循环水泵节能与解决气蚀问题的契合研究论文_刘志宇

中电广西防城港电力有限公司 广西 防城港 538002

摘要:经济在快速的发展,社会在不断的进步,本文介绍了循环水泵出现气蚀问题后,通过堆焊叶轮气蚀部位,切削叶轮直径改变泵的必需气蚀余量,成功解决泵气蚀问题,并实现了较好的经济效益。

关键词:循环水泵;叶轮;堆焊;切削

引言

针对现如今的循环水泵而言,节能问题是很多专业人士所关注的,因此对循环水泵以节能为目的展开改造,对社会经济的快速发展和能源的节约使用起到了重要的作用。以防城港某厂在本世纪初期安装并投入生产的4台循环水泵为研究对象,对其在试用期间发生的问题展开详细的研究,并针对这些问题提出有效的改善措施,在改善循环水泵的节能状况进而创造经济效益的同时,可最大限度地节约能源。

1火力发电厂系统概况

某火力发电厂一期2*600MW工程#1,#2机组各设计两台循环水泵,为机组提供循环冷却水,一备一用。水泵运行过程中,电机平均电流为300A左右(额定电流292A),电机长期运行在额定电流以上,对电机有损害,而且能耗高。为降低设备能耗、节约能源,公司与南京某科技有限公司合作对公司2A循环水泵进行节能改造。改造前,我们对2A循环水泵的基本参数、实际运行参数(流量、扬程、电流、电压等)等数据进行了采集。

2循环水泵配置情况

循环水共配置4台循环水泵,并联从集水池取水,4台泵编号为1A,1B,2A,2B。泵均山东某水泵厂产品,机泵主要资料如下表。

3故障发现及采取措施

3.1节能水泵技术原理

①多工况水力优化设计技术。利用CAD/CFD软件通过采用三元流设计方法、多工况水泵水力优化设计技术、分流叶片技术等对水泵进行多工况优化设计,叶轮相邻叶片交错式布置,叶轮进口面积大、进口无漩涡、运转平稳损耗低,具有低脉冲和优化流动的性能,叶轮产生的轴向力利用其叶片的对称布置而平衡,实现低噪音、零振动。并且水泵具有较宽的高效工作区,随着环境温度变化泵在不同工况都能高效率运行,从而降低水泵运行功率。②流道处理。通过流道打磨、纳米涂层披覆(对水泵叶轮和流道涂以高分子复合材料涂层)等先进的水泵生产手段,提高水泵叶轮、泵壳的表面光洁度,降低过流阻力,从而进一步提高水泵的效率,降低轴功率,达到节能目的。同时,叶轮流道所使用的高分子复合涂层材料具有抗汽蚀、防腐蚀、耐磨损的功能,从而明显延长水泵的使用寿命。

3.2改变材料并提高精度

当普通水泵工作时,水泵叶轮圆盘摩擦耗损量一般占轴功率的3%~10%,存在较大范围的原因,主要是叶轮表面的粗糙程度各不相同而导致的。例如,叶轮的材料有铸铁的,也有铸钢的,叶轮的表面比较粗糙,当水流长期经过叶轮表面时会对圆盘产生相当大的磨损。同时,离心泵在高速旋转过程中,由于叶片的形状为扭叶片形状,而铸造的叶轮又与设计值存在明显差异,这种差异会导致水泵在运转时产生较大的动能耗损。针对以上问题,在制造叶轮时将铸铁或铸钢的材料变成不锈钢材料,这种材料表面光滑,且具有一定抗腐能力,然后将精加工技术合理、科学地运用其中,既能解决叶轮运行效率低,消耗电能、动能大的问题, 还能延长叶轮的使用年限。

3.3保持叶轮流体性能

叶轮堆焊后,表面非常粗糙,流体的阻力大,会降低机泵效率和运行性能,故叶轮焊接后修复工作较为重要,本次由高级钳工采用细砂轮打磨方式进行表面处理,处理后的焊接表面光洁度高,且叶轮曲线保持较好。

3.4改变泵性能曲线

按照新核定的扬程,对循环水泵叶轮进行叶切削,依据叶轮切削原理,扬程为叶轮外径成平法成正比,流量与叶轮直径成正比,将叶轮外径由678mm,减小为655mm,切割了23mm,该举措能够实现:第一,降低泵的轴功率,可以使原只能开度30%的出口阀全开,降低出口阀流阻,起到较好的节能效果;第二,改变泵性能曲线,降低必须汽蚀余量是数值,减少汽蚀发生可能性。泵的气蚀余量与泵的进口部分的运动参数有关,气蚀余量曲线是一条随流量增大的上扬曲线,对于既定的泵,在改变泵的流量下,泵的气蚀余量会变化,即对循环水泵叶轮的切削,降低了泵的流量,从而降低的泵的气蚀余量。在泵安装高度和循环水吸水池液位高度无法改变的情况下,这次措施是唯一能够解决泵气蚀问题的手段。

3.5经济性分析

(1)循环水泵节电分析。循环水泵的耗电存在差异的原因主要由电机的型号所决定,通过对电机更换之前和更换之后的动态、静态试验,以及运行参数展开的统计对比,得出在以能够满足机组运行为基础,其耗电的实际差别。通过对比达到了节能、降耗、降低发电成本的目的。(2)循环水泵对真空的影响。影响汽轮机经济运行的主要原因是真空,当真空有所提升时,热耗便会相应降低0.8个百分点。随着机组运行时间的延长,真空便会低于设计值,当真空降到一定数值,在排气室温度过高的情况下存在的危害是:①轴承室和低压缸会受到膨胀,在其作用之下汽轮机便会产生振动;②因热变形和热膨胀的结果,会使端部汽封径向间隙相应减少;③若排气温度升到一定程度时,与之相联系的凝汽器温度也会相应升高,而引发管板上的铜管胀口松弛,凝汽器的严密性便会遭到破坏;④当真空降低,排气压力相应升高,汽轮机的焓降减少,当迸汽量保持不变,因焓降与负荷是正比关系,所以机组的出力便会受到限制。

3.6富余扬程测算

循环水系统给水系统管网压力为0.45MPa,而循环水额定点扬程为55m,实际运行时泵出口压力达到0.6MPa(受电机额定电流影响,出口阀只能开30%),因此,循环泵扬程富余较大。利用标准表,测量出泵的进出口压力差为0.56MPa,根据扬程公式H=P/ρ,泵的必须扬程为43m,如果按照该扬程切削叶轮,循环水泵的流量会降低较多,为了保障泵流量,最终确定泵扬程为50m。

4循环水泵节能改造成效的验证

虽然水泵的进口、出口静压值的变动,以及当叶轮两侧的压力差一定时,循环水泵再进行节能改造之前、改造之后所消耗的电能功率可以进行比较精细、准确的计算,然而水泵流量变化的精准度却无法测量。这是由于目前为止,针对大管径的流量进行测量的工具,只有超声波流量计能够完成,但是在经过一段时间运行之后的循环水管,会有很多锈迹和被腐蚀的凹陷存在于关闭的内侧,针对这种情况,超声波流量计也无法对循环水流量进行比较准确的测量。此时,如果循环管道系统和运行模式未发生变化,就要对循环水泵的出口管道、进口管道的静压值进行测量,然后依据静压值发生的改变进而对循环水泵节能技术改造之前、改造之后流量数据的变化情况进行判断,进而审核该技术改造的效果。

结语

通过改造的循环水泵,运行更加稳定,泵体振动由原来的2.2mm/s下降到1.6mm/s以下,大大提高了机泵的运行可靠性,截至目前,已经完成了8台机泵叶轮焊接修复,进行叶轮切削改造,均一次性成功试车,为公司取得了较好的经济效益,本项目成功实施,在遇到同样问题可以具有借鉴意义。

参考文献

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[5]崔国岭.循环水泵节能改造[J].河南科技,2013(18):112,122.

论文作者:刘志宇

论文发表刊物:《中国电业》2019年第11期

论文发表时间:2019/9/29

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