超临界锅炉水冷壁爆管原因分析论文_贺卫国,高翔,王建

(内蒙古京能电力检修有限公司 内蒙古乌兰察布 013750)

【摘要】某电厂超临界锅炉水冷壁同时发生后墙垂直段管两处爆管故障,经分析,认为爆管原因为锅炉升负荷过程中,水系统循环不良,形成了短时过热爆管,并提出改进建议及预防措施。

关键词:水冷壁;爆管;水循环

前言

某电厂660MW超临界机组配套锅炉为哈尔滨锅炉厂生产,一次中间再热、单炉膛、平衡通风、全封闭布置、固态排渣、全钢构架结构、三分仓回转式空预器、超临界变压运行螺旋管圈加垂直管直流燃煤锅炉,型号为:HG-2210/25.4-YM16;锅炉于2011年投产,2018年5月进行第二次大修,机组在大修后并网升负荷过程中,发生了锅炉水冷壁爆管故障,造成机组停运,爆管位置在水冷壁后墙垂直管段,同时发生两根管爆裂,专业人员对爆管进行分析处理。

一、水冷壁爆管位置特征

(一)爆管位置

超临界锅炉水冷壁由上下两部分组成,标高46M以下为内螺纹螺旋管(规格Ф38х7.3,15CrMoG),上部为垂直水冷壁管段(光管Ф31.8х6.2,15CrMoG),中间有水冷壁中间集箱连接,锅炉后墙螺旋水冷壁管共计116根,从上部均匀垂直插入水冷壁中间集箱(Φ219×60mm)(见示图1),水冷壁垂直管从中间集箱前后两侧接出,其中:外圈114根,内圈232根,出口共计346根管;爆管位置在锅炉后墙标高约50M处,左数第52和100排,同时发生两处爆管。

图1后墙水冷壁垂直段示图

(二)爆管外观形貌特征

52和100排两处爆口类似,外观形貌见图2:爆口在向火侧,呈不规则菱形状(纺锤形),大小分别为81*32mm和63*25mm,内壁光洁,管段略有胀粗,其管壁边缘明显减薄,仔细观察爆口内外部,未见有较厚氧化皮、裂纹、磨损、腐蚀等痕迹,爆管附近管有爆口吹损痕迹。从外观特征看,是典型的短时超温爆管的爆口。

图2 52和100排爆口外观图

二、爆管的取样试验检查

(一)对爆破管进行取样,材质鉴定,光谱复核,试验结果为 Cr、Mo,与设计材质相符。

(二)对泄漏管段取样做材料性能试验,数据见下表:

(三)对爆管段不同位置进行金相试验,结果见下表:

图3 52排爆口处下方0.5m处金相组织 (500×) 图4 100排爆口下方0.3m 金相组织 (500×)

(四)试验分析:爆管为原始安装管段,规格、材质与设计相符,组织及性能都没有异常,管材无磨损、腐蚀、老化现象,爆口形状特征呈现为短时超温爆口的特征。推断为管内汽水不畅,管壁温度短时期升高造成的爆管。

三、爆管原因分析

(一)爆管处设备结构:水冷壁垂直管是从后墙中间集箱前后两侧接出,其中:外圈114根,内圈232根,如图示1垂直管在中间集箱出口段各自有3段90°弯头,转为直管后垂直上升进入水冷壁后墙出口集箱(Φ273×65mm)长度5069mm,出口集箱用86根Φ63.5×14mm的后水冷壁悬吊管与水冷壁上联箱连接。此次爆管的52排管和100排管均为外圈管,与内圈管比,管长要长约1米,水循环略差于内圈管。

(二)堵管可能性分析:爆管区域为后墙水冷壁垂直管,该区域在大修防磨防爆检查中,未发现有磨损、腐蚀、冲刷等痕迹,未做任何处理。管道或联箱内,不会有杂物遗留,爆管后割管内窥镜检查,均未发现有任何杂物遗存物,管内清洁,产生堵管可能性不大。

(三)运行工况分析

爆管发生在机组并网后升负荷过程中,实时主汽压力22.07MPA,主汽流量1779t/h,主给水流量2014t/h,燃料量270t/h,过热度25℃左右,引风机开度83%,两台小机全部开启,机组负荷520MW。

调看启动过程运行参数,有个别水冷壁温点偏差大,但不超标,水冷壁过热度有偏高现象,其他无异常。由于后墙水冷壁垂直段未装温度测点,超温情况无法监视。

(四)炉内燃烧工况分析

检修后期,#2锅炉进行冷态动力场试验,对主燃烧器倾角检查、附加风水平偏转角检查和风门特性试验、一次风调平和二次风调平试验。当同层附加风开度一致时,同层风速的最大偏差均约为15m/s,造成消旋能力降低。4层附加风同层风门开度的偏差均在20%左右,用风控制精准性差。升温调整中,炉膛后墙中上区域的空气动力场状况较混乱,燃烧环境不理想。

(五)水冷壁水动力特性分析

直流锅炉低负荷变压运行时,水冷壁管内工质都处于汽、液两相流动状态。随着汽相份额增大,汽水混合物密度减小,流速增大,流动阻力减小,流量和压差呈现三次方的关系。后墙垂直管屏由于管子受热强度不同,汽相份额不同,各管段流速不同,但是管屏进出口联箱之间的压差不变,造成工质流速混乱,容易出现部分管段停滞和倒流现象,使管子冷却不良,引起传热恶化,导致的短时超温爆管。同时垂直管屏为光管,抵抗膜态沸腾的能力较差, 一旦出现工质滞流,管子很容易处于危险的工作状态。

锅炉在升温升压过程中,过热度是反应的是汽水饱和程度, 爆管发生时,工质的过热度为25.97℃左右,比表1正常的启动过程过热度偏高较大,说明了加热温度与气温升速的不匹配关系,加剧了后墙垂直水冷壁管子水循环恶化的风险。

表1 后墙垂直水冷壁管内工质过热度

(六)综合分析

两处爆管位置均处在#2角主燃烧器正上方13901mm和SOFA燃烧器右上方7985mm处,靠近炉膛出口处,热负荷较高,且空气动力场较乱,在升负荷过程中,增强了后墙垂直管段水冷壁加热的不均匀性。

在锅炉升温升压中,后墙垂直管段水冷壁内工质处于汽液两相流,加热温度的不均,流速的不均,升温速度变大,过热度的偏高,造成水动力不稳定,水循环不良,导致管内传热恶化,造成爆管故障。

四、结论

此次锅炉爆管主要原因为:锅炉升温升压过程中,后墙垂直水冷壁管受内外因素的影响,部分管段汽水滞留,局部严重超温,形成了短时过热爆管。

五、处理措施及建议

1、停炉检修期间,对爆管及吹损管进行更换处理,并逐根内窥检查,保证内部洁净。

2、对后墙垂直水冷壁第52、100、150、200、250、300根管,加装壁温测点,进行壁温监视。

3、建议机组启动升温升压操作时,注意燃烧调整和汽水系统过热度的控制,通过水煤比、烟气挡板等控制手段,实现受热面汽水系统温度均匀,防止受热面局部超温爆管。

4、判断锅炉受热面发生泄漏后,应积极采取降负荷和停炉的措施,避免受热面泄漏造成的相邻管间相互的吹损破坏,使事故扩大化。

参考文献:

1、周强泰.编著《锅炉原理》.北京 中国电力出版社2009-9-1.

2、王为术著.超(超)临界锅炉内螺纹水冷壁管流动传热与水动力特性.北京 中国电力出版社2012-8-1.

论文作者:贺卫国,高翔,王建

论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期

论文发表时间:2019/9/18

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