基于水电站快速闸门封水不严问题的原因分析及处理论文_党星明

(大唐碧口水力发电厂 甘肃文县 746412)

摘要:本文通过对白水江某水电站快速闸门封水不严缺陷原因进行了分析,提出了可行的处理方案并实施,通过实施使该水电站1、2号机组具备了单机检修的条件,为今后电站的优化检修、经济安全运行、事故应急处理等奠定了坚实的基础,同时每年至少减少直接损失60-90万元。

关键词:快速门;封水;处理

1.电站工程概况

该水电站位于甘肃省文县境内白水江干流上,电站设计发电流量136m3/s,设计水头28.0m,总装机容量32MW(2×16MW),年发电量1.48亿kWh,年利用小时数4625h。电站等别Ⅳ等工程,主要建筑物级别为4级。右岸引水发电,低坝引水枢纽,由泄洪冲沙闸和橡胶坝组成,橡胶坝坝高3.5m,正常蓄水位1075m;有压引水隧洞洞线长3.7km,马蹄形断面,洞径7.5m;地下式调压井井筒直径16.0m,井深38.20m;调压井内设2孔快速闸门,孔口尺寸3.5×6.5m,当机组故障甩负荷或压力管道事故时,2扇快速闸门可快速关闭,防止机组发生飞逸和事故扩大。快速闸门为平板定轮门,主、次梁齐平连接的焊接结构,侧水封采用“P”型橡皮在闸门下游面封水,底水封用平板橡皮封水。

2.问题简要描述

该水电站自2014年10月18入投运以来,2台机快速闸门由于设计、安装等因素,一直存在重大漏水缺陷。当一台水轮机设备出现故障,关闭快速闸门、尾水闸门后,机组流道的积水不能排除,3台深井泵连续工作10小时也不能排除机组钢管积水,不能进行单台机组的检修工作。现场不得采取关闭枢纽引水隧洞进水口闸门,排出整个引水洞的积水,这样致使另一台机组也强迫停运相同的时间,严重影响了电站的经济效益。

3.缺陷处理过程

2017年2月,利用该水电站引水隧洞洞身脱空缺陷灌浆机组停运排空积水的机会,紧紧抓住这一有利时机,电站快速闸门漏水作为一项重点项目进行攻关。通过现场进行快速闸门起、落试验、实地测量查看,综合分析认为造成闸门封水不严密的原因一:闸门与轨道间隙偏大(达到10mm以上)是漏水的主要原因。原因二:闸门轨道表面砼浆等污物较多,对水封造成不同程度损伤,也给闸门封水效果造成一定影响。为此,采取吊出快速闸门,更换水封并增加水封的厚度,在闸门迎水面与更换过程中解决闸门与轨道间隙偏大的问题。同时在在闸门吊出过程中对施工期间闸门轨道、门楣顶部表面砼浆等污物进行清除。

处理方案论证完毕,便立即以最快的方式开始实施,水封定制和闸门吊出门槽齐头并进,优先进行2号机快速闸门的缺陷处理。

3.1闸门槽轨道、门楣平面度检测、分析

2号快速液压油缸启闭机分解吊开、闸门体吊出后,对闸门轨道表面砼浆等污物进行磨铲清理,然后对门槽左、右侧轨道、以及门楣的平面度进行测量、分析(如图1):

3.1.1两侧轨道平面度:

L侧相对测值平均值:

(102+102+101.5+100+99.5+99.5+99.8+100+100.5+100+100+100.5+100+99.5+99.5)/15 = 100.3(mm)

L侧最大值与平均值的差值比:

(102-100.3)/ 100.3*100 % =1.69 %

L侧最小值与平均值的差值比:

(99.5-100.3)/ 100.3*100 % =-0.79 %

R侧相对测值平均值:

(102+102.5+102.8+102+101.6+100.5+101.2+102.8+104+104+103.5+103.2+103.8+103+103)/15 = 102.7(mm)

R侧最大值与平均值的差值比:

(104-102.7)/ 102.7*100 % = 1.27 %

R侧最小值与平均值的差值比:

(100.5-102.7)/ 102.7*100 % = -2.14 %

3.1.2门楣平面度:

门楣相对测值平均值:

(30+30.5+30.5+30.5+30+30+30+30+29+28.5+30)/11 = 29.9(mm)

最大值与平均值的差值比:

(30.5-29.9)/ 29.9*100 % = 2 %

最小值与平均值的差值比:

(28.5-29.9)/ 29.9*100 % =-4.68 %

通过实际测量、计算,闸门槽轨道、门楣平面度最大测值、最小测值与平均值的差值均在2.5mm以内,与平均值的差值比均在±2.5%以内,说明闸门槽轨道、门楣平面度满足技术要求。

3.2门槽宽度、闸门厚度检测、分析

经实际测量,门槽宽度最大测值为804mm、最小值为801mm(设计值为800mm);而闸门钢结构实测厚度最大为687mm、最小值为683mm,加上“P”型水封60mm和“P”型水封下层20mm的设计厚度,闸门的实际厚度在763~767 mm之间。由此可见,原安装使闸门与门槽之间有34~41 mm的间隙。

3.3闸门与门槽间隙偏大的处理方法及效果

综上所述,保持“P”型水封60mm的厚度不变,将“P”型水封下层原20mm厚的橡胶垫板改做成25mm厚;再在闸门迎水面两侧各制作安装4块20mm厚的铜垫板(相当于反向滑块,如图2),每块铜垫板用6颗M12的内六角螺栓把合在闸门体上,铜垫板下层加垫5mm厚的胶皮,以增加闸门在门槽内受挤压时的弹性变形。这样,闸门与门槽的间隙控制在3~5mm,充水后闸门受水压后将紧贴在门槽轨道上,从而达到严密封水的效果。

2号快速闸门吊装前在门槽整个轨道表面涂抹黄油,在闸门落入时以起到润滑作用,防止擦伤“P”型水封。

2号快速闸门吊入后安装液压油缸启闭机,连接后闸门起、落试验动作正常,无发卡现象。用300mm长的钢板尺(厚度为1mm)插试闸门门楣、两侧轨道间隙,钢板尺能够紧紧插入,部分区域钢板尺还无法插进,说明闸门水封与轨道间隙为1mm左右。对于1号机组快速闸门同2号机一样按照以上方案进行处理,同时对2台闸门的安装中心进行微调。

经过40多天的努力,圆满完成2台机闸门封水不严的缺陷处理,在无水和有水情况对闸门进行启闭正常。

4.效果检验

2017年4月9日在1号机组运行中,关闭在2号机快速闸门和尾水闸门,3台深井泵连续工作4小时已排除机组钢管和尾水管的积水,打开2号蜗壳人孔门进到闸门处检查,发现闸门封水效果良好(如图3),电站快速闸门漏水处理预期效果。这一重大缺陷分析和处理,确保电站单台机组具备检修条件,为电站多发电量、争创效益做出了突出贡献,值得在水电站设计、建设和运行管理中借鉴。

参考资料:

[1].孙鹏,李世康,王兴民《该水电站快速闸门漏水处理施工方案》,碧口水力发电厂,2017年1月。

[2].《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范(DL/T 5018-2004)》。

[3].《水电站进水口设计规范DLT 5398-2007》。

[4].《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规范SL400-2007》。

论文作者:党星明

论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/14

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

基于水电站快速闸门封水不严问题的原因分析及处理论文_党星明
下载Doc文档

猜你喜欢