压缩机PLC控制方案改进论文_班金磊

压缩机PLC控制方案改进论文_班金磊

沈阳鼓风机集团股份有限公司 辽宁沈阳 110000

摘要:在现代化的工业生产设备中,有大量工业控制装置, PLC技术是解决上述问题的最有效、最便捷的工具,因此PLC在工业控制领域得到了广泛的应用。柴油加氢装置,就是使用PLC控制压缩机组来压缩氢气实现柴油脱硫脱氮的工艺过程。

关键词:控制;自动化;压缩机;柴油加氢

前言

一直以来,可编程序控制器简称PLC在工业自动化控制方面发挥着巨大作用,为各种各样的自动化控制设备提供了广泛、可靠的控制应用。PLC主要能够为自动化控制应用提供安个可靠和比较完善的解决方案,适合当前自动化工业企业的需要。随着技术的进步,其控制功能由简单的逻辑控制、顺序控制发展为复杂的连续控制和过程控制,成为自动化领域的三大技术支柱,特别是在石油提炼和精制方面有着广泛的应用。在控制过程中,结合现场工艺控制过程的需要,对控制系统的功能增加了一些改进。

1.调速部分改进

压缩机PLC控制系统调速逻辑采用的是常规全手动的升速方式,即:

当启动汽轮机达到每个暖机转速时,机组将在暖机转速保持,同时逻辑控制器记录暖机时间,一旦操作者认为暖机结束后,可以手动按下进入下一模式的按钮,即可进行下一个升速模式。

在对现场用户操作习惯的了解后,发现在常规的手动状况下,对于操作娴熟的操作者来说,是没有问题的,但是对于一些接触少的人来讲,操作起来有些复杂,而且用户也希望能够加入全自动升速功能,以便能够更方便可靠的进行操作。

经过无数次的模拟实验和用户之间的沟通,做出了重大改进,即

程序中增加自动升速功能,暖机停留时间按照冷态和热态的不同而不同,待暖机时间结束,机组将自动进入下一模式。

根据汽轮机升速曲线,我们可得知,汽轮机停机超过12小时以上,判断为冷态;小于12小时以内,判断为热态。

在手动状态下,机组达到暖机转速时,自动保持到各个暖机转速设定值,并且为用户做出计时功能,使用户自己把握暖机时间,以便更好的在暖机转速下检测和检查各个机械设备的运行情况,使汽轮机汽室均匀完整受热,避免不必要的故障发生。当用户觉得一切完好,可以升速时,点击画面按钮,进行下一升速模式。

在自动状态下,无论是冷态还是热态,都实现了自动升速过程,并加以暖机倒计时功能,冷态暖机时间按照升速曲线中最短暖机时间来确定,如图所示,冷态暖机最短时间为18分钟,根据现场情况和与用户沟通,时间设定在30分钟,这样将可以更加稳定的保证设备的正常运行,即倒计时30分钟一旦到达,操作者无需再手动点击升速按钮,逻辑程序将自动进去下一升速模式。而暖态时同样也是自动升速,只不过暖机停留时间比较短,为12分钟,在达到时间后,将自动升速至下一步序。

经过改进,用户可以有多重选择开机方式,若长时间未开机,就可以为了检查设备而使用手动模式开车,而经常起停机的时候,就可以选者全自动模式,从而更好的完成一键开机过程,为用户简化了操作过程。

2. 防喘振控制改进

防喘振控制是对压缩机机组的一种保护。它在机组工作点进入喘振区前通过提前打开防喘振阀,提高流量使工作点回归正常。

系统采用动态防喘振技术,能根据机组运行状态动态的调整防喘振工作线,同时对防喘振阀进行控制,使机组运行更加安全和可靠。

在画面坐标系里有机组工作点位置,工作点状态和三条折线的显示。

坐标系的横坐标为 Hs/Ps(%),坐标系的纵坐标为Pd/Ps。Hs为入口差压, Ps为入口压力,Pd为出口压力。

三条折线,分别是红线(喘振线),蓝线(初始控制线),黄线(实际控制线)。各条线具体说明如下:

红线:喘振线

工作点进入喘振线(红线)左边,机组已进入喘振区。系统已提前迅速将防喘振阀全打开,系统正常投用不会出现这种情况。

蓝线:初始控制线

初始控制线(黄线)是由压缩机设计者提供的防喘振线。

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黄线:实际控制线

当机组在实际运行过程中,如果工作点进入喘振线左边,并在自动位置时,为了今后机组控制更安全,防喘振线自动向右平移,最多校正十次,画面记数显示校正次数。这种现象没发生时,实际控制线与初始控制线重叠,由于这两条线重叠在画面上黄线显示不出来。

工作点的横坐标为“工作点PV”,工作点映射到防喘振线上点的横坐标为“防喘振点SP”,喘振线和防喘振线之间还有一条快开线,裕度为2%,横坐标为“快开点KK”。

当PV>SP值时,防喘振阀CV关阀;

当KK<PV<SP值时,防喘振阀CV逐渐打开;

当PV<KK值时,防喘振阀CV迅速打开。

根据实际工况,工作点在坐标系里有个操作点对应显示。其状态颜色说明如下:

绿色:在实际控制线右边,在安全区内。

黄色:在喘振线和实际控制线之间,报警状态。

红色:在喘振线左边,严重报警状态。

为了机组更稳定的运行,我们在控制方法上进行了优化和改进:

对于此机组的防喘振控制,我们分为手动控制,半自动控制和全自动控制。

手动控制:当“工作点PV”大于“快开点KK”时,可以手动控制阀门开度,当“工作点PV”小于“快开点KK”时,防喘振阀迅速打开。

半自动控制: 手动输入阀门开度和自动控制同时进行,手动输出CV会和自动输出进行高选,避免开阀太慢影响防喘振保护,或关阀太快造成人为产生喘振。

全自动控制:当“工作点PV”大于“防喘振点SP”时,防喘振阀会根据两点的差值,以一定速率进行关阀,调节速度已P、I值为准。当 “工作点PV”小于“防喘振点SP”,且大于“快开点KK”时,防喘振阀会以一定速率进行开阀。当“工作点PV” 小于“快开点KK”时,防喘振阀将迅速打开。

快开慢关作用:机组在发生危险状况时,电磁阀失电快速打开防喘振阀。在手动状态下,当手动值大于当前阀位值时,防喘振阀迅速开到手动输入值位置;当手动输入值小于当前阀位值时,防喘振阀将缓慢以设定速率关至手动输入值。在自动状态下,也是以一定关阀速率执行关阀控制。

徘徊保护:当“工作点PV”突然降到小于“快开点KK”时,防喘振阀将迅速打开,但是当“工作点PV”突然减小,但是还大于“防喘振点SP”时,即工作点在安全区内迅速移动,这时,防喘振阀将根据变化的速率和大小,做出提前的判断,打开一定开度的阀位,使用户管网阻力减小,工作点再次移向安全范围,避免不必要的损失。

3. 结束语

通过现场试车过程中的不断摸索改进,本文所讲述的控制系统,已经可以实现对压缩机组的正确控制。随着工程现场调试工作的进行,发现了原设计方案中的不足之处,并做出了相应的调整改进。在现场机组负荷投运之后,实现了一键开车的过程,简化了操作方式,优化了升速过程,避免了由于操作人员的不熟练误操作,引发故障事故。

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论文作者:班金磊

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/5/22

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