某金矿选矿厂工艺流程改造论文_姜绍军

招金矿业股份有限公司河东金矿 山东招远 265400

摘要:在选矿厂实际生产中,任何一台设备出现故障都可能导致生产流程的中断,因此设备的高运转率是生产流程稳定性和连续性的保证。而随着选矿入选矿石品位的降低和节能降耗的要求,迫切需要降低生产成本,提高选矿回收率。

关键词:金矿选矿厂;工艺流程;改造

1矿石性质

矿石中金属矿物组成主要为黄铁矿和毒砂,含少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿和磁铁矿,其次为铜矿物及少量的斑铜矿和褐铁矿等金属氧化物,脉石矿物主要为石英、长石、辉石、角闪石、绿泥石、云母、锆石及少量的碳酸盐和微量的有机碳等。矿石中砷和碳含量较高,金大多呈显微和超显微分散状态包裹于毒砂和黄铁矿中,是典型的难选冶金矿石。

1.1 原矿多元素分析

对原矿进行多元素分析,结果如表 1 所示。由表 1 可知,矿石中金属硫化物含量为 1.99%,砷含量为 0.52%,金平均品位为 2.66 g/t,其他有益元素无综合回收价值,金矿物以自然金为主。

1.2 金物相分析

对原矿进行金物相分析,结果如表 2 所示。由表 2 可知,矿石中金主要为包裹金和游离金,其中毒砂和黄铁矿等硫化物包裹金占比为 52.59%,游离金占比为 42.52%。镜下观察,游离明金粒径为 0.1~0.2 mm,金成色>90%,形态以滚圆、角粒和片状为主。

表 1 原矿多元素分析结果 表 2 金物相分析结果

2选矿厂工艺流程

2.1破碎

原矿从原矿仓首先进入 C80 型颚式破碎机进行粗碎,再进入 JP158 型圆锥破碎机进行中碎,中碎后进入 10 mm ×10 mm 振动筛,大于 10 mm的矿石返回到 JP108 型圆锥破碎机进行细碎,小于10 mm 的矿石直接进入粉矿仓。

2.2磨矿浮选

矿石从粉矿仓直接进入 GQG2700 ×3600 格子型球磨机(研磨介质为 100 mm 铸造钢球)细磨后,进入单螺旋分级机,矿浆中粗颗粒成为沉砂,细颗粒从溢流口排出磨机外。通过分级机溢流堰的较细颗粒进入水力旋流器进行再次分级,溢流通过高效搅拌槽直接进入浮选流程,沉砂则返回球磨机进行再磨,如此形成闭路循环。浮选流程为一次粗选、三次精选、二次扫选闭路流程,捕收剂为丁基黄药与 25 号黑药,起泡剂为 2 号油。浮选精矿进入浓密机进行浓缩,浮选尾矿通过球隔离泵泵入尾矿库。

2.3氰化浸出及活性炭吸附

浮选精矿通过 3 台搅拌磨矿机(研磨介质为10 mm 钢珠)再次磨矿,使矿粒细度达到 -0. 037 mm 占 90 %以上,再经过搅拌槽调浆使矿浆浓度控制在 37 % ~40 %,最后进入炭浸槽进行浸出和吸附,得到载金炭。

3工艺流程改造

在实际生产中,提高设备完好率和运转率,保持生产、工艺的连续性和稳定性,可为提高选矿各项技术指标创造有利条件。在选矿过程中,提倡节能降耗,可以有效减少能源成本,提高经济效益,且随着目前生产成本的提高,要尽可能地减少金属流失。因此,降低生产成本,提高选矿回收率成为选矿厂需要考虑的重要问题。

3.1 球隔离泵改造

选矿厂球隔离泵为 2 台,分别对应 2 台多级离心水泵,起到 1 用 1 备的目的。多级离心水泵与球隔离泵连接见图 1。

1—多级离心水泵 2—变频器 3—控制器4—缓冲罐 5—液压站6—进水清水阀 7—回水清水阀8—隔离罐 9—排浆逆止阀10—进浆逆止阀

图 1 多级离心水泵与球隔离泵连接示意图

在实际生产中,每台设备可能会随时出现故障,这就导致 1 号水泵出现故障或 1 号球隔离泵出现故障时,必须倒用 2 号水泵和 2 号球隔离泵,如若 2 号水泵或 2 号球隔离泵也出现故障,必然导致整个选矿厂运行中断。为避免此类问题的发生,对水泵与球隔离泵的连接方式进行改进:把 2 台球隔离泵的进水管,即 2 台水泵的出水管进行交叉连接,这就使 1 号水泵与 2 号球隔离泵连接起来,同样也把 2 号水泵与1 号球隔离泵连接起来,使每台水泵或每台球隔离泵分别对应 2 台球隔离泵或 2 台水泵。因此,当 1 号水泵出现故障时,只需倒用 2 号水泵即可,不必倒用球隔离泵,其他情况也是如此。

3.2 磨机更换

选矿厂再磨作业是通过 3 台搅拌磨矿机进行磨矿,磨矿细度虽然能达到生产要求,但是从节能降耗方面考虑,搅拌磨矿机电动机功率 75 kW,电量消耗大,而且该设备过于老化落后,工作不连续,因此将其更换为塔磨机(电动机功率为 50 kW),这不仅可以实现连续作业,而且电量消耗不足搅拌磨机的 1/3,可使成本大幅降低。塔磨机结构见图 2。再磨作业磨矿细度目前能够保证良好的浸出效果,但为了进一步提高金回收率,将活性炭吸附富液之后的贫液(质量浓度0.01 g/m 3 左右)再次送入活性炭吸附塔,进行再吸附(吸附后质量浓度 0.004 g/m 3 左右),可以进一步提高回收率约 0. 02 %。

1—传动装置 2—加球口及粗料给料口3—搅拌器4—筒体 5—矿浆给料口6—溢流口 7—基础

图 2 塔磨机结构示意图

3.3 氰化尾渣处理

氰化尾渣中由于含有较高品位的铅等金属,直接压滤后排放导致金属流失,在后续流程中增加 1 台旋流 - 静态微泡浮选柱(见图 3),将氰化尾渣泵入浮选柱中进行浮选,可以有效回收铅等金属。

图 3 旋流 - 静态微泡浮选柱工作原理

对新增的旋流 - 静态微泡浮选柱进行了不同条件试验,探讨浮选柱的浮选情况,其中配药质量分数合计为 20 %。试验结果见表 1。在不同的试验条件下,通过对金、银、铅 3 种金属回收率的对比和综合分析可知,当给矿浓度为 37 %左右,药剂(丁基黄药 + 丁铵黑药)用量为 30 mL/min时,能够得到较高的回收率。选矿厂处理量为900 t/d,氰化尾渣产率3.8 %左右,即氰化尾渣日产量为 34. 2 t 左右。氰化尾渣金品位3.1 g/t 左右,银品位34 g/t 左右,铅品位3.5 g/t 左右,可 估 算 年 回 收 金 16. 58 kg、银 148. 19 kg、铅23. 14 kg。由此可以看出,通过增加浮选柱,金、银、铅的再次回收能够取得一定的经济效益。

表 1 条件试验结果

参考文献:

[1]贾凤梅,秦丽,陈曦.内蒙某金矿选矿工艺流程试验研究[J].矿产综合利用,2017(02):31-34.

[2]张立光.东腰庄金矿李家寨选矿厂工艺流程及发展浅谈[J].山西冶金,2016,39(06):55-56.

[3]王书锋,续新红.金矿选矿工艺流程研究[J].科技风,2014(09):168.

论文作者:姜绍军

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/9

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