热轧线热卷箱HNC板卡的应用探究论文_张军1,王学强2

热轧线热卷箱HNC板卡的应用探究论文_张军1,王学强2

1.鞍钢教培中心 辽宁鞍山 114000;2.朝阳钢铁 辽宁朝阳 114000

摘要:热卷箱是热轧线的一个中间过程,带钢以一个高速度从粗轧机里出来,通过热卷箱实现无芯卷取,形成中间坯卷,在热卷箱处进行保 温,均热,开卷的过程。所有的产品通过热卷箱的处理能很好的清除带钢表面的氧化铁皮,达到良好的除鳞效果,提高了带钢的产品质量。

关键词:HNC板卡弯曲辊成型辊托卷辊

一、前言

朝阳钢铁1700热轧线的热卷箱是由加拿大HATCA公司开发研制的热连轧专利技术。在世界上的热连轧生产线中普遍使用,在国内各大钢厂的 热连轧生产线中也都有使用。尤其在薄材的轧制过程中,规格在4.0mm以下的产品,要求投入热卷箱的使用,对产品质量的提高,带钢表面 的光洁度等具有明显的作用。但热卷箱在调试和使用期间一直存在一个问题,就是控制热卷箱弯曲辊辊缝的液压控制器HNC板卡存在无规律 掉电现象,影响热卷箱的使用率,制约生产效率。

二、热卷箱弯曲辊辊缝液压控制器HNC板卡的作用及故障现象

1、工作过程

热卷箱接收从粗轧机过来的中间坯,然后引导中间坯的头部进入热卷箱的入口侧导板,这个入口侧导板是一个很短的行程,这样的设计是为 了给带头和带尾提供更多的空隙。头部沿着入口溜槽往上走直到够着3个弯辊。弯曲辊的定位处有一个开口,这个开口就把中间坯的头部弯 了起来, 形成一定的弯曲弧度,弯起来的中间坯的头部接触到成型护板的上沿。在这个动作过程中,中间坯在头部形成了一个轴心 ,也就增加了弯力。当弯起来的带钢接触到托卷辊后就立即沿着下成型护板向上传动,钢卷成型辊就卷出了一个圆眼。随着在稳定器,出口 弯曲辊和托卷辊的位置调整,剩下的中间坯就缠绕在钢卷眼上了。

2、热卷箱弯曲辊辊缝液压控制器HNC板卡的作用

热卷箱弯曲辊由上弯曲辊和下弯曲辊组成,下弯曲辊为固定辊,位置控制辊为上弯曲辊,分入口弯曲辊和出口弯曲辊,每个弯曲辊有两个液 压缸,分传动侧和操作侧,液压缸内置位置传感器磁尺,入口和出口弯曲辊辊缝分别由两个HNC1OO液压控制器控制。

型号为VT-HNC100-2的数字式液压控制器是一个对轴进行闭环控制的可编程NC控制器。它满足对液压轴闭环控制的特殊指令形式,提供控制 电器驱动 的选项。HNC100设计用于苛刻的工业环境,考虑到抗干扰,抗机械振动和冲击及耐气候环境。用户采用PC机用带有程序技 术和条件跳转指令的NC语言编程,通过Profibus-DP总线和PLC进行通讯连接。

3、故障现象

在热卷箱的使用轧制过程中,热卷箱处于准备好状态,根据二级设定粗轧来料厚度的不同,热卷箱弯曲辊提前预摆好辊缝,控制入口弯曲辊 和出口弯曲辊辊缝的两个HNC板卡处于准备好状态,通过DP通讯把HNC板卡中的数组传送到热卷箱的一级PLC系统。

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但在热卷箱的使用过程中,会出现在卷钢的过程中HNC板卡中的PosCtrl(位置控制)掉电,即HNC板卡中的PosCtrl(位置控制)由“ON”状 态变为“Off”状态,整个数组中的

BR-CYL-Stat-Synch(弯曲辊液压缸同步)、BR-CYL-Stat-Ctrlpos(弯曲辊液压缸位置控制)、BR-CYL-Stat-Ctrlsynch(弯曲辊液压缸同 步控制)中的数组丢失,通讯失败(同步控制是指一个HNC板卡控制一个弯曲辊传动侧和操作侧两个位移传感器磁尺,机械及工艺要求两侧 在抬起和下落的过程中动作一致,偏差范围小于1.5mm)。造成弯曲辊辊缝无法自动抬起,无法实现自动卷取的功能。这时需要完全进行手 动操作,手动抬起辊缝,手动控制传动装置卷钢,手动落下开卷臂,手动落下1#托卷辊等一系列手动操作,手动操作造成带钢温度低,卷型 不好废钢,废钢卷吊出。严重影响热卷箱的投入使用率。

就这一问题,并开专题会讨论过,但都没有从根本上解决问题,调试厂家HATCH公司给出的答复是板卡跳就复位,属于保护动作,保护值不能 改。

联系力士乐人员前后两次到现场服务解决上述问题,也没有给出明确的答复,怀疑是系统故障,或是干扰原因。力士乐现场服务人员答复说 :力士乐的HNC100控制器板卡虽然使用专有的NC语言编程,但对现场工艺要求不了解,程序上无法修改。而HATCH公司不认为程序有问题。 这一问题一直制约着我们的生产。

三、原因分析及解决方案

1、原因分析

液压控制器HNC板卡中的PosCtrl(位置控制)掉电的原因分析:初步考虑是干扰原因造成的,而干扰的因素有环境因素,如温度、湿度、粉 尘等。根据上述分析,逐项对上述问题加以改造,根据博世力士乐公司样本规定HNC100板卡最大允许温度为50度,所以采取在柜内加装风机 ,对柜内接线加以整理,屏蔽线可靠接地等措施,问题依然存在。后来又分析有可能是内部保护动作,程序本身存在缺陷。联系HATCH公司 ,修改了液压缸位移传感器磁尺传动侧和操作侧同步动作的保护值,由原来的1.5mm改为2.0mm,问题依然存在。HATCH公司给出的建议是把 整个电器柜转移到电器控制室内。但改造面临着其他问题,一是时间不允许,热轧线需要正常生产,二是需要重新铺设电缆,工程量很大, 整个远程I/O柜都需要移动。

在故障的排查和对资料的学习中,发现HNC100控制器的电压为24V,并且对电压的品质要求很高,并且存在以下不利因素:

1)给板卡供电的控制电缆为1.5平方毫米,但受现场环境的限制,电缆的走线在电缆隧道内绕了一个很大的弯,电缆长度长达100多米。

2)控制电缆采用的是独芯电缆,接线端子采用的是弹簧端子,端子的压紧力不够,端子的接触面较小,线性接触而不是面接触。

3)24V电源非独立供电。

4)根据导体的电阻和长度成正比,和横截面积成反比,根材料有关的理论。分析考虑到电缆存在电压降,HNC100控制器板卡的电源电压就 会降低,端子接线接触面较小,同时又是非独立供电,当其他设备同时动作时,有可能造成HNC100控制器板卡的电压不稳、波动或偏低,会 瞬间造成HNC板卡掉电。

2、解决方案

1)改变控制电缆的走线,由电缆隧道内走线改为地面走线,采用架空电缆桥架及穿线管走线,缩短电缆的距离,由原来的100米改为现在的 20米左右。

2)控制电缆截面积由原来的1.5平方毫米改为2.5平方毫米,由原来的独芯电缆改为散芯电缆。

3)HNC100控制器板卡由原来的非独立电源供电改为独立电源供电。

4)控制柜内的接线端子由原来的弹簧端子改为压接端子。

改造至今,运行效果非常好,解决了上述存在的问题。

四、结语

热卷箱在使用中一直运行良好,作业效率获得了极大的的提高。技术改造的同时,也是一个学习的过程,既为企业创造了效益,又提高了自 身的业务素质,对设备的维护,运行,检修有了更深的感悟,在设备维护工作中关于精度管理,细节化的管理都有了更加深刻的认识,同时 也积累了宝贵的经验。

论文作者:张军1,王学强2

论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期

论文发表时间:2018/9/18

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