某电厂1B循泵蝶阀液压油站油压异常处理分析论文_李月

(湖北华电江陵发电有限公司 湖北 434000)

摘要:循泵蝶阀执行机构是液压型的,液压油油压的稳定决定着其能否可靠运行。某电厂1B循泵在运行过程中发生了油压不稳,缓慢下降的故障情况,最终检查发现为液压缸活塞密封胶圈损坏造成的。

关键字:循泵蝶阀;液压油;密封胶圈;油压不稳;

1.系统简介

某电厂一期两台机组为630MW机组,每台机组配置两台循环水泵,一用一备。每台循泵出口阀门均为蝶阀,执行机构为液压油缸,每个液控蝶阀配置一台液压油站,油站油压范围一般稳定在14.5MPa-17.5MPa之间,当油压低于14.5MPa时,油泵联启,补充油压,维持液控蝶阀在正常状态,当压力高于17.5MPa时,油泵联停。该油站上主要设备包括蓄能器、开电磁阀、关电磁阀、溢流阀、回油泄压阀、压力控制开关、一台手动油压泵和一台电动油压泵,另外油站还配有一个PLC控制的循泵蝶阀控制柜,可以是实现就地对蝶阀的开关操作。

图1 循泵蝶阀液压油站原理图

2. 异常情况分析

2017年7月11日1B循泵出口蝶阀液压油站油压稳不住,造成液压油泵频繁自启,严重影响机组正常安全运行。造成液压油泵频繁自启的原因是油压下降过快,每当油压低于14.5MPa时,电动液压油泵就会联启。造成这种异常现象主要原因有以下几个方面:

a.泄压手动阀内漏

b.关电磁阀卡涩

c.液控蝶阀油缸活塞密封圈损坏

2.1 泄压手动阀内漏

泄压手动阀为图1中的27号阀门,此阀门为油压母管至油箱的回油泄压阀,平时运行时为关闭状态。如果该阀门不严或发生内漏,就会造成油压在泵联停以后缓慢下降,当下降至14.5MPa时,造成油泵联启。

检修人员对此阀门进行了加关,试运后,油压异常现象仍未消除。逐对此阀门进行解体检查,未发现阀门密封面有任何损伤,阀门状态良好,可以排除泄压手动阀内漏或不严造成油压下降的情况。

2.2关电磁阀卡涩

关电磁阀为图1中的17.2号阀门,开关电磁阀是控制蝶阀开关的电磁阀,当给开阀指令时,开电磁阀得电,关电磁阀失电;当给关阀指令时,关电磁阀得电,开电磁阀失电;当阀门没有开关指令时,开关电磁阀均失电。正常运行状态是阀门处于全开或全关位置,没有任何指令,油压处于14.5MPa和17.5MPa之间,油泵停运。在这种状态下,如果关电磁阀卡涩不严,油压会从关电磁阀漏回油箱内,造成油压缓慢下降。

鉴于这种可能,检修人员对开关电磁阀均做了更换,更换为同型号的新电磁阀。恢复试运后,油压异常现象仍未消除,所以,可以排除关电磁阀卡涩造成油压下降的情况。

2.3 液控蝶阀油缸活塞密封圈损坏

液控蝶阀的执行机构为液压活塞前后缸进油结构,当蝶阀开启时,开电磁阀控制液压油从一侧进入,推动活塞杆伸出,推动阀门开启;当蝶阀关闭时,关电磁阀控制液压油从另外一侧进入,推动活塞回缩,拉动阀门关闭。正常状态时,液压油静止不动,油缸两个腔室靠油缸活塞上的密封环密封,如果密封环损坏,液压油就会从密封环处流动,造成油压缓慢下降。液控蝶阀液压油缸图纸如图2所示:

图2 液控蝶阀液压油缸图纸

检修人员经过仔细分析和上述几项可能原因的排除,确定液压油缸活塞密封圈损坏的可能极大,逐准备对其进行解体检查。

3.处理过程

检修人员根据已制定好的检修方案,将液控蝶阀控制柜电源断开,油压泄掉,然后将1B液控蝶阀液压缸拆除,为防止蝶阀误动,用钢丝绳和其旁边的固定物将其拉杆位置固定住。对液压油缸进行解体检修,拆出油缸活塞进行检查,发现油缸活塞密封胶圈老化破损严重。

图3 液控蝶阀油缸活塞密封圈损坏照片

更换新密封胶圈后对蝶阀液压油缸进行恢复安装,一切设备恢复安装到位后,对油缸进行充油打压工作,控制柜切至就地状态,手动强制控制柜处于关阀指令状态,将控制柜电源送电,油泵会自动运行,油压会自动充至17.5MPa,关阀到位指示灯全亮,开阀到位指示灯处于不亮状态,松开关阀按钮即可。恢复安措,试运1B液控蝶阀液压油站运行正常,油压平稳。

4. 总结

液控蝶阀油压不稳原因有很多种,要逐一进行分析排除,找到最终原因。但是,对于液压缸活塞密封胶圈损坏的情况,处理起来要格外注意,在线处理风险很大,安措要全面,防止在处理过程中阀门误开,循泵倒转,造成循环水断流的风险。

参考文献:

[1] 吴建中,毛博.循泵蝶阀油站油泵频繁启停原因分析及处理

[M].《中国科技投资》,2013 (A31) :179-179

[2] 李宇峰.一期循泵液压油站说明书[M].长沙阀门厂,2007

论文作者:李月

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/15

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