电压互感器故障诊断中状态检修技术的应用——电力设备论文_张雪情

(国网冀北电力检修公司 北京 102488)

摘要:本文重点介绍了在状态检修体系当中,发现的110kv的电容式电压互感器的故障案例,通过综合运用红外测温与油色谱技术,来对电压互感器中的故障状态进行诊断,初步判断出了在B相电压互感器内部存在的比较严重的过热状况,有效结合了电气试验、解体检查等方式,对该状态检修故障结果进行的判断。

关键词:电压互感器;故障诊断器;状态检修

状态检修技术是解决当前检修工作中所面临问题的重要方法,企业主要是通过安全、环境和经济成本作为基础,通过对设备状态的有效评测、运行风险的评估以及维护方法决策等方式,来对设备开展检修工作,通过这种方式来达到设备运行的安全性与准确性,同时这也属于一种比较合理的检修方法。状态监测具备及时处理设备隐患、克服定期检测存在的盲目性、降低人力资源的投入等方面的优势,从而科学有效的制定出了检修间隔与检修项目,通过这种方式有效的提升了设备在检修过程中存在的针对性与有效性,最大限度上延长了设备使用寿命,提高了设备运行稳定和可靠性,降低了设备检修的实际成本。因此,本文就针对电压互感器故障诊断过程当中的状态检修技术进行分析,以此来保证电力系统的安全稳定运行。

1.电压互感器状态检修技术

电压互感器状态检修相比于传统的检修方式,具有非常多的优势,将设备工作信息作为检修的有效凭证,可以充分的判断出设备运行的实际状况。当前的电压互感器检修技术中主要包含了以下几个方面内容:1)绝缘油气项色谱分析技术;2)局部放电监测分析技术;3)红外线测温技术等。其中电压式互感器PT状态检修技术,主要包含了红外测温技术以及油色谱分析技术两种类型。

红外测温技术可以在设备不停电、不取样和不分离的状态下,可以更加直观、准确以及快速的实现对带电设备温度的准确测量,同时对设备的运行状态进行有效的监测,有效判断出了设备在运行过程中的健康状况,及时发现设备在运行过程中存在的安全问题,进而制定出了科学合理和安全状态比较高的检修计划,为电压互感器的科学检修提供科学依据,从而实现了状态评测方式的科学性。

2.故障原因分析和处理

通过对我国某供电公司的电器实验过程中,对110kv变电站实施了外部温度监测工作中可以看出,在110kvIII段母线的PTB电磁单元的温度相对较高,实际环境温度为26℃,最大值为45.8℃,三项PT温度数据对比,如图1所示:

通过表1中的数据分析可以看出,在B相电压互感器中的电磁单元,其中最高的温度为19.8℃,通过对DL/T664-2008《带电设备红外诊断运用规则》,对电压互感器单元的运用方式进行科学判断,从中可以判断出标准可以推断出B相电压互感器当中存在比较明显的问题。

3.停电实验

相关实验人员通过设置停电来进行检查和实验,其中实验项目作为绝缘电阻、介质损耗以及的电动量的测量等,通过电容互感器结构原理和电气之前的连接,来对该PT进行绝缘电阻的测试:

通过高压实验项目结果的分析可以得出:1)通过实验过程中的绝缘电阻数值可以有效的判断出,在互感器的终端出现绝缘性能下降的问题;2)通过对该项数值的分析和判断,在中间部分的绕组绝缘性能严重下降,同时在绝缘电阻的数值上可以判断出,二次绕组的绝缘性能正常。在综合了高压实验与优化实验的结构分析,可以初步的判断出,在本次故障的处理过程当中,可能是因为油箱内部受潮,造成了箱体内部设备的绝缘性能下降,并且在中间变压器的运行过程中,经常会产生发热的问题,造成了绝缘体快速老化。

4.电气设备解体实验分析

通过对该变电站设备类型分析,CVT 型号为 WVB110-20H是由机电公司生产的,在2009开始正式开始投入运行。在现场的解体实验过程当中发现了,互感器当中的注油口与密封圈存在非常明显的黑色油渍,并且电磁单元在油箱内部的原件基本上都被油泥完全覆盖,通过清理之后可以看出其中的金属原件没有产生明显的锈蚀情况。对中间部分的变压器解体之后可以发现,在绕组部分的绝缘层基本上已经完全被碳化。

通过绝缘油气相色谱试验结果可以看出,通过特征性气体和三比值的方式,有效结合了微水试验的具体结果,可以有效的判断出该电压互感器在内部存在受潮或者是严重过热的情况下,受潮的可能是在注油口或者是注油之后没有保证密封的良好性,造成了在长期的运行工作当中,外界环境当中的雨水或者是潮气进入到了电压互感器当中;过热问题可能是因为引线部件的螺丝产生松动,或者是在接头部分产生接触不良、铁芯饱和以及绕组之间出现断路等方面原因造成的。依照现场高压实验和解体状况分析,可以准确判断出因为过热造成中间变压器绕组的绝缘纸碳化,使得绝缘性能严重下滑。

5.预防措施

通过对110kvIII段母线的PTB异常问题的预防措施,对于新设备来讲,在正式投入运行之外,需要在注油口涂抹硅酮胶来进行密封,充分防止空气当中的水分进入到注油口当中,同时在设备运行过程中,需要有效结合空气当中的水分来进行检查,并且还要进行密封处理。在设备进行检修去油之后,需要检查去油口的具体密封状况,有效预防因为去油口密封不良而造成的设备故障问题。

6.结束语

通过本文对电压互感器故障诊断中状态检修技术的分析和运用,从中可以总结出在电压互感器的状态检修过程中,需要有效结合电压互感器本身的结构特点,对容易产生故障点的部分进行重点监测和处理,不断完善电压互感器的工作性能和安全性,这对变电站的安全稳定运行发展有着重要意义。

参考文献:

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[2]林小汇.王虹.电力系统变电一次设备状态检修的探究[J].低碳世界,2013(22) :92-93.

[3]丁古芸.丁古祥.红外测温技术在状态检修方面的应用[J].电力与能源,201334(S1) :80-82.

论文作者:张雪情

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

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