某电厂锅炉末级过热器爆管原因分析论文_晏得才,石华洲,武鑫

甘肃电力科学研究院技术中心 兰州 730050

摘要:针对某电厂锅炉型号为HG-1065/17.5-YM24型亚临界锅炉末级过热器爆管试样进行的爆口宏观检验、材质成分分析和金相组织检验,根据综合测试分析认为,管子爆口内外表面存在较厚的氧化皮且胀粗不明显,且存在多处与爆口平行的蠕变裂纹,说明该管段处于长期超温运行的工况,力学性能分析结果显示试样屈服强度、抗拉强度均低于标准规定值,说明爆管及附近管材强度明显下降,从金相结果来看爆管母材贝氏体相位明显分散,晶界碳化物沿与应力垂直方向呈链状分布,组织老化较为严重。从爆管处测量管子外弯处壁厚为6.7mm,内弯壁厚为9.1mm,弯管外弯壁厚小于管子公称壁厚,由于外弯处壁厚较薄且弯管存在一定的椭圆度,在内压作用下的膜应力及管子复圆过程中的局部弯曲应力,使得弯管外弯外壁具有较高的应力幅值,这就进一步加速了管子材质损伤的速度,最终造成该弯管在运行约5万小时即发生蠕变开裂爆管。。

关键词:蠕变裂纹;局部弯曲应力;组织老化;屈服强度

1 事故概述

某电厂锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1065/17.5-YM24型亚临界锅炉。2017年9月24日9点47分,运行人员发现末级过热器炉右至炉左第26排炉前至炉后第3根管子管屏泄漏。泄露前机组负荷265MW,末级过热器位于炉膛后方的水平烟道内,一共有90片,管径为Φ51mm,壁厚8mm,材质为T23,泄漏前机组累计运行约5万小时

2 检验

2.1 宏观检查

爆口处爆口位于末级过热器管弯管外弯沿轴向开裂,爆口开口长度为61.90mm,宽度为5.1mm,肉眼可见爆口边缘有5条平行裂纹,从爆口两侧边缘测量管子外壁周长为160mm,折算管径为51.96mm,爆开前爆口处管径胀粗量很小;爆口与径向倾角约为30度,对外壁脱落的氧化皮测量3次,厚度分别为0.54mm、0.50mm、0.62mm平均值为0.55mm,内壁氧化皮厚度平均为0.42mm;爆口附近管外表面存在树皮状开裂纹理,具有长期超温断裂宏观特征。

2.2 材质分析

对末级过热器爆管及周边对比管样进行材质化学成份分析,分析结果见下表:

表1 末级过热器管化学成份(%)

试验结果表明两个试样屈服强度、抗拉强度均低于GB5310-2008标准规定值,其中爆管试样低于标准规定值的幅度较对比管更大,力学性能均不符合标准要求。

2.4显微组织分析

2.4.1末级过热器爆管母材

图3对比管材母材组织200×

2.4.3显微组织分析结果

由爆管试样可以看出在爆口主裂纹附近管子外壁,有7条与主裂纹平行的小裂纹,主裂纹为沿晶开裂,在其尖端附近存在数条互不相连蠕变微裂纹,裂纹边缘有残留氧化物痕迹,爆口裂纹尖端附近母材金相组织为贝氏体组织,贝氏体相位明显分散,晶界变粗,晶界碳化物沿与应力垂直方向呈链状分布,老化程度为完全老化,评级为4级。从显微镜下观测,爆口附近外壁氧化皮厚度为227.4μm,小于从爆管上脱落氧化皮厚度值,这是由于爆口附近管子外壁氧化皮受到蒸汽冲刷减薄所致。从上述特征看爆管性质为长期过热造成的蠕变开裂。

对比管样母材金相组织为贝氏体组织,晶界内碳化物粒子数量减少,尺寸粗化,晶界碳化物沿与应力垂直方向呈方向性分布,贝氏体位相已明显分散,老化程度为中度老化,评级为3级。

3 原因分析与结论

管子爆口内外表面存在较厚的氧化皮且胀粗不明显,且存在多处与爆口平行的蠕变裂纹,说明该管段处于长期超温运行的工况,力学性能分析结果显示试样屈服强度、抗拉强度均低于标准规定值,说明爆管及附近管材强度明显下降,从金相结果来看爆管母材贝氏体相位明显分散,晶界碳化物沿与应力垂直方向呈链状分布,组织老化较为严重。从爆管处测量管子外弯处壁厚为6.7mm,内弯壁厚为9.1mm,弯管外弯壁厚小于管子公称壁厚,由于外弯处壁厚较薄且弯管存在一定的椭圆度,在内压作用下的膜应力及管子复圆过程中的局部弯曲应力,使得弯管外弯外壁具有较高的应力幅值,这就进一步加速了管子材质损伤的速度,最终造成该弯管在运行约5万小时即发生蠕变开裂爆管。

对比管样弯头外壁氧化皮厚度为0.46mm,内壁氧化皮很薄,母材贝氏体晶界内碳化物粒子数量减少,尺寸粗化,但贝氏体位相尚比较明显,晶界碳化物存在沿与应力垂直方向呈方向性分布的趋势,组织老化程度为3级,低于爆管,但机械性能试验结果显示抗拉强度和屈服强度值均低于标准要求,说明也存在明显的组织老化现象。

综上所述,爆管内外表面氧化及组织损伤程度明显大于周边其它管子,说明这根管子内部介质流速低于相邻过热器管。可能存在通流面积减小,管壁超温的情况。

4 预防措施

为避免末级过热器爆管带来的不利影响,建议加强对爆管附近过热器管管壁温度的监视,尽量减少热力偏差,防止管壁超温现象的发生,加强对末级过热器管的监督检查,必要时进行增加割管试验。

参考文献:

[1] 薛军,杭桂男等,330MW亚临界锅炉高温过热器爆管原因分析及治理[J].锅炉技术.2013,11,44-6.

[2] 2010 ASME BPVC section I-rules for construction of power boilers:PG-19 Cold forming of austenitic materials[S].

论文作者:晏得才,石华洲,武鑫

论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期

论文发表时间:2018/10/1

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