低氮燃烧器改造后汽温异常的分析解决论文_李轰明

低氮燃烧器改造后汽温异常的分析解决论文_李轰明

(大唐信阳华豫发电有限责任公司 河南信阳 464000)

摘要:通过对低氮燃烧器改造后主、再热汽温异常的原因进行分析,制定了燃烧调整对策,在控制NOx在合理范围的基础上,解决了升降负荷汽温波动大及低负荷汽温偏低问题,提高了机组的安全性和经济性,具有一定借鉴意义。

关键词:低氮燃烧器改造;汽温低;原因分析

1.锅炉设备概况

某厂2×210MW机组配备东方锅炉厂生产的DG670/13.7-20型锅炉,超高压、自然循环、单炉膛四角切圆燃烧、一次中间再热、平衡通风、半露天布置、全钢构架、全悬吊结构、回转式空气预热器、“π”型布置煤粉固态排渣锅炉。煤粉燃烧器布置在炉膛四角,下层燃烧器为等离子点火燃烧器,二、三、四层燃烧器是百叶窗水平浓淡直流型低NOx燃烧器,用于提高燃烧器的低负荷稳燃,防止结渣以及降低NOx的排放量。假想切圆的直径分别为Φ391mm、Φ736mm的逆时针切圆。

2.低氮燃烧器改造方案

NOx主要有燃料型、热力型及快速型三种:燃料型NOx生成量约占60%-80%,是低NOx燃烧器控制的主要对象;其次是热力型NOx,主要由于炉内局部高温造成,其生成量约占10%-15%,应采用适当措施加以控制;而快速型NOx生成量很少。在锅炉燃烧中采取的控制措施主要降低燃料型及热力型的NOx生成。在主燃烧器上方布置两组SOFA燃烧器,即LSOFA和HSOFA,各两层。SOFA燃烧器可以垂直方向上下摆动±30°,同时可以水平方向摆动±15°;每个喷嘴均有调节风门挡板,喷嘴风量根据要求进行调节。

3.低氮燃烧器改造后的运行优化试验

要达到较好的脱硝效果,运行调整也是一个必要的手段,该电厂锅炉在低氮燃烧器改造完成后,在锅炉运行方面对一些参数进行了优化试验。

3.1空气系数的优化

炉膛出口的过量空气系数可以衡量炉内空气量的多少。试验期间锅炉负荷在220t/h稳定运行,燃用煤质情况稳定,单台磨煤机运行。分别控制炉内氧量3.5%、3.0%、2.5%、2.0%4种工况下对锅炉进行试验,锅炉尾部烟气中NOx含量随着氧量的减小而有明显的下降:氧量由3.5%减小到2.0%时,NOx由389mg/Nm3下降到290mg/Nm3,下降幅度达到100mg/Nm3;飞灰及炉渣含碳量随着氧量的减小没有太大的变化,说明煤粉在小氧量工况也能充分燃烧;锅炉效率随着氧量的减小也没有太大的变化,锅炉效率均大于91.08%,满足改造要求。

3.2二次风量优化

取消原二次风从水冷壁拉稀管间距进入炉膛的设计结构,采用二次风喷嘴设计,降低了二次风射流进入炉膛的耗散性,保证二次风喷嘴射流刚性,强化煤粉与氧气的混合燃烧特性,同时将低浓度的乏气煤粉直接送入燃烧高温区,强化乏气煤粉的着火燃尽。煤粉喷嘴(拱顶浓粉,乏气)都采用带周界风的喷嘴设计,防止喷嘴烧损。二次风道引热风到四角 SOFA 燃烧器,前墙的 SOFA 风道增设调节门以保证四角均匀供风。

4.热态调试及结果

低NOx燃烧试验于2013年2月进行。在锅炉调试运行中首先关闭A层和B层煤粉喷嘴的周界风,并且关小AB层二次风(采用低过量空气系数),使主燃烧区域的燃烧过程尽可能在接近理论空气量(α<1)的条件下进行;随着烟气中过量氧的减少,就抑制了NOx的生成。然后对C层二次风喷嘴的风门开度进行调节,主要是控制再燃烧区域的氧气,同时对D层三次风煤粉喷嘴进行摆动调节,控制喷嘴气流的喷射方向和时间,调整燃烧区域的温度和再燃烧的时间,使部分已生成的NOx被还原。

4.1温度上升

锅炉进行低氮燃烧器改造之后,主汽温度升高了2℃,分析其原因是由于增加了燃尽风后,在总风量不变的情况下,二次风速有所降低,上二次风的压粉作用减弱,此外,由于三次风采用上下2个喷口,流通面积增大,三次风速也降低,使炉膛火焰中心上移,主汽温度升高,这样更有利于锅炉在低负荷下保持主汽温度。

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4.2飞灰可燃物比的减少

由于上、下一次风采用浓氮燃烧器,在喷燃器出口形成“高温、高浓度、高氧量”三高区,一方面有利于锅炉燃烧稳定,另一方面也容易使燃料燃烧完全,即使燃烧不够充分,到了燃尽风区域,可以再次得到足够的风量进行燃烧,相比改造前,燃料更容易完全燃烧,飞灰可燃物有所下降。

5.低氮燃烧器改造后的主要问题分析

5.1升负荷过程中主、再热汽温快速升高

升负荷时,由于主燃区过量空气系数大幅减少,氧量逐渐减小,虽然送风量在逐渐增加,主燃区处于严重缺氧状态,主燃区燃尽率大幅降低,燃尽区由于可燃物质增加燃烧加剧,造成火焰中心上移,炉膛出口烟温升高,水冷壁吸热量减少,对流受热面吸热量增加,引起汽温大幅升高。

5.2降负荷过程中主、再热汽温快速降低

降负荷时,氧量逐渐增大,虽然送风量在逐渐减小,但主燃区燃尽率增加,燃尽区燃尽率降低。其次是降负荷时,过量空气通过通过SOFA风风门喷入炉内,远大于燃尽阶段燃料燃尽所需的风量时,超出部分成为炉内的冷却风,造成火焰中心位置降低,炉膛出口烟温下降,对流受热面吸热量减少,引起汽温大幅降低。

5.3低负荷时主、再热汽温偏低

低负荷时,为控制氮氧化物,适当降低了氧量,各周界风门、二次风门开度较大,二次风箱风压较低,导致二次风刚度降低,二次风处炉内火焰离水冷壁更近,使水冷壁吸热量增加,炉膛出口烟温下降,引起汽温降低。低负荷时,SOFA风风门开度过小,进入到主燃区的空气量较多,炉膛燃烧份额主要集中在炉膛主燃区,主燃区温度较高,水冷壁吸热量增多。使燃尽区煤粉不能继续燃烧,炉膛出口烟气温度下降,对流受热面吸热量减少,引起汽温降低。

6.解决方法

6.1升负荷时

提前增加送风量,提高主燃区氧量防止缺氧燃烧。适当开大各二次风门、周界风门,增加煤粉在主燃区停留时间。由于SOFA风与煤粉气流温度存在较大的温差,会对还原区煤粉气流燃烧起到冷却作用,应由下至上逐步开大各层SOFA风门,适当提高SOFA风门摆角,控制汽温上升。保持主蒸汽压力与负荷相匹配。

6.2降负荷时

提前降低氧量,风量不宜过大,保持氧量在3.0-3.5%左右。根据负荷变化逐步关小各二次风门、周界风门、SOFA风门,适当降低SOFA风门摆角,使煤粉经过还原区后能够及时与二次风混合,强化煤粉燃烧,控制汽温下降。优先降低下层磨煤机出力,或停运下层燃烧器,提高火焰中心位置。

6.3低负荷运行时

增加上层磨煤机出力,降低下层磨煤机出力,或停运下层部分燃烧器,提高火焰中心位置。适当关小下层各二次风门,提高二次风箱风压,在保证NOx排放合格的情况下逐步关小各SOFA风门,适当降低SO-FA风门摆角。根据煤质、负荷及受热面的清洁程度,制定合理的吹灰器投入方式,增加对流及尾部受热面的吸热量。减少炉膛漏风,因漏风会起到补充主燃区氧量的作用,减少了再燃烧区域的燃烧份额,使对流受热面吸热不足,引起汽温偏低。

7.结束语

低氮燃烧器改造之后,在锅炉运行中发现:在第一级燃烧区内的过量空气系数越小,抑制NOx的生成效果越好,但不完全燃烧产物越多,会导致燃烧效率降低、引起结焦和腐蚀的可能性增大。因此为保证既能减少NOx的排放,又保证锅炉燃烧的经济性和可靠性,必须正确组织空气分级送风的过程,不能片面追求NOx的降低。

参考文献:

[1]何运忠.国电恒泰电厂300MW锅炉贫—烟混煤双尺度低NOx燃烧[D].重庆大学,2014.

[2]黄俊杰.300MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造研究[D].华南理工大学,2014.

[3]公立新.旋流燃烧器低氮改造及运行调整[J].华北电力技术,2014,(05):58-63.[2017-09-12].DOI:10.16308/j.cnki.issn1003-9171.2014.05.019

[4]宗晓辉.600MW超临界锅炉低氮燃烧改造[D].清华大学,2014.

论文作者:李轰明

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/31

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