反相破乳剂投加模式的改进论文_姚 婷,宋成琪,麻秀花

胜利采油厂 山东东营 257000

摘要:在原油开采过程中,采油队产出的油水混合物进入联合站,进行油水分离,分离后的污水要投加一定浓度的反相破乳剂溶液混合后,进入污水沉降罐再进行混凝沉降分离—过滤,使污水水质达标后外输。在目前的运行模式下,随着油井采出液的不断减少,反相破乳剂投加量也随之减少,现场加药泵已无法进行调节限制破乳剂投加量,如需要更换新加药泵或改造加药泵,使成本大幅度提高。针对这一生产难题,我们在不更换、不改造加药设备的情况下,在反相破乳剂投加前,加入一定比例的清水进行混合,再将反相破乳剂混合液投加到处理污水中,既节省了设备更换或改造的成本支出,又保证了外输污水指标的完成。

关键词联合站 污水处理 反相破乳剂 混合液

前言

近年来,采油管理三区来液量维持在 2.7×104m3/d, 反相破乳剂投加量由去年的月均12t调整为日前的6.8t。由于投加量的调整,反相破乳剂的投加量由此前的11Kg/h下降为9Kg/h,已低于加药泵流量调节的下限值,造成药剂投加难以控制。为了解决这个问题,坨四站通过试验及设备调整,改变了反相破乳剂投加模式,取得了良好的效果。

一、反相破乳剂现状及分析

1.1药剂泵种类及分类

石油矿场处理的药剂投加采用柱塞式机泵,柱塞式机泵可分为柱塞泵和隔膜泵,具有可精确计量的特点,能够做到药剂的精确投加。

1.2药剂泵投加量调整原理

柱塞式机泵为往复泵,通过曲轴箱内的偏心轮将旋转动力转化为往复动力,进而带动连杆机构驱动柱塞或隔膜进行往复运动,达到将药剂加入工艺流程的目的。通过调节偏心轮的偏心位置,可以调整柱塞或隔膜的运动幅度,从而获得比较精准的药剂加入量。现场药剂泵采用柱塞泵(原理见图1)。

二、坨四污水站反相破乳剂投加现状

2.1坨四污水站工艺流程

坨四污水站前期采用“一级混凝沉降+气浮+过滤”的工艺流程,目前已调整为“二级重力沉降+过滤”的处理工艺,负责采油管理三区采出液的污水处理工作,目前处理水量约27000m3/d,处理后的污水输送至胜五注水站。污水站工艺流程(原理见图2)。

2.2坨四污水站药剂投加现状

2014年以来, 由于采油工艺中部分地层采用了注聚驱油的措施,采出液中逐渐出现聚合物,对污水的后期处理工作造成了较大影响。2016年起,通过反复试验,确定了在分离器出水管线加注反相破乳剂的工艺流程,经过几年的运行,反相破乳剂使用效果较好, 油站一级罐出水含油指标能够稳定100mg/l 左右,减轻了污水后端工艺的处理压力。

2017年,坨四污水站反相破乳剂投加量最高为每月18t,最低为8t,月平均12.29t。受药剂计划调整影响,目前坨四污水站反相破乳剂投加量维持在每月6.8t。破乳剂投加量统计表(见表1)

通过计算可知:

6800(Kg/月)÷30(d)÷24(h)=9(Kg/h)=9(L/h)

目前反相破乳剂的投加量为 9L/h, 远低于药剂泵的额定流量,虽然可以通过调节偏心轮位置改变柱塞运动幅度,但由于柱塞运动幅度过小,导致加药量无法精确调节的情况出现,影响了药剂的正常投加。隔膜计量泵铭牌标示(原理见图3)

三、反相破乳剂投加模式的调整

为了解决这个问题,决定从两个方面入手进行论证和解决:

在不改变药剂投加浓度的前提下,尝试对反相破乳剂进行稀释,通过稀释增加药液的投加总量,降低药剂泵投加量调节的困难。

3.1药剂稀释投加试验

按照稀释药剂进行投加的思路, 我们按2:1的比例向药剂中加入清水,这样在不改变总药剂投加量的基础上,增加了每天药液的投加总量,便于对药剂泵流量的调节。

3.1.1反相破乳剂未掺水投加试验及分析

2018年9月1日至9月15日进行了加水试验,并对9月份上半月的油站来水含油情况进行了统计。

从表3可以看出,自2018年9月1日至2018年9月15日期间,我站加药液量为220kg/d,油站来水含油平均为105mg/l。

3.1.2反相破乳剂掺水投加试验及分析

在2018年9月16日至2018年9月30日,我站将反相破乳剂与水按照2:1的比例进行混合投加,并对油站来水含油进行了跟踪,统计结果(见表4)。

从表4可以看出,自2018年9月16日至2018年9月30日,按照反相破乳剂与水2:1的比例掺水投加,加药液量为290kg/d,实际投加药量为220kg/d,油站来水含油平均为59mg/l。

3.1.3通过对比图可以看出:反相破乳剂掺水后来水含油比之前降低50%。(见图4)

因此证明反相破乳剂通过掺水稀释后,增加加注量,在分离器出水汇管内对于污水除油效果更好。

3.1.4反相破乳剂投加模式的原因分析

反相破乳剂的破乳机理:在水包油 (O/W) 型乳化液中,通过反相破乳剂的作用可以降低乳化液表面张力,进而使乳化液中的油脱离出来形成油滴在罐中上浮,达到去除水中含油的效果。

乳化液破乳的条件为三个,分别是药剂浓度、充分混合和足够的反应时间。在不改变投加浓度的前提下,向反相破乳中加入一定量的清水,当投加的药液进入系统中,药剂因稀释可以充分分散与污水结合,满足了充分混合的破乳条件,减小了纯药剂进入系统混合不充分的问题,使污水含油量降低。

3.2加装加药泵变频器

通过加装药剂泵变频器的方式,降低药剂泵的运转频率,进而降低药剂泵的冲程频次,达到精准调节药剂投加量的目的。

在前期实验的基础上,为了获得更加精确的药剂投加量,我们在反相破乳剂加药泵前端加装了变频器,通过调整变频器的频率,一方面可以降低机泵能耗,另一方面可以精确调节药剂投加量。药剂泵变频器(见图5)

四、存在的问题及改进方案

4.1加药罐产生的问题

4.1.1加药罐内产生未知絮状沉淀物

在按比例对反相破乳剂进行掺水实验过程中,发现在药剂罐底部产生不明絮状沉淀物,经过与东方化工厂协调试验,在实验条件下进行掺水不会产生沉淀。

经现场观察发现,加药罐罐壁因存储药剂会产生结垢现象,加药过程中这些物质会从罐壁脱落,产生沉淀物。药剂罐结垢图(见图6)。

4.1.2加药罐改进方案

1.定期清理加药罐罐壁,清除结垢

定期组织人力对加药罐罐壁的结垢进行清理,减小沉淀物的沉积。

2.更换大口径进口管线及过滤器

由于药剂泵进口管线为4”管径,罐内产生沉淀物时极易堵塞管线,建议将进口管线更换为1”管径,并更换相应的过滤器,减少沉淀物对管线的堵塞。过滤器示意图(见图7)

4.2反相破乳剂存在的问题

4.2.1反相破乳剂掺水后的防冻问题

由于按照 2:1 的比例在反相破乳剂中加入了清水,为了避免冬季因掺水导致的药剂冻结而影响药剂投加,我们对掺水后的药剂进行了取样,并在-10℃条件下进行了冷冻实验,实验结果表明,掺水后的药剂存在结冰现象。药剂结冰图(见图8)

4.2.2反相破乳剂防冻改进方案

1.冬季开启药剂罐搅拌系统

冬季当气温降至冰点以下时,通过开启药剂罐搅拌系统,使药剂处于流动状态,可以避免掺水药剂结冰。药剂搅拌泵示意图(见图9)

2.对药剂罐及进口管线进行保温

对药剂罐及药剂泵进口管线进行防冻保温,减少掺水药剂的结冰概率。

五、结论

坨四站通过论证试验,在不改变投加浓度比的前提下调整了反相破乳剂的投加模式,降低了因药剂量减少造成的投加量调节困难,取得了良好的使用效果,为今后类似情况的处理积累了经验。

论文作者:姚 婷,宋成琪,麻秀花

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第14期

论文发表时间:2019/9/10

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