500kV变压器的励磁涌流与抑制方法论文_黄振民

500kV变压器的励磁涌流与抑制方法论文_黄振民

摘要:当500kV主变空载投入电网或外部故障切除后电压恢复时,断路器分合操作的瞬间,系统电压的相角通常都是随机的且不确定的,由于变压器铁芯磁通的饱和及铁芯材料的非线性特征,会产生很大的励磁涌流。由励磁涌流引起的电压突降、操作过电压以及保护误动等故障,对发电厂或电网电气主设备如发电机、变压器和高压开关的危害都是非常大的。

关键词:500kV变压器;励磁涌流;

1励磁涌流的产生及特点

1.1励磁涌流的产生

变压器投入后,绕组在磁路中的变压器会出现偏磁现象,这种现象属于单极性的。对该磁通的极性和投入前变压器的剩磁极性进行相比较,相同时,会出现稳态磁与剩磁以及偏磁叠加而造成磁路饱和的现象,使励磁电抗绕组在地变压器上时,会有很大的励磁涌流产生。

1.2励磁涌流的特点

高次谐波分量会大量地存在于励磁涌流中,其中主要的电流是二次谐波分量,尖顶波是变化的曲线。在三相变压器中存在着不同大小的二次谐波,但是较大的二次谐波至少存在一相。

励磁涌流波形明显偏于时间轴一侧,含有很大的非周期分量电流,励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。中小变压器涌流倍数大,衰减较快(可达10Ie,衰减时间0.5~1s),大型变压器涌流倍数较小,衰减慢(4~6Ie,2~3s,甚至1min)。

励磁涌流非正弦波,呈现尖顶波,相邻两个波形之间出现间断,宽度为间断角,间断角大小与铁芯饱和磁通和剩磁大小有关。

1.3励磁涌流的危害

直流分量在励磁涌流中会将电流互感器中的磁路磁化过度,影响测量精度,容易造成变压器中继电保护装置出现误动的现象,尤其严重影响变压器的差动保护,使变压器在投运过程中屡次失败。将电流接入到一台空载的变压器上所生成的磁力涌流,会使电气内部相邻连接的电站中运行的变压器出现和应涌流,发生误跳闸的状况,造成大面积的停电。若励磁涌流数值较大,会使断路器以及变压器由于动力过大而受损。造成电网电压骤升或骤降,导致其它电气设备无法正常工作,特别是易诱发操作过电压,损坏电气设备。

2励磁涌流控制措施的选择

2.1在变压器低压侧并联电容

在变压器低压侧并联一定的电容,变压器低压侧产生的磁通与高压侧磁通极性相反,对主磁通起去磁作用,从而达到抑制励磁涌流的目的。该方法的缺点是选取并联电容值困难,电容过大或过小都不能有效地抑制涌流。而且电容值一经选定无法调节,这样在每次合闸时由于合闸角度的随机性就很难与主磁通完全匹配,无法起到去磁作用,因此很难在工程实际中应用。

2.2变压器中性点串接电阻

在变压器中性点串入一电阻,三相延时合闸空载变压器。虽然这方法简单,但是500kV系统电厂采用GIS断路器,断路器都有非全相保护,不允许分相合闸操作,因此该方式不能应用于500kV系统电厂,而且中性点串入电阻还会改变500kV系统的零序网络,给继电保护整定带来困难。

3励磁涌流抑制器的应用

3.1涌流抑制器型号

某电厂此次采用的是深圳市国立智能公司的SID-3YL型涌流抑制器。利用#3主变停役检修期间在#3主变5031开关上增装一台涌流抑制器。

3.2涌流抑制器二次回路介绍

涌流抑制器接入电源侧电压(II母电压)、受控电源(5031开关)的电流和电压,获取三相电源电压的分合闸角。#3主变5031开关的分合闸指令经涌流抑制器发送给5031开关的分合闸回路。在进行#3主变空载合闸时,运行人员需将屏柜上的3KK切换开关切至“经3YL”,由NCS监控后台发出分合闸命令,经涌流抑制器装置对5031开关进行分合闸。

3.3涌流抑制器动态试验

3.3.1试验目的及内容

某电厂在#3主变5031开关对#3主变受电冲击时进行涌流抑制器动态试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆共冲击4次,每次间隔10min,录取波形,每次录取主变冲击电流波形,并逐步优化涌流抑制器内部参数,使其工作在最佳状态点。

3.3.2第一次合闸录波分析

第一次合闸:由于之前未经涌流抑制器分闸过,变压器剩磁未知,合闸时间定值为现场给定时间77ms,合闸角度为90°。

合闸后,合闸时间为77ms,合闸角度为107.6°。三相最大涌流峰值为1.418A,约为额定峰值电流0.61A的2.32倍。又因第一次合闸其涌流抑制效果是随机的,其主要目的是为了得到精确的合闸时间。

第一次分闸:第一次分闸时间是根据现场开关给的数据设置为15ms,分闸角度90°。分闸后,分闸时间为24.5ms,分闸角度为268.8°

3.3.3第二次合闸录波分析

第二次合闸:第一次分闸角度是268°,虽然不是90°,但是接近270°,A相剩磁也是最小。合闸时间为77.3ms,合闸角度为83.6°接近目标合闸角度。三相最大涌流峰值为0.767A,约为额定峰值电流0.61A的1.26倍。涌流已经得到抑制,但是第一次设置15ms分闸时间接近目标属于偶然,还需试验,以得到正确分合闸时间。3.3.4第二次分闸录波分析

第二次分闸:由第一次分闸时间数据定值设置分闸目标时间24.5ms,分闸角度90°。分闸后,分闸时间为24.5ms,分闸角度为93.6°接近目标角度。

3.3.4第二次分闸录波分析

第二次分闸:由第一次分闸时间数据定值设置分闸目标时间24.5ms,分闸角度90°。分闸后,分闸时间为24.5ms,分闸角度为93.6°接近目标角度。

3.3.5第三次合闸录波分析

第三次合闸:第二次分闸角度是接近90°。合闸时间为77.3ms,合闸角度为97°接近目标合闸角度。三相最大涌流峰值为0.675A,约为额定峰值电流0.61A的1.1倍。涌流已经得到抑制。

3.3.6第三次分闸录波分析

第三次分闸:由第二次分闸时间数据定值设置分闸时间24.5ms,分闸目标角度90°。分闸后,分闸时间为24.5ms,分闸角度为95.6°接近目标角度。

3.3.7第四次合闸录波分析

第四次合闸:第三次分闸角度接近目标角度。合闸时间为77.3ms,合闸角度为95.6°接近目标合闸角度。三相最大涌流峰值为0.672A,约为额定峰值电流0.61A的1.1倍。涌流已经得到有效抑制。

3.3.8试验结论

根据录波分析,#3主变经过几次合、分闸试验,得到了准确的合闸与分闸时间,最后通过SID-3YL装置的精确控制,实现了偏磁与剩磁相互抵消,使磁通不饱和,最后合闸投运时涌流峰值为额定电流峰值的1.1倍左右,实现了涌流的有效抑制。

4结束语

对于三相联动的断路器,此涌流抑制器不仅要控制合闸,还要控制分闸。分闸决定剩磁的极性及大小,合闸决定偏磁的极性和大小。#3主变安装涌流抑制器后,有效地抑制了励磁涌流,某电厂也将在#1、#2主变检修期间,陆续增装涌流抑制器,有效地抑制励磁涌流,使变压器安全稳定地运行,提高电力系统的供电质量。

参考文献:

[1]周强,高嵩,王永秀.变压器合闸时励磁涌流的产生与影响[J].内蒙古科技与经济,2008(12):87-87.

[2] 陈艳,陈小川,高仕斌.几种削减变压器励磁涌流的方法[J]. 高压电器, 2005,41(4).

[3] 谢达伟,洪乃刚,傅鹏.一种变压器空载合闸励磁涌流抑制技术的研究[J].电气应用,2007,26(3).

[4] 束洪春,贺勋,李立新.变压器和应涌流分析[J].电力自动化设备,2006,26(10):7-12.

[5] 梁志豪,陈少华.变压器涌流识别技术的研究现状及趋势[J].广东电力,2013,26(7):13-17.

论文作者:黄振民

论文发表刊物:《中国电业》2019年14期

论文发表时间:2019/11/15

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

500kV变压器的励磁涌流与抑制方法论文_黄振民
下载Doc文档

猜你喜欢