严抓生产过程提高原盐质量论文_张皓

严抓生产过程提高原盐质量论文_张皓

天津长芦海晶集团有限公司 天津 300450

摘要:某工业投资集团日晒制盐有限公司(以下简称“公司”)滩晒淮阴矿业硫酸钠型矿卤制盐,年产原盐60多万t,年平均原盐氯化钠含纯96.3%以上,硫酸根含量低于0.4%,钙、镁离子含量低于0.20%,不溶物含量低于0.10%。公司注重原盐生产过程质量管理,原盐质量稳中有升,在此,介绍其原盐生产过程中控制质量的主要措施。

关键词:原盐生产;质量;主要措施

1建立标准化死碴盐盐池板

1.1泥池板制作

做标准化盐池板前提是先做合格泥池板。新建结晶池泥池板按翻耕、泡土、和耙及三羌三压步骤循序渐进制作。撤格泡盐碴整治结晶池烂池板,泥池板修整步骤为泡滩、整平、除泥(局部清淤返填或翻耕)、晾晒、做池沟、压实、清扫等。泡滩关键是溶解池板内残存的盐类和控制池板适当咸度。灌池前泥池板标准为“硬、平、净”。“硬”即满足机械下池作业抗压强度的要求,防渗效果达饱和卤0.1mm/d;“平”即5000m2以上结晶池平整度误差小于±5cm;“净”即池面无泥蛋、转沟无淤泥等杂物,池堰固化无泥土裸露。

1.2硫酸锰盐池板制作

给初灌池造成适宜的均匀自发成核的环境,有利于晶核合理形成和分布,是生长好盐池板的开始。一般晚秋、冬季不初灌池,春季最低气温5℃以上后可初灌,春晒初期灌池选择气温高、飘花新卤灌池。旺季初灌选择气温低,卤水浓度软(不飘花)灌池。大风沙天、阴雨天或雨前,不宜初灌池。初灌用新卤,初灌先浅,逐渐加深到20cm左右,待死碴盐厚度约1cm,添加新饱和卤至结晶卤水深25cm左右,并每1000m3卤加入10kg含纯98%工业用硫酸锰,如卤水浓缩到硫酸根含量高于30g/L时排出,控淋结晶池板2d~3d,然后按上述方法重新灌池。死碴盐厚度长到约8cm左右时放干池内含硫酸锰卤水,破活表层盐碴,保留原含锰死碴盐层7cm左右。

1.3合理使用、保养、维修盐池板

公司一期50万t/a产能的25个生产单元2009年投产至2013年出现的烂池板占结晶面积四成多,主要原因有三:初期因赶工程期限,部分结晶池泥池板未能按耕、泡、和耙及三羌三压步骤规范制作,泥池板未合格即仓促灌池;部分结晶池盐池板制作过程中初灌池方法不当、结晶卤水中硫酸锰添加量不当、结晶卤水终止浓度控制不好、死碴盐盐池板厚度不足;活碴、扒盐等操作中机械或人损伤盐池板等。公司吸取教训,2014年开始对局部软烂的单池,局部修整,对大部软烂的单池撤格泡盐碴后,重新制作盐池板。近3a撤格泡盐碴整治烂池板150万m2,占结晶池面积近四成。

采用长期结晶工艺,结晶池泥池板在卤水中长期浸泡,土壤中含水量逐渐增大,土体变软,强度降低,直至土中含水量处于饱和状态。随结晶时间的延续,泥池板将逐渐暄软,泥池板、盐池板需重新制作,但只要泥池板、盐池板制作规范、使用合理、维修适当,其寿命周期一定会延长。

2用氯化钙溶液除硫,更好地执行新深长结晶工艺

2.1除硫工艺是提高盐质的有效措施

新矿卤蒸发浓缩析盐过程中,硫酸根杂质离子逐渐增加,卤水粘度增大,卤水比蒸发系数变小,当结晶卤水中硫酸钠含量达55g/L后(一般27°Be'、硫酸根含量36g/L左右),析出原盐中硫酸钠含量明显增加,且易产生粉盐,原盐质量大幅下降。此时用氯化钙溶液适当降低其硫酸根含量,降低矿卤粘度及过饱和度,有利氯化钠晶体析出。随机取盐田日晒老卤A、淮阴新矿卤B,用氯化钙溶液对老卤A除硫制备老卤除硫后A。常温下老卤除硫后A、新卤B两卤水样品同步作无降水无渗透皿内蒸发浓缩析盐规律试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该皿试中,老卤除硫后A氯离子、硫酸根离子含量为186.09g/L、17.1g/L,新卤B氯离子、硫酸根离子含量为186.35g/L、14.6g/L,二者氯离子含量基本接近,但老卤除硫后A硫酸根离子、钙、镁等杂质离子高于新卤B。老卤除硫后A在27.13°Be'前析出的原盐氯化钠含纯为96.50%以上,新卤B同期析出原盐氯化钠含纯为96.65%以上,二者基本接近。老卤经氯化钙溶液除硫后再结晶,如控制好除硫后卤水钙离子、硫酸根离子含量及再结晶卤水终止浓度,析盐质量可接近新卤析盐质量。

2.2除硫工艺操作的关键环节

一是控制结晶卤水浓度在27°Be'以内,即接近27°Be'结晶卤水必须除硫;二是钙液向矿卤添加时一定要均匀,并缓慢地不断搅拌,以免氯化钙溶液局部加过量,形成过多二水硫酸钙晶核,同时搅拌让矿卤与氯化钙溶液均匀混合,提高反应效率;三是除硫后卤水在调节池沉降时间充足,灌池前蒸发至饱和,并控制其钙离子、硫酸根含量在一定范围。结晶卤水较浅且老,除硫条件又暂不具备,可通过“串”、“并”结晶池卤水方法降低卤水浓度、增加卤水深度,控制卤水过饱和度,减少粉盐及硫酸钠等析出。

3严格执行扒盐工艺

3.1洗盐卤水质量好,数量足

用物理指标、化学指标双重鉴定洗盐卤水质量,物理指标要求卤水新净,即沉淀物、悬浮物要少;化学指标要求卤水纯,钠离子、氯离子含量高,硫酸根、钙、镁等杂质离子含量低。“新”即新矿卤、泡盐碴(或粉盐)制得饱和卤、除硫后矿卤。硫酸根含量高于30g/L升卤水不参加洗盐。除硫卤水参加洗盐,严格控制硫酸根、钙离子含量等,硫酸根、钙离子反应平衡;钙离子含量控制在0.6g/L以下(接近新卤含量更好),硫酸根含量控制在12g/L~16g/L为宜;沉淀时间要充分,尽快尽多沉淀卤水中不溶物。“净”即已洗过盐的卤水少回头再洗盐,循环卤洗盐必澄清,能见度不低于8cm。便于循环卤澄清方法有:拉长卤水回笼路线;增加沉淀时间和面积;回笼卤中适当加入低浓度卤水(不饱和)等。回笼卤中加入不饱和的低浓度卤水可降低回笼卤比重,也可溶解回笼卤中部分粉盐,卤水中不溶物沉淀相对快些,而加入的低浓度卤水量多少,以使稀释后回笼卤浓度不低于饱和点0.5°Be'为宜。洗盐卤水数量要求吨盐备合格卤2.5m3以上,其中每生产单元扒盐前储备新卤不少于2500m3。洗盐实际上就是用洗盐卤水置换晶体表面、晶体间隙的母液。池盐硫酸钠含量较高,近饱和新卤或饱和卤搀兑适量低浓度卤洗涤效果好,因为输盐介质卤水浓度越低,杂质越少,粘度越小,使盐在输送过程中能更好更多置换晶体表面、晶体间隙的浓度高、杂质多、粘度大的附着卤,使其杂质随卤水流失,同时由于输盐卤水浓度低,粘度小,使水分在盐的堆存过程中易于控淋。池盐硫酸钠含量较高,所扒盐的结晶池距离廪基较近(80m内),采取增加一台接力泵,适当延长扒盐管道长度,增加晶簇一次破碎机会,洗涤更充分,洗盐效果会更好。硫酸钙在卤水中溶解度远远低于硫酸钠,硫酸钙洗涤效率非常低,当池盐硫酸钙含量较高,用机械在池内适当破碎大颗粒晶簇,再用纯新近饱和卤,或适当延长扒盐管道长度洗涤效果较好。

3.2规范扒盐操作

(1)廪基制作。廪基基底高出地面30cm,廪基宽度一般不超过18m,中间凸、四周凹,坚硬、光滑,外侧要有泄水沟。廪脚埝用塑布包裹,内侧转沟畅通,每隔6m有向外排卤口。(2)唐30机械操作。池内驾驶匀速行驶,严禁高速急转弯破坏盐池板;转沟区域提前预防,谨慎行驶;遇到烂塘主动采取措施,避免机械陷入泥中污染盐质;机械维修时严禁在池内进行,防止油污污染。(3)堆坨操作。主动处置和分离盐色暗淡的盐,清理廪上泥蛋和杂物;分离筛下要有分流板,分流板经常变换位置,换动方向,以防出现“三黑盐”;每扒盐1500m2原地移动一次扒盐大架;粉盐不上坨,可铺在坨地上;廪盐适时塑苫,塑苫时塑布清洁,顶部5m~7m设出气孔。

4结论

只能通过提高卤水中的芒硝含量来实现,在采用多效制盐工艺中,为防止微量元素的积累,一般要排放母液,将制盐末效高含芒硝量母液排至卤水中,可以提高卤水中的芒硝含量。

参考文献:

[1]左秉坚,郭德恩.海盐工艺[M].北京:轻工业出版社,2016.

[2]制盐工业手册编辑委员会.制盐工业手册[M].北京:中国轻工业出版社,2016.

论文作者:张皓

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/11

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