生产技术会议文集[C].2006

作者简介:

蒋晓靓;1986 12;男;汉;江苏海门市;职务:辅控长;职称:助理工程师;学历:本科;研究方向:辅控运行,环保监测。

论文作者:蒋晓靓

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/10

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