某大桥箱梁C55混凝土的配制和应用论文_郑志文,谢小辉

广东水电二局股份有限公司 广州新塘 511340

摘要:本文结合湖北省本地区材料情况,使用聚羧酸盐系高效减水剂和Ⅱ级粉煤灰,配制出满足施工张拉要求C55高性能混凝土。该混凝土材料易购,成本较低,具有高流动性,坍落度损失小,易于施工的特点。

关键词:高强混凝土;配制;应用

概述:某大桥位于湖北省旧市某镇,全长479米,是移民迁镇的标志性工程也是某电站移民复建重点工程,是连接河对岸山区人民出行的重要交通枢纽,大桥刚构箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工、混凝土设计强度等级为C55。设计要求箱梁混凝土浇筑完7天进行预应力张拉(混凝土抗压强度需达到设计强度90%),混凝土坍落度180mm ~220mm,1小时坍落度损失小于20mm,初凝时间大于6小时。该桥址处于山区,交通不便利,混凝土所用原材料的选择范围小,本着就地取材,经济性适用的原则,使用聚羧酸盐系高效减水剂和Ⅱ级粉煤灰,配制出早期强度高、满足施工张拉要求C55混凝土。该混凝土材料易购,成本较低,具有高流动性,坍落度损失小,保水性好,稠度低,易于施工的特点。

1、原材料

1.1、水泥

根据《高强混凝土机构技术规程》,配制高强混凝土的水泥,宜选用强度等级为52.5MPa或更高强度等级的硅酸盐或普通硅酸盐水泥,无论何地生产的水泥,必须达到强度满足、、质量稳定、需水量低、流动性好、外加剂适应性好、活性较高的要求。依据以上各项要求,通过对腾龙水泥厂、华新水泥厂的水泥对比试验,选用了技术指标较优的腾龙水泥厂生产的连珠牌P.Ⅱ52.5水泥。试验结果为:比表面积330/Kg,初凝时间2h23min,3h22min,3d抗压强度30.7 MPa,3d抗折强度5.7 MPa,28 d抗压强度59.7MPa,28 d抗折强度8.8MPa。

1.2、粉煤灰

由于市场上Ⅰ级粉煤灰和95级矿粉采购运输不方便且成本较高,因此使用了Ⅱ级粉煤灰,本工程使用的湖南桑植县岱鑫环保建材Ⅱ级粉煤灰需水量比小于100;烧失量小于5%;在配合比加入该粉煤灰对用水量并无影响。掺入了该级粉煤灰后改善了混凝土的和易性,减少泌水和离析,提高了混凝土密实度;减少了混凝土坍落度损失,有利混凝土的运输、浇筑和振捣密实;经反复试验强度并没有降低,后期强度反而有些许提高,但掺量过高时早期强度下降明显。综合考虑保证强度和工作性性能的情况下,掺入10%的该Ⅱ级粉煤灰是可行的,降低了水泥用量和水化反应,改善了混凝土耐久性。试验结果为:细度15.7%,烧失量4.8%,需水量比98%,三氧化硫含量 0.7%。

1.3、骨料

细骨料采用细度模数在2.80的人工砂,表观密度2650kg/m3,含泥量<1.0%。经过对多个石场的对比试验,采用了技术指标最优的马尾沟石场4.75~19.0mm碎石,该碎石级配及颗粒形态良好,表观密度2700kg/m3,压碎指标11.8%,含泥量0.4%,针片状含量3.0%。

1.4、外加剂

通过几个厂家的对比试验选用了山西格瑞特GRT-PC1聚羧酸盐系缓凝高效减水剂,该减水剂和腾龙P.Ⅱ52.5水泥适应性好,配制的混凝土具有流动度大、和易性和保坍性能好、强度高,有效的解决了低水胶比与混凝土高工作性的矛盾。最佳掺量为1.0%,其含固量20%,减水率>22%,28天抗压强度比为134%。

1.5、拌合用水采用洁净的饮用水

2.配合比设计混凝土试配配制强度

根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》、CECS104-99《高强混凝土结构技术规程》和JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》的要求,再结合我公司的质量控制水平,混凝土配制强度按下式计算:

fcu,o=fcu,k+1.645σ σ取5.5 MPa,设计强度为C55。fcu,o=C55+1.645×5.5=64.1MPa

通过参考配制高强混凝土试验参数的要求,确定了水灰比、用水量、砂率,并以坍落度、扩展度、倒坍排空时间、抗压强度为主要评价指标。第一次试拌前,考虑到计算的配合比水泥用量大,用水量少,混凝土会很粘稠,不利于现场施工,特要求适当增加外加剂的引气成分来改善混凝土的粘度,试验结果见表2.1:

验证配合比试验结果:7天平均抗压强度60.1 MPa,能满足现场张拉要求,28天平均抗压强度68.5 MPa,大于配置强度;平均扩展度达到了610*605mm,大于500mm,倒坍排空时间ts平均时间为17.1秒,不超过25秒,说明混凝土工作性(可泵性)良好,初凝时间大于6小时,能满足施工需要。

3、配合比的应用

某板大桥钢构箱梁混凝土于2012年5月开始浇筑,现场施工流程是:混凝土搅拌→搅拌车运输→吊罐浇筑→初凝时养护,针对该部位混凝土强度等级高,且拌合设备和施工条件较差的特点,我公司做到了精心施工,对混凝土从原材料进场检验到生产到运输到罐送浇筑、养护都安排好人员进行了层层把关,大家各尽其职,相互配合,不但确保了施工的连续性也防止了影响质量因素的发生。当第一块和第二块箱梁混凝土浇筑完成7天后张拉成功,试验室检测3天抗压试件强度平均值分别为51.0MPa和51.3 MPa,7天抗压试件强度平均值分别为58.5 MPa和59.0 MPa,考虑到现场混凝土3天实测强度能大于设计要求张拉的强度49.5 MP,也为了加快施工进度和实现提前通车的目标,将箱梁张拉时间提前到5天,于同年12份顺利地完成了箱梁混凝土的浇筑,比预计提前半年完成。在此期间,共浇筑混凝土2300m3,成型3d抗压试件49组,同条件养护抗压强度max=52.7MPa,fcumin=49.8MPa,成型5d抗压试件45组,同条件养护抗压强度max=56.7MPa,fcumin=54.7MPa满足现场箱梁张拉的条件;成型28d抗压试件49组,标准养护抗压强度fcumax=70.0MPa,fcumin=62.0MPa,fcu=65.0 MPa,б=2.9,达到了《公路工程质量检验评定标准》中判定合格的要求。

4、结语

通过工程实际应用得出,当设计无耐久性要求和早期强度高的高强混凝土时,宜采用非引气型高效减水剂,混凝土含气量宜控制≤3%。

参考文献

[1]JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》

[2]CECS104:99《高强混凝土结构技术规程》

[3]JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》

作者简介:郑志文,男,汉族,1975年10月25日出生,工作单位:广东水电二局股份有限公司,现工作单位:广州鑫冠置业有限公司。

论文作者:郑志文,谢小辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/12

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