直流电动机电磁制动器间歇制动故障研究论文_于晓慧

直流电动机电磁制动器间歇制动故障研究论文_于晓慧

中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 黑龙江哈尔滨 150066

摘要:我公司生产的直流电动机是驱动元件,输出额定力矩的同时,具有电磁制动功能。该电磁制动器是典型的拍合式电磁制动器,与电机的激磁绕组、电枢绕组串联,优点是结构简单、体积小,缺点是参数互相关联,可靠性差。电机的电磁制动器在产品研制初期,出现过间歇制动、延迟制动等典型故障。此后又大范围的出现间歇制动故障。

关键词:直流电动机;串联;电磁制动器;间歇制动;延迟制动

1绪论

直流电动机从开始研制至今,作为驱动元件,已累积生产数百台。电机输出功率35W,输出额定力矩的同时,具有电磁制动功能。

电机的电磁制动器在产品研制初期,出现过间歇制动、延迟制动等典型故障,2016年又大范围的出现间歇制动故障。

该电磁制动器是典型的拍合式电磁制动器,与电机的激磁绕组、电枢绕组串联,优点是结构简单、体积小,缺点是参数互相关联,影响范围广,可靠性差。

当进行D状态电机的生产时,出现空载工作时制动器间歇制动故障(突然释放、刹车,电流升高)。

2 制动原理

该电机为串励直流电动机,励磁线圈与电枢绕组、制动器线圈串联工作。电机的制动器工作原理:电机通电 电流通过制动器线圈后产生磁场 磁场通过制动间隙作用于制动盘,克服弹簧弹力 拉动制动盘吸合到磁轭上 制动盘与摩擦盘分离,同时电枢内电流产生足够大转矩,使电机旋转并逐步达到稳定。

直流电机的空载电流理论上越小越好,但对于串联制动器的特种电机来说,电流与制动功能相关:工作电流与释放电流临界时,将导致制动器工作过程中释放。

本次制动器间歇释放故障发生在电机较小的空载状态、半载状态下。

间歇制动定义:是指电机正常工作状态下,制动器突然释放 制动盘与止动盘摩擦 对电机进行制动 工作电流上升 制动盘吸合 工作正常 又突然释放。这样一个循环制动过程称为间歇制动。

3故障分析

电机是串联电路,制动器工作电流与电机工作电流相同,当空载时工作电流低至0.6A,而制动器的释放电流达到0.5A,在电机换向瞬间,极易出现间歇制动问题。

因此从导致工作电流、释放电流变化角度出发,将导致电机间歇制动工作的主要因素如下。

3.1制动气隙增大

3.1.1理论分析

根据电磁吸力公式,在所有设计参数不变的情况下,气隙长度lg0与线圈电流成正比,即制动气隙决定着线圈电流的大小。而气隙长度lg0由磁轭镀镍层、制动盘镀铬层、中间气隙组成。

3.1.2气隙长度的变化

曾经因图纸未详细规定磁轭吸合面是否需镀镍,为防止锈蚀,制造过程中增加了镀镍层,因镀镍层的不平整,导致吸合气隙变大,释放电流值整体上浮,大部分已达到临界值0.45A。

同时为保证制动盘的镀铬层厚度(塑压后不再补充加工),需在塑压前镀铬,导致制动盘塑压过程中受热变形,导致吸合气隙变大,释放电流值增大。

此后生产的两批电机大量出现了空载电流与释放电流差值低、间歇制动故障。

由此可见,气隙长度中,镀镍层、制动盘平面度的变化导致了制动器释放电流的增大,与空载电流临近后出现间歇制动故障。

3.2电刷宽度小

由蜗牛弹簧压住的电刷与换向器构成了电机的换向装置,二者间的滑动摩擦,是直流变交流的一个转换过程。

电刷宽度是指电刷在换向器上滑动时的实际接触宽度,关系到电机的换向性能。

电刷是与运动件作滑动接触而形成电连接的一种导电部件,是用于换向器或滑环上,作为导入导出电流的滑动接触体。它的导电,导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。几乎所有的直流电机以及换向式电机都使用电刷,它是电机的重要组成部件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我国行业把电刷分为石墨电刷、电化石墨电刷、树脂粘合石墨电刷、金属石墨电刷四大类。本电机中使用的就是金属石墨电刷,一直在多个型号中稳定应用多年。

3.2.1尺寸复测

对故障反复出现的故障机的相关尺寸进行了复测:

1)电刷尺寸符合设计图纸要求。

2)换向器外径符合设计图纸要求,换向片距也符合图纸要求(具体见换向片计量记录)。换向器跳动量全部小于0.01mm,符合设计图纸要求。

3)蜗牛弹簧弹力符合设计图纸要求,同台电机蜗牛弹簧弹力相差不大:0.9N、1N。

3.2.2电刷的安装原则及换向瞬间绕组电路

电机设计时要求正、负电刷之间得到最大的感应电动势,或被电刷所短路的元件中感应电动势最小。

短路的绕组越多,则电路电流越大,但参与工作的绕组越少,需通过电、磁的共同合理选择才能更好地保证电机参数。

电机实际运行时,电刷是静止不动的,随着电枢的旋转,永远有被短路的元件,这些元件始终处于两个主磁极之间的位置,因此感应电动势为零。保证了电机主磁极下所有绕组通过最大电流,产生最大电磁转矩。

3.2.3电机的电刷、换向器尺寸

通过电机的电刷、换向器图纸标的尺寸复核电刷与换向器安装,复合要求。

电刷的选择对电动机换向时抑制火花有重要的作用,本电机按功率、电压、负载特性及换向器圆周速度等条件选用,使用金属石墨电刷。因其电阻系数和接触电压较高,对抑制火花有利。

因此该项可能性排除。

3.3提高空载电流方法论证

提高空载电流的方法有很多,具体如下:

1)减小轴向间隙、增大蜗牛弹力等方法来增大摩擦损耗试验失败。

2)减小释放电流需考虑是否会再次引发制动延迟。

3)电机参数经过试制可以提高空载电流,但工作电流超出协议要求。

4)增加气隙提高空载电流效果不明显。

设计电机时将气隙变大或变小对电机性的影响是:旋转磁场对转子的作用力减小,导致输出扭矩减小。 转子对线圈的反电动势减小,导致电流增大,耗电增加,电机发热。

气隙是电机定转子之间的空隙。定子不转,转子需要转动,所以气隙是必须的,根据电机不同,气隙大小也不同。一般来讲,气隙加大将带来漏磁场加大;气隙减小,由于轴承的磨损,转子铁心很快就会与定子铁心产生摩擦,一旦产生摩擦,就会破坏铁心的绝缘,产生涡流,电机发热,使电机寿命降低。因此不采用改变气隙提高电流参数改进。

综上所述,造成电机间歇制动故障的原因是:磁轭增加镀镍层、制动盘塑压过程导致平面度超差。

3试验验证

针对磁轭增加镀镍层、制动盘塑压过程导致平面度超差这两个故障原因,分别制造样机进行了验证工作。

1)制动盘镀镍层由不均匀,返修为均匀,厚度由0.18减小至0.011um,制动盘平面度由0.028mm提高至0.02mm(上述数值全部为图纸规定值的极限值)。装在故障机中,经过性能、磨合等测试,间歇故障消失。

2)采用制动盘塑压后补充加工平面,刷镀镀铬层的方法制造的制动盘,装电机后间歇故障消失。

4结论

通过对电机电磁制动器间歇制动故障的分析论述及工程实验,可以得出间歇制动故障的原因是:通过严格控制制动盘平面度及镀层厚度,降低释放电流,解决间歇故障。

参考文献

[1]汤蕴璆、史乃《电动机学》机械工业出版社,1999年5月第1版,6~59页.

[2]龚新民《电动机工程手册》第25篇机械工业出版社,1984年2月第2版,25-1~25-84页.

论文作者:于晓慧

论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

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