摘要:文章根据南方某电厂600MW机组锅炉省煤器爆管事件进行分析,得出机组运行时发生受热面泄漏相关处理措施及注意事项。为后续的机组安全运行提供科学指导及依据。
关键词:600MW机组;省煤器;爆管;分析;对策
简介
南方某电厂#7锅炉型号为DG1920/25.4-Ⅱ6型。本型号锅炉系国产600MW超临界参数变压直流本生锅炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道结构、采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架、全悬吊结构, 平衡通风、露天布置,前后墙对冲燃烧。炉膛水平切面积为22162.4×15456.8mm2(宽×深)。锅炉深度为43000mm,锅炉宽度为49000mm,顶棚拐点标高为69500mm。
一、事件经过
7月10日22:40,#7机组负荷562MW,主汽压力24.8MPa,主汽温度564/563℃,再热汽压3.7MPa,再热汽温570/569℃,给煤量256t/h,中间点温度404℃、过热度15.6℃,值班人员发现锅炉各主参数突变,锅炉给水流量突然从1602t/h突升至2057t/h,蒸汽流量由1624t/h降低至1450t/h,炉膛压力突升至1508Pa,引风机开度由74%、76%突升至96.8%、97.3%,机组负荷降低至492MW,主汽压力由24.8MPa降低至21.6MPa,给煤量升至284t/h,固定端省煤器入口烟气温度1/2由477/496℃降低至86/92℃;扩建端省煤器入口烟气温度1/2由501/494℃降低至462/462℃;两侧烟温偏差大。中间点温度由404℃升至475℃(480℃触发锅炉MFT)、过热度由15.6℃最高升至136.2℃。判断为锅炉省煤器泄漏,但锅炉炉管泄漏系统未报警,当值主控立即下令将机组运行方式由AGC方式切至基本方式手动控制,同时投入等离子助燃,紧急停运A、D制粉系统,减负荷至208MW,同时切换DCS所有画面分析事故点,调节好各主参数,同时派巡检就地全面仔细检查机组各部,联系化学值班员提高除盐水压力及汇报值长申请故障停炉处理。
二、原因分析
2.1 宏观检查及形貌分析
停炉后技术人员于7月14日早上从炉左侧人孔进入省煤器出口集箱处检修空间检查,确认省煤器炉左往炉右数第六屏蛇形管第三根管子(炉前往炉后数)发生爆漏。
爆口位于省煤器管出口段、集箱角焊缝与弯管起弯点之间。爆口宏观形貌。爆口张开较大,呈喇叭状。内外表面较光滑,未发现宏观裂纹。管子轴向爆口边缘较薄明显,呈刀刃状。环向断面较平齐,未见明显减薄。管子爆漏后,管内高压介质造成第五屏第四根省煤器管角焊缝冲刷磨损。爆口两端直管段未发现胀粗现象。
2.2 金相组织分析
在省煤器管样爆口处、离爆口3mm处、以及远离爆口处分别取样进行金相组织分析。
爆口处金相组织照片分析,材料组织为铁素体+珠光体,未见明显老化迹象,老化2级,组织存在一定的变形痕迹。
离爆口3mm处金相组织照片分析,材料组织为铁素体+珠光体,未见明显老化迹象,老化2级。
远离爆口处金相环样组织照片分析,材料组织为铁素体+珠光体,未见明显老化迹象,老化2级。
从以上结果可以看出,管样在爆管前,未发生明显的长期或短期超温现象。
2.3 扫描电镜结果
在爆口上、疑似缺陷的位置取样,进行扫描电镜观察。
(a)是该缺陷样品宏观形貌,在该处断口上,局部区域呈现出一定的塑性断裂特征韧窝形貌,断口上可能存在大量环向疑似微裂纹的缺陷,该缺陷可能是由制造阶段产生。
2.4 结论
根据上述分析,判断省煤器爆管的原因为:管子存在原始缺陷,运行中缺陷不断扩展。由于管内高压介质的作用,管子发生塑形变形,管壁减薄,当剩余壁厚无法承受高压介质的作用时发生爆管。
三、暴露问题
(1)该省煤器弯头存在制造缺陷。
(2)操作规程对省煤器爆管事故处
理时输灰系统是否应停止没明确规定,运行人员处理经验有所欠缺,导致大量省煤器水汽通过输灰系统进入#2灰库,造成严重的结块和堵塞。
四、解决措施
(1)为确保锅炉安全运行,防止类似事件再次发生,须加强设备监造,严格把好供货关。利用停机时间对省煤器管进行全面检查,对类似缺陷的管子做好登记及评估,并有计划实施换管工作。(2)完善操作规程中对受热面爆管事件处理时输灰系统运行方式的要求,加强培训。判断为省煤器爆管时,立即停止省煤器输灰。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆锅炉停运后,立即停运电袋除尘;炉膛吹扫结束后,控制好锅炉泄压及冷却速度,保留一侧风机运行,风量不超过15%,维持护膛负压以排除炉内湿汽;注意省煤器、空预器、电袋除尘各灰斗运行情况,防止堵灰。停止布袋除尘器喷吹清灰,锅炉灭火后转布袋除尘器旁路运行。(3)“四管”泄漏检测装置定期维护。对“四管”泄漏报警及时利用参数分析及现场确认,确保“四管”爆破发生时,事故处理及时妥当,避免事故扩大化。
五、低温省煤器的原理应用及安装位置
2.1低温省煤器的原理
低温省煤器就是一种用于回收锅炉尾部烟气余热的换热设备,通常安装于锅炉空气预热器出口的尾部烟道。该技术提供了火电厂锅炉排烟大量余热的回收利用方法,进水来自回热系统的凝结水管路,吸收锅炉尾部烟道的烟气热量后,将锅炉烟气余热输入到汽轮机回热系统。首先降低了排烟温度,减少排烟损失,使得给水温度提高,热应力相应减小;其次降低了汽轮机的热耗,达到降低发电厂煤耗率、节能减排的目的。
2.1.1低温省煤器的优点
1)可降低排烟温度30~70℃。可获得显著的节能经济效益;2)大大降低脱硫系统的水耗。加装低压省煤器后,可取消脱硫系统的喷水降温装置或事故(喷淋)降温装置,实现脱硫系统的深度节能;3)增设低压省煤器,可减少抽汽量,降低煤耗;4)具有良好的煤种和季节适应性;5)具有良好的负荷适应性;6)可以充分利用锅炉本体以外的场地空间,布置所需要的受热面,并留有足够的检修空间,检修方便;7)本技术把锅炉的余热利用与汽轮机的低加系统巧妙地结合起来,对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响;8)对于拆除GGH的脱硫改造工程,在吸收塔入口处加装低温省煤(GGH的阻力比低温省煤器高300-400Pa),不仅解决了去掉GGH后烟气对脱硫系统的不利影响,而且降低排烟温度,提高锅炉效率;9)由于本系统属静态设备,无动力装置,所以系统本身能耗极低。
2.1.2低温省煤器的安装位置
由于低温省煤器的传热温差低,因此要求换热面积大,占地空间也较大,所以在加装低温省煤器时需要根据现场锅炉实际情况,合理布置其位置。一般情况下采用下述两种布置方法:
a)低温省煤器布置在除尘器的入口
日本的不少大型火电厂,如常陆那珂电厂(1000MW)和Tomato-Atsuma电厂(700MW)等都有类似的布置。管式的GGH烟气放热段布置在空预器和除尘器之间。管式GGH将烟气温度降低到90℃左右,除尘器的飞灰比电阻可从Ω-cm下降到Ω-cm,这样可提高电气除尘器的运行收尘效率。
b)低温省煤器布置在引风机的出口
德国一些燃烧褐煤的锅炉将低温省煤器布置在引风机出口,吸收塔入口。低温省煤器将烟气温度从160℃降低到100℃后进入吸收塔,被烟气加热的凝结水再加热冷二次风。
2.2低温省煤器余热回收利用形式
(1)用于加热凝结水方案:经优化计算,确定出低温省煤器与某级低温加热器并联或串联来加热凝结水,从而减少系统从汽轮机的抽气量,增加汽轮机做功功率,提高机组效率。
(2)热水暖风器方案:低温省煤器回收的烟气热量通过热水暖风器加热空气,提高助燃空气温度,达到提高锅炉效率,增加机组出力的目的。
(3)暖风器与凝结水预热器联合方案:低温省煤器回收的余热用于暖风器与凝结水预热器联合方案,此方案可根据季节、机组出力等优化分配热水流量等,使低温省煤器吸收的热能得以更充分的利用。
(4)其他方案:低温省煤器也可以作为独立的热水锅炉使用,将锅炉排烟余热回收用于工业供热系统等场合。
3.托电#6机组低温省煤器改造
内蒙古托克托发有限责任公司(以下称托电公司)三期(3×600MW)工程6号锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司与英国三井・巴布科克公司(MB)进行技术合作,联合为内蒙古大唐托克托发电有限责任公司三、四期4*600MW燃煤空冷机组工程设计制造的亚临界参数自然循环锅炉。DG2070/17.5-Ⅱ4锅炉为亚临界参数、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、紧身封闭、全钢构架的Π型汽包炉,再热气温采用烟气挡板调节,空气预热器置于锅炉主柱外。
结束语
总之,火力发电厂金属壁温超温问题得到了广泛重视,我所在机组针对实际问题采取了应对措施,虽然锅炉金属壁温超温得到了有效控制,但还需要我们更加深入的研究。 对于锅炉不同部位的受热面泄漏处理方式有所不同,但总体而言,需重视参数的变化,及时做出准确的判断,参数严重偏离设计要求时应果断停炉避免事故恶化。停炉之后需做好相关系统的善后处理。
参考文献:
1、#4机组大修技术讲课《锅炉启动初期金属温度过高的原因分析》2016.3
2、大唐陡河发电厂生产月报 2017.25
3、陡河发电厂运行标准化系统 2016.3
4、防止锅炉金属温度超温报警的措施(发电部)2017.2
论文作者:陈恒伟
论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期
论文发表时间:2019/5/24
标签:省煤器论文; 锅炉论文; 低温论文; 烟气论文; 机组论文; 系统论文; 温度论文; 《电力设备》2018年第32期论文;