干渣机清扫链故障分析及优化论文_贺孝军

浙江华电环保系统工程有限公司 浙江杭州 310012

摘要:干渣机清扫链主要功能是清除干渣机底部的余渣,该装置使用的正常否直接影响到干渣机的整体运行,本文对清扫链存在的问题进行分析、研究及改良。

关键词:金亨电力、干渣系统、除渣系统、干渣机、清扫链、刮板

一、前言

河南龙泉金亨电力有限公司2×600MW级超超临界机组的炉底渣采用风冷式除渣系统,每台炉设2台套干式排渣机,一级干式排渣机将渣送至二级干式排渣机,由二级干式排渣机将渣直接输送至渣仓;干式排渣机的出力是无级可调速的,正常工况下出力20 t/h,最大出力不小于40 t/h;自2012年6月投运以来,整体系统运行正常,但是干渣机配套清扫链系统由于设计之初存在的一些隐患,在长期运行之后暴露,并发生故障,本文就干渣机清扫链的故障情况进行了分析并提出了解决方案。

二、清扫链故障情况、分析及方案探讨

1、故障描述

2012年12月7日,#1炉一级干渣机清扫链爬升段至平直段约总长二分之一的清扫链脱轨,相应的刮板损坏或拉弯20块,从而引起干渣机底部爬升段渣堆积严重,已满至清扫链上层;清扫链系统整体瘫痪。

2、临时处理情况:

安排人工清理干渣机内堆积的炉渣;因负压较大,设备空间狭小,人无法进入设备,在干渣机清扫链托轮附近外壳处开孔,将脱落的链条用葫芦拉上托轮,一共开孔约20处;链条恢复后,清扫链仍不能正常运转,刮板扭曲严重,取下所有弯曲刮板,更换或校正。经10个人奋力不间断抢修,至当天晚上22时系统完成恢复,确保系统暂时运转正常。

3、故障原因分析:

(1)清扫链内渣无法刮干净。

(2)个别刮板受力过大有所弯曲,但未及时处理,使两端链条间距缩小,造成脱轨。

(3)清扫链刮板轮卡涩,运行阻力随之增大,使得刮板拉弯;刮板轮与轴不耐磨,在运行中,轴孔与轴之间间隙易进渣,更易磨损,间隙愈大,刮板轮愈不能正常滚动。(见下图)。

图注:上图为清扫链两端刮板轮轴,明显可见轴已经明显磨细,轴孔与轴之间间隙太大,

图注:上图为清扫链刮板端部图,电焊处为临时焊的加强筋,此处易拉弯。

(4)刮板轮磨损后未及时更换,变滚动摩擦为活动摩擦,易起起刮板两端与底板间的摩擦阻力相差大,使两侧传动链受力不平衡。

(5)刮板两端安装滚轮处是薄弱环节,刮板易在此处拉弯(见下图)。

4、方案探讨:

1、刮板本体特别是两端与传动链条承接处需增加强度。

2、刮板结构改进,增加清渣能力及效果。

3、刮板轮及其传动轴应淬火,增加耐磨性或改用耐磨材质。

4、刮板轮结构应改进,两端应倒角,减少机构的卡涩。

三、最终处理方案:

1、对一级干渣机刮板整体结构重新设计:

(1)原刮板为一块平整的板,现改为T形刮板,增加整体钢性。

(2)滚轮改为安装在刮板背板上,达到不破坏背板整体结构,不降低背板钢性的目的。

(3)刮板与传动链链环的随着接处焊一块加强板,增加钢性。

(4)刮板两端合适位置增加两块三角形加强肋筋。

(5)具体更改的刮板端面图如图所示。

图注:一级干渣机清扫链板端面图图注:二级干渣机清扫链板端面图

2、对二级干渣机刮板整体结构重新设计:

(1)原刮板为一块平整的板,现改为Z形刮板,增加整体钢性,另外则是因为二级干渣机坡度较陡、较长,Z形刮板可以起到畚斗一样的作用,确保清渣的有效性。

(2)滚轮等的其它更改同一级干渣机清扫链

(3)具体更改的刮板端面图如图所示。

3、滚轮进行淬火处理,要求≥HRC45,滚轮轴进行调质处理。

四、结论

在一、二两级干渣机清扫链重新更改为改进的刮板后,至今清渣效果良好,未再出现之前清渣不力、刮板拉弯的情况,从而确保了干渣机的安全、可靠运行,达到了预期的效果。

参考文献:

[1]解金禄,沈洪清,苏富强.干排渣机负压输送系统的优化及应用[J].华电技术,2012,34(11):53-55.

[2]肖敏,金玉聪,王瑞平,等.干渣机清扫链故障分析及处理[J].内蒙古电力技术,2010,28(z1):74-75.

作者简介:贺孝军,(1971年),男,汉族,浙江杭州人,浙江华电环保系统工程有限公司,工程部经理,研究方向:风冷式干除渣系统,气力除灰系统。

论文作者:贺孝军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/29

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