220KV线路遭雷击晃电事故案例的分析处理论文_石鑫

石鑫

(中海油惠州石化责任有限公司 广东惠州 516000)

摘要:介绍一起220KV线路遭雷击发生单相接地短路故障造成晃电事故的分析处理过程,提出了相应的防雷击措施,对备自投设置进行了进一步优化,防止类似事故的发生与扩大。

关键词:雷击;接地短路;晃电;备自投

1 事故前的运行方式

220KV昭炼线2882接220KVⅠ母线、带1#主变、35KVⅠA段母线运行;220KV风炼线2893接220KVⅡ母线、带2#主变、35KVⅠB段母线运行;220KVⅠ、Ⅱ母线分列运行,母联2012开关热备用,备自投投入。

35KVⅠA、ⅠB段分段开关303热备用,35KVⅡA、ⅡB段分段开关304合上;35KVⅠA、ⅡA段母联开关305合上,35KVⅠB、ⅡB母联开关306热备用;备自投投入。

动力站1#发变组接35KVⅡB段母线运行,动力站2#发变组接35KVⅡA段母线运行。

各区域变10KV、6KV、0.4KV系统带分段的母线分列运行,分段开关热备用,备自投投入。

2 事故现象

2015年9月2日6时08分12秒,电气系统电压瞬间波动;SCADA系统语音报警,发“风炼线主A差动保护”、“风炼线主保护B纵联距离动作”、“220kV母联开关2012断路器位置指示(合位)”等报警信号。220kV风炼线2893开关跳闸,线路电压显示为零,220kV母联2012开关自投合闸。1#区域变、动力站专用变6kV 1#进线开关跳闸,分段开关自投合闸。

3 事故处理过程

综合当时天气及以上故障现象,值班人员判断为220kV风炼线遭雷击跳闸,汇报地调、指挥中心调度及相关领导。同时进行以下事故处理:

(1)检查确认电气主系统参数正常、35kV 系统及各区域变6(10)kV/0.4kV 系统运行正常;现场检查220kV风炼线2893开关、昭炼线2882开关、母联2012开关及室外线路正常,220kV 风炼线线路避雷器B相动作1次;

(2)检查确认220kV风炼线保护A屏差动保护、B屏纵联距离保护动作,记录、打印动作报告,退出220kV备自投[1];

(3)向惠州地调汇报事故详细情况,申请恢复220kV风炼线送电;

(4)7时37分合上220kV风炼线2893开关;

(5)7时49分合上35kV分段303开关,恢复1#区域变、动力站专用变6kV正常运行方式,并通知石化分公司各变电站恢复电气系统正常运行方式;

(6)8时53分断开35kV分段303开关,9时02分断开220kV母联2012开关、投入220kV备自投,恢复系统正常;

(7)通知220kV线路维护人员对220kV风炼线进行巡线,检查故障点。

4 事故原因

经巡线,风炼线9号塔B相遭雷击,塔架上有明显事故放电痕迹。线路遭雷击后:主保护1纵联差动作9mS,主保护2纵联距离保护18 mS动作,并出口跳闸。短路电流时差动电流16300A,零序电流13730A[2]。遭雷击图片见图1。

图1 风炼线9号塔B相遭雷击放电处

Fig1 No. 9 tower B of wind line suffers from lightning discharge

5 防范措施

(1)与省网公司、惠州供电局、电力设计院等相关单位探讨防止220KV外线路雷击的方案。

(2)根据最终方案,制定预防措施,减少220KV外线路遭雷击的风险。

(3)2014年检修期间,根据雷击的概率情况在P12\P13\P15塔增上避雷器。

6 系统优化与分析

6.1 标准化备自投的整定值继续优化

(1)进一步压缩小电源及负荷线路跳闸等待延时。由0.3秒压缩到0.1秒(也就是0.1秒内35KV需经联跳切内部发电机的开关一定要跳开)。其风险是如果内部发电机组在0.1秒没有成功跳开,220KV备自投合闸时的冲击电流可能会导致发电机组跳闸,甚至可能损坏发电机组。经查,我们内部35KV开关的分闸时间为一次为59ms、一次56 ms,此风险较低。

(2)判电压启动定值由30%Un,调整为45%Un。根据故障录波,45%Un下降到30%Un,经过时间约0.2秒。调整为45%Un带来的影响是:合闸时电气主系统会受到一定的冲击。根据以前的事故案例来看,系统是可以承受的[3]。

6.2 1#区变6KV母联开关备自投动作问题

(1)动作原因:由于220KV备自投整个动作时间较长,对下级备自投的配合产生了不利影响。经查,1#区域变6KV II母线电压,在220KV备自投动作合闸后,在电机自启动期间,电压下降到低于60%,加上220KV备自投动作前的时间,致使其低电压时间累积达到1.5秒,其备自投动作。

(2)改进措施:压缩220KV备自投的时间后,6KV电机转速下降较小,自启动电流较小、时间较短,基本可解决这个问题。

6.3 动力站6KV母联开关快切动作问题

(1)动力站由于装设了快切装置,其启动判据是低电压70%Un,延时1秒。动作正确。压缩220KV备自投时间到1秒内后,即可避免这种情况发生。

6.4 主变压器负荷侧在电机自启动时冲击电流大的问题

(1)在此次晃电事故中,根据故障录波,在备自投母联开关合闸时刻,主变压器负荷侧电流达到3800A,(保护定值6408A,时间 1.3秒)降至主变额定电流1872.5A的持续时间为2.269s。此冲击电流若更大一些或持续时间更长一些,将引起变压器过流保护动作跳闸,存在全厂失电的风险。

(2)改进措施:220KV备自投动作前先停106、107单元的新氢压缩机,时间在0.5秒左右;108单元同步机跳闸时间与35KV备自投配合,需在35KV备自投动作前切除;其它6KV电机,采取分批切除的方案,第一批时间整定的原则是:220KV备自投动作时,第一批不切除(新氢压缩机需切除),但需在35KV备自投动作前切除。

6.5 运行部设备停运原因分析及改进措施

(1)对带油站的机组及机泵主辅油泵电机增加电气联锁,即运行油泵停机后自动启动备用油泵,以防止油压降低;

(2)将107、108单元新氢压缩机组、催化主风机、110-K-201机组润滑油泵由双电改为一汽一电;(在目前情况下,可以先做电气联锁)

(3)鼓风机联跳引风机,导致晃电停机后不能自启动。将两台风机互为停机联锁延迟1-2秒。

(4)部分变频器电机自启动未成功,改进措施:调整完善变频器参数,增加抗晃电控制器,更换部分老化变频器。

(5)部分低压电机自启动未成功,改进措施:增加抗晃电控制器。

7 结语

220KV系统一般采用中性点直接接地运行方式,在线路遭受无论哪种方式雷击时,均会造成短路故障,引起晃电事故,对系统的稳定运行非常不利。应不断优化防雷措施,将线路遭雷击的几率降到最小。对变电所保护装置的整定与配合做进一步优化,在晃电事故发生时,尽量将事故影响降到最小。

参考文献:

[1]陈家斌.电气设备运行维护及故障处理[M].北京:中国电力出版社,2003

[2]李火元,李斌等.电力系统继电保护及自动装置[M].北京:中国电力出版社,2004

[3]李佑林,林东.电力系统继电保护原理及新技术[M].北京:科学出版社,2003

论文作者:石鑫

论文发表刊物:《河南电力》2018年19期

论文发表时间:2019/4/11

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