锅炉干渣机一级进仓技术在1000MW火力发电厂的应用论文_贺爱军

(国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 河南平顶山 467312)

摘要:实践证明1000MW火力发电机组采用干渣机一级进仓技术是对干渣排放的成功应用,给公司带来了显著的经济效益。总之,在机械除渣系统中,合理的选择除渣设备,能保证系统的良好运行,同时能降低投资成本,和运行维护费用。

关键词:锅炉干渣机;一级进仓技术;火电厂;应用

前言

锅炉干渣机是干式除渣系统的核心设备,全称为干式排渣机,或干式除渣机等。干式除渣系统是指依靠锅炉负压,引入适量受控的环境空气,对灰渣进行冷却的炉底灰渣处理系统。以往的燃煤电厂大多采用水冷式排渣,水冷式排渣因消耗水资源、综合利用价值低、能量损失大、废水对环境造成一定的污染等原因,渐渐被干式排渣系统所取代。

1渣的特性

1.1渣的矿物形态

由于石灰石是以石块形式添加进炉,理论上按照比例计算可达到要求,但渣中CaO要与灰渣充分融合形成一定矿物形态的渣才有利于灰渣排出。因此在渣池中要有液态渣浸润,使固态石灰石与灰渣融合,形成较好形态的低熔点共熔物。Fe在渣中尽可能以FeO形式存在,FeO与CaO、SiO2、Al2O3形成低熔点共熔物,以Fe2O3形式存在形成高熔点共熔物。由于Fe的密度比液态灰渣高很多,如果渣池中有大量单质铁存在会与渣分层,不利于下渣。由于液态单质铁黏度远低于熔渣黏度,下渣时单质铁先流到下渣口,液态铁热量被下渣口冷却水带走,由于铁的比热容比熔渣低,液态铁温度下降更快,如果达到铁的凝固点,下渣口很容易挂铁块甚至堵塞。

1.2渣池温度

T1为酸性与碱性渣黏度相同时的渣温;T2为黏度一定时,碱性渣的渣温小于酸性渣;T3为黏度一定时,酸性渣的渣温大于碱性渣,渣池温度越高,渣的黏度越低,流动性越好,但温度太高影响设备安全。因此,在保证设备安全的前提下,应尽可能使渣池保持较高温度,利于下渣。为控制渣的FT在1400℃左右,一般渣温要高出FT150℃,渣池的温度控制在1550℃较为适宜,火焰温度控制在1750℃左右,通过火焰温度来控制渣池温度。

2干式排渣流程

干渣机一级进仓。即:机械密封→渣井→液压破碎关断门→干渣机→单辊碎渣机→渣仓→卸料系统(汽车散装机、加湿双轴搅拌机)等设备。

干式排渣系统具有以下结构特点:

1)外壳封闭,在输送过程中炉膛负压使灰渣及烟气不会外泄,现场无污水飞溅,无环境污染。

2)轴承设在壳体外,便于检修和更换。

3)钢带机两侧设有侧风门,冷却钢带机壳体和热渣,清扫链把从钢带机上漏下的细渣清扫出排渣机。

4)钢带机尾部有液压张紧装置,保证钢带机和清扫链稳定运行。

5)钢带机内设有导轨,防止钢带机跑偏和倾斜。

3干渣机一级进仓技术简介

3.1系统概况

整套除渣设施,包括锅炉下联箱与渣井之间的密封、渣井、大渣挤压装置和关断门、风冷干式排渣机、碎渣机、贮渣仓、干湿灰卸料设备、管道泵、阀门、支吊架、扶梯、钢架、各层检修平台、电气控制设备及各种仪表组成。

3.2干渣机一级进仓技术系统优点

干渣机一级进仓具有众多优点,一是将炉渣输送至渣仓,减少了一级设备系统投资、运行维护成本均降低。是目前最主流的布置方式。二是占地面积小,锅炉房整洁、干净。

3.4干渣机一级进仓技术系统缺点

一是输送钢带较长,长距离输送设备运转平稳性不高,钢带容易跑偏,部件易磨损。二是输送钢带倾斜段角度偏大,设备运转负荷大,电流高,对起弧段部件要求高。

4在1000MW机组火电厂的应用

锅炉除渣系统是指对锅炉炉底排出的底渣进行收集、冷却、输送、存储的综合处理系统,是火力发电厂重要的一个辅助系统,电厂对此进行优化设计,在安全、可靠的基础上进一步达到节能、节水、节地和减少投资的目的。

4.1过渡渣斗

每台锅炉下部设有过渡渣斗,过渡渣斗与锅炉之间采用非金属膨胀节密封。渣斗容积大于60m3,允许干式排渣机故障停运4h以上,而不影响锅炉的安全运行。过渡渣斗采用独立支撑方式,其内的耐火材料能承受炉渣900℃高温。

4.2非金属膨胀节密封

非金属膨胀节密封由多层不锈钢丝网和陶瓷织物匹配组成,能吸收锅炉的各方向的膨胀变形及位移,是连接锅炉水冷壁和干渣系统的部件。

4.3液压关断门装置

过渡渣斗下设置有大渣破碎装置,由箱体、挤压头、格栅、驱动液压缸及液压泵站组成。格栅可防止大渣块直接掉下冲击排渣机,格栅上部设有液压关断门和大渣破碎装置,起到隔离门和大渣块预破碎的作用。此处装有摄像监视系统,可观察炉渣下落及破碎情况。

4.4干式排渣机

排渣机安装在液压关断门的下部,干式除渣机可连续无间断运行,其设计额定出力为7t/h,最大排渣出力可达到45t/h。

5排渣系统故障类别

在该装置运行过程中,大量炉渣堆积在破渣机的进出口位置,使得炉内的炉渣难以排出,不能正常进入到该装置的激冷室里面,影响系统的运行;渣锁斗部位在系统运行过程中出现故障,使得渣锁斗不能进行收渣工作,使得装置内炉渣的大量堆积,炉渣不能有效地从炉内排出。

5.1渣口堵渣

当渣口出现堵渣的情况时,渣口的压差会在短时间内出现较大浮动,其正常压力值一般在30~35kPa,当堵渣问题出现后,渣口压力的变化范围会变为20~40kPa,或者更大。

5.2原因分析

针对渣口堵渣这一问题,究其原因主要有以下几点:首先,当原料煤的煤介发生比较明显的变化,特别是原料煤中灰的成分不断增加,会导致在渣口形成堵塞的情况。其次,在设备运行过程的温度控制不当会导致渣口堵渣现象发生。通常情况下,设备内温度的控制应在50℃左右,若温度过低,就会出现渣口堵渣问题发生。

5.3预防及处理办法

首先,应进一步加强对原料煤的管理,并严格控制原料煤中个煤介的含量,对原料煤的各项性能进行分析,并采用与其他物质混合的方式,降低原料煤的使用量。其次,应进一步加强对设备内温度的管理,根据原料煤的分析数据,计算出原料气体中各煤介的成分含量。

6干渣机日常巡检重点

6.1尾部

定期检查钢带张紧程度,钢带是否跑偏(观察钢带边缘距滚筒两侧距离是否大体一致);定期检验张紧滑块的滑槽内有无卡涩物质;尾部链轮轴上装有转动花盘与固定的接近开关,要进行定期机械和电气检查,并调整合适的接近开关与花盘的距离,保证钢带、清扫链的反常转动现象(停止转动或打滑)通过接近开关报警可反馈到控制室内能被监测到;每月逐个检查一次防跑偏轮的磨损程度,及时更换磨损严重的防跑偏轮;每月检查一次清扫链和刮板的磨损程度;每月检查一次钢带固定螺栓是否有脱落现象;每周至少一次全面检查钢带耳朵是否有剐蹭变形或断裂现象,若有及时修复处理;每个月检查清理一次摄像头玻璃视镜,防止内部积灰影响观察内部运行情况;每天巡检检查液压油路、油缸是否有漏油现象,若有及时处理。

6.2起弧段

在运行过程中,每天检查起弧段托辊,一些托辊轮可能会被卡住或倾斜,及时调整校正轴承座。定期从外部检查托辊轴的旋转情况。

6.3钢带头部

检查出口渣温(渣温高于80℃,开头部检查门);减速电机是否运转正常;钢带、清扫链减速箱运转5000h后,对工作油进行老化检查,若油已老化,则需换油。

结束语

实践证明,1000MW火力发电机组采用干渣机一级进仓技术是对干渣排放成功应用,给公司带来了显著的经济效益。总之,在机械除渣系统中,合理的选择除渣设备,能保证系统的良好运行,同时能降低投资成本,和运行维护费用。

参考文献:

[1]火力发电厂除灰设计技术规程 DL/T 5142-2012

[2]吕明,李双江干式排渣机锅炉烟风系统设计优化方法[J]热能动力工程,2015(3):288-291+327

[3]周志辉干式排渣机故障与技术改造[J]吉林电力,2017(5):20-23

论文作者:贺爱军

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/11

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