焊接机器人在叉车车架焊接上的应用论文_范世兵

焊接机器人在叉车车架焊接上的应用论文_范世兵

安徽好运机械有限公司 安徽省合肥市 231251

摘要:焊接机器人由于具有生产过程自动化、劳动强度小、生产效率高、产品焊接质量稳定、可持续作业等优点,在工程机械系统中得到了广泛应用。我国焊接机器人最先主要应用于汽车行业,工程机械行业应用焊接机器人较晚,目前处于引进消化阶段。

关键词:叉车车架;焊接;焊接机器人

引言:

叉车车架焊接工作中焊接机器人的选型与配置,主要包括叉车车架焊接工作中焊接机器人的选型,以及叉车车架焊接工作中焊接机器人的配置。叉车车架焊接工作中焊接机器人的运用,主要体现在电弧干扰下的焊接,叉车车架工件折弯处的焊接,以及叉车车架圆弧处的焊接。

1 叉车车架焊接工作中焊接机器人的选型与配置

1.1 叉车车架焊接工作中焊接机器人的选型

叉车车架焊接工作中焊接机器人的选型,需要根据客户的要求,以及焊接的预算。一般情况下,弧焊机器人IRB1520的应用比较广泛,主要是由于其有六个纵轴器,并且上臂的结构坚实,能够提高弧焊的效率,经济效益较高。弧焊机器人IRB1520,其控制系统的设计主要包括控制机械臂、附加轴、以及电子设备等。焊接机器人,主要是通过应用程序进行控制,执行命令等。

1.2 叉车车架焊接工作中焊接机器人的配置

叉车车架焊接工作中焊接机器人的配置,主要是对焊接系统进行配置,其结构比较复杂。因此,焊接系统的配置难度较大。焊接机器人在工作过程中,焊接系统需要与机器人相匹配,同时技术上还需要满足客户的需求。焊接机器人电源的选择,一般情况下选择松下焊接电源。但是松下焊接电源具有一定的局限性,其不能与ABB机器人进行控制系统配置。因此,采用ABB焊接机器人进行焊接时,可以选择肯比焊接电源,从而去连接机器人与电源之间的通信。

1.3 变位机和外围设备的选型

由于叉车车架是由多个工件拼装而成,体积和重量相对较大,笔者放弃了选用小工件所用的尾架式变位机,改用头、尾架式变位机,其驱动部分选用了ABB伺服电机、减速机以及回转支撑。这样整个变位机的结构就很紧凑,承受的力矩很大,精度很高。在前期模拟时,选用的是单工位,在工件的上料和下料过程中,机器人处于停止工作的状态,达不到客户所要求的生产节拍。为使机器人一直处于工作状态,提高生产节拍,后经项目组讨论决定选用双工位,这样在一个工件焊接完成后,机器人可以立即焊接下一个工件。

2 叉车车架焊接工作中焊接机器人的应用

2.1 叉车车架圆弧处的焊接

在车架左右挡泥板的圆弧处和油箱侧板圆弧处,经常会出现看似焊接好,但经质检检查达不到焊接工艺要求的焊缝。焊接不牢或有些地方出现假焊的情况,将会导致挡泥板与其相连接的工件直接连接强度不够。在项目调试阶段,笔者在检测油箱试漏时,有时会发现油箱侧板圆弧处出现侧漏,经检测发现油箱侧板圆弧处焊缝质量达不到要求。通过现场实际反复调试实验并对焊接工件进行分析得知,有些油箱侧板圆弧处折弯公差大,使得拼装时圆弧度不一,导致机器人寻找焊缝时会出现偏移,发生假焊。针对以上情况采取两个措施方案:(1)编程时在圆弧处增加程序点,并降低速度,保证圆弧处焊缝的焊接达到焊接工艺要求。(2)更改运动指令,在原指令MoveC的基础上采用MoveCDO运动指令,因为这个指令机器人是通过中间点以圆弧运动方式运动至目标点,并且在目标点将相应输出信号设置为相应值,在原来指令的基础上增加信号输出功能。改进程序后,对多个焊接工件进行检测,发现不再出现假焊。

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2.2 叉车车架工件折弯处的焊接

焊接机器人,在叉车车架工件折弯处的焊接,经常会出现焊接偏差的现象,主要是由于工件弯折处的焊接,弯折程度较大的区域焊接难度较大,会出现焊接不到位的现象,导致焊缝产生偏移。焊接机器人的操作,需要先对焊接位置进行确定,若是焊接位置发生偏差,机器人无法自动识别,智能按照程序进行工作,导致焊接出现偏移,焊接质量下降。一般情况下,对于焊接机器人弯折处焊接出现的漏洞,都是采用人工进行修整,影响了焊接的效率。对于叉车车架工件折弯处的焊接,可以从以下几方面入手:首先,建设质检监控中心,对于叉车车架的规格、尺寸进行检测,严禁使用不合格的叉车车架。其次,焊接机器人的内部,可以安装激光跟踪仪,对制定的目标进行设置。激光跟踪仪,可以对不同位置进行跟踪定位,可以精确焊接点的位置,防止车架弯折处的焊接偏差。

2.3 电弧干扰下的焊接

叉车车架焊接工作中,焊接机器人的操作,有时需要在电弧的干扰下进行工作,使得焊接不稳定,导致焊接的效果下降。焊接机器人在工作过程中,其它设备的工作会产生电磁波,与焊接机器人本身的电磁产生干扰,会导致焊接机器人工作不稳定。为使得焊接机器人在电弧的干扰下稳定的开展工作,需要加强对机器人的调试,提升焊接机器人的焊机技术,同时采取有效的手段对电弧进行屏蔽,从而去提高焊接机器人工作质量。对电弧进行屏蔽,需要将与焊接电源并联的电源、地线、信号线等进行屏蔽,在缆线的外部布设信号屏蔽装备,同时在机器人控制器上布设屏蔽装备,从而去对电弧进行屏蔽处理。注意工位与工装夹需要布设绝缘装备,送丝机与焊枪装上绝缘套,确保其与机器人隔绝,从而阻止静电的干扰。

3 焊接机器人在叉车车架焊接工作中的应用效果分析

焊接机器人,在叉车车架焊接工作中的应用,取得了一定的成绩,积累了丰富的经验,具体主要体现在以下几方面:第一,选择焊接系统时,除考虑焊接工件的焊接工艺外,焊接系统与机器人系统的通讯连接也是十分重要的,有利于保证焊接质量。第二,提高生产效率是我们的目的,而这必须以安全为前提,所以在设计方案时要以人、机、料的安全为根本。第三,在正式进入生产前的调试工作是必须的,要解决调试过程中出现的问题,以保证焊接工件满足相关工艺要求。第四,注意焊接机器人的软件配置,对于指令的设定需要准确,根据焊接需要,选择适合的软件。

4 机器人出现的故障报警

在现场调试过程中机器人经常会出现故障报警,导致焊接工作停滞。调试期间示教器上出现过如下故障报警:

4.1 碰撞报警(故障代码10024)

因为没有任何外界因素进入和机械手发生碰撞,机械手也没有和工件及外围设备发生碰撞,故在机器人系统里增加一个碰撞检测软件选项,以减少机器人承受的碰撞力度,还有助于避免机器人和外部设备受到严重损伤。“碰撞检测”检测到一次碰撞时,相关机器人会立即停止,并沿其路径反向移动一小段距离来释放余力。当接收了一则碰撞错误消息后,系统便能继续执行相应的移动,而无需按下相关控制器上的“电机开启”。

4.2 外部设备温度高报警(故障代码20253)

出现此报警是由于焊接系统温度过高,因为前期在现场,焊接系统里没有冷却装置,后来增加冷却水循环装置来防止焊接温度过高。

结束语:

随着科学技术的发展,我国的焊接机器人技术发展迅速,焊接工作中逐渐采用机器人去代替人工焊接,不仅提高了焊接速度,同时提高了焊接质量。叉车车架焊接工作中,主要采用焊接机器人进行焊接,主要是由于焊接机器人具有劳动强度小,焊接精确,可持续不间断工作的特点,能够极大程度的提高焊接效率。因此,焊接机器人被广泛的应用于叉车车架焊接中。

参考文献:

[1]房林林.焊接机器人在叉车车架焊接上的应用[J].机电信息.2017(12)

[2]杨昌新,程双灵,侯淑玲,张抒楠.叉车油箱机器人焊接的研究与应用[J].机械工程师.2016(05)

[3]费存华.焊接机器人技术研究与应用现状探讨[J].现代制造技术与装备.2018(05)

论文作者:范世兵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/4

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