M7130型卧轴矩台平面磨床主轴和轴瓦维修论文_许方相

(广西机电技师学院)

摘要:M7130磨床主轴和轴瓦的修理工艺,一般可采用以下三种方案:1.修复旧主轴轴颈、旧轴瓦后继续使用;2..修复主轴轴颈、配新轴瓦的方法修复;3.更换主轴和轴瓦刮配。通过这些修理方案可以恢复磨床原有的精度要求。

关键词:磨床;主轴;轴瓦

某厂生产加工车间在使用M7130型平面磨床磨削工件时,工件表面呈波纹状表面粗糙度比较大。经过现场故障诊断分析判定,原因是磨床主轴前轴承间隙过大和径向跳动超差造成,采用调整的方法没有办法修复,需要采用重新修配的方法进行修复。

M7130型平面磨床主轴结构是采用轴瓦式滑动轴承的形式。轴瓦式滑动轴承,是一种高精度的滑动轴承,广泛应用于平面磨床的主轴机构中,如果调整、修理得当,其磨削表面粗糙度可达Ra0.025μm,平面度不超过0.01mm;如果修理不当磨削工件时表面呈波纹状,表面粗糙度比较大。

主轴和轴瓦是磨床的重要部件,磨头主轴与工作台面相对位置精度对工件的平行度精度影响最大,磨头主轴径向跳动精度对工件的表面粗糙度影响最大。就M7130磨床主轴和轴瓦的修理为例,阐述维修工艺。

一、维修方案

通常,主轴可以采用修复的方法恢复精度要求继续使用,只有当轴瓦有严重磨损,烧伤、裂痕和弯曲现象时需要更换;以致修复后无法达到间隙要求(与主轴轴颈间隙大于0.04mm)的情况下需要更新外;根据主轴轴颈和轴瓦的磨损情况不同,一般可采用以下三种方案:

1.旧轴、旧轴瓦修复后继续使用。只要主轴无严重磨损、裂痕,弯曲、重度烧伤等现象,轴瓦无严重磨损、烧伤、铅合金析出而呈峰窝状小孔等现象,且有修刮余量情况下即可修复后再用。

2.当主轴无严重磨损,而轴瓦已磨损失效的情况下,可采用修复主轴、配新轴瓦的方法修复。

3.当主轴和轴瓦因过度磨损(修磨量大于0.2mm)以致对其力学性能(如主轴刚度、硬度,油膜的承载能力等)有严重影响时,说明主轴和轴瓦已不能继续使用,此时应更换主轴和轴瓦。

二、确定修理方法

根据本例实际情况,采用方法1比较合理,即修复主轴轴颈和轴瓦后继续可以使用。

1.修磨主轴轴颈

主轴轴颈的修复要看外圆磨损的轻重程度,如果是一般的磨损就可以采用金相砂纸进行抛光,抛光时,要用煤油一起转动主轴,用手握住砂纸作往复运动,将划痕消除;如果损伤严重就要采用高精度外圆磨床上来磨削加工,精磨主轴前轴承颈位置,达到精度要求。其精度要求表面粗糙度达Ra0.025μm,锥度和圆度误差不大于0.005mm,跳动量不超过0.005mm。

2.前轴瓦的修复

要利用配刮的方法修复,刮削轴瓦时应以修磨后的主轴轴颈为基准,在外面对轴瓦进行粗刮。刮削时,把主轴和轴瓦擦干净,在轴瓦上涂上薄薄一层蓝油或红丹粉,将轴瓦和主轴轴颈对研着色显示,均匀地刮削轴瓦至每25mm×25mm内8到10个点。接触面积要在70%左右粗刮完成。再把主轴装到箱体上,然后把后轴承座机后轴承装配调试好轴向间隙。后装上前轴瓦调试好间隙旋转主轴来进行精刮,这样以保证同轴度。精刮削时,切记刀花千万不能深刮,越浅越好,使轴瓦中间研点要比前后两端的研点要模糊些,只有这样才能使轴瓦达到良好的油楔特性。要求接触点分布均匀,每25mm×25mm内10到12个点接触面积要达到80%以上。

三、主轴装配与调整

1.装配前的准备

(1)清洗全部零件,特别要作好套简内的轴承内孔及其润滑油孔的清洗。

(2)主轴动平衡。把电机转子、风扇叶轮和垫圈装在主轴上,放在动动平衡机上进行动平衡,校正到要求。动平衡时可以在风扇叶轮上钻孔。

2.主轴及轴承装配

(1)先把主轴及甩油环套入主轴箱,装上后轴承座用螺钉固定好,装上后轴承7210两套,以面对面的形式装配,采用端盖及中间隔套消除轴向间隙。装上后盖。

(2)装上前轴瓦,调整螺母及端盖等零件。

3.主轴轴瓦的调整:

M7130型平面磨床磨头主轴的前轴承是一个钢套镶铜的、带外锥面、内圆孔的整体轴承,外锥面与轴承座孔配合,要调整轴承间隙时,须先松开吊紧螺钉,按逆时针方向旋转螺母,可收紧轴承,按顺时针方向旋转螺母,可松开轴承。轴承外层上开有多条槽,便于散热,此外,还有一条大的燕尾槽,其上装有吊紧螺钉,轴承间隙调整好后,应将其拧紧。油环将来自油杯中的润滑油带入主轴前部与轴承配合处的螺旋槽,提供前轴承的润滑。此结构优点是轴承承载力大,缺点是制造加工困难,由于轴承的润滑条件较差,故当主轴与轴承间隙过小时,容易产生轴承发热以致“抱轴”现象。主轴的后轴承用滚动轴承支承,用润滑脂润滑。

(1)主轴径向间隙的调整(如下图)

先松开螺钉(5),移动盖板,然后按逆时针方向旋转螺帽(6),螺栓(7)往下移,可以收紧轴承(8)的间隙;按顺时针方向拧紧螺帽(6),螺栓(7)往上移动,可以松开轴承(8)的间隙。调整后,拧紧螺钉(5),将盖板盖上。把主轴与轴承间隙调整到小于0.02mm,主轴旋转360度要轻松,否则要重调。然后检验主轴锥面的径向跳动,公差值为0.01mm。

(2)主轴轴向间隙的消除

主轴后支承采用两套7210/P5角接触轴承,预加载荷150—200N,用隔套(10)、(11)做轴向固定。当轴承磨损后,补偿预加载荷消失,引起轴向窜动。此时,应卸出主轴,拆下轴承,如轴承已坏则调换轴承,如轴承还能使用,则需加150—200N预载,配磨两隔套(10)、(11)消除轴向间隙,使主轴轴向窜动量小于0.01mm。

4、试车

(1)试车前必须加好主轴润滑油(FD#5主轴油).并保证清洁和充足。

(2)开始时必须先点动开车,并注意检查主轴旋转方向(顺时针)是否正确。在开车2h后轴承温度不超过60℃。

(3)检查主轴精度;主轴径向跳动保证在0.005mm;主轴轴向跳动在0.01mm。

参考文献

[1]邵泽强,机电设备装调技能训练与考级,北京理工大学出版社,2013.12

[2]曹玉君,张振华,磨床砂轮架主轴与滑动轴承的装配修理[J]制造技术与机床,2003(6):58-60

论文作者:许方相

论文发表刊物:《电力设备》2019年第12期

论文发表时间:2019/10/28

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

M7130型卧轴矩台平面磨床主轴和轴瓦维修论文_许方相
下载Doc文档

猜你喜欢