一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件分析与处理论文_李瑞通

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摘要:本文主要讨论了高压套管末屏的结构及其优缺点,并针对一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件进了原因和影响分析,并提出了合理化处理建议。

关键词:高压套管;末屏;220kV变压器;绝缘;异常

引言

220kV变压器作为电力系统中电压等级变换和电能传输的一次设备,其安全运行对整个供电系统有着重要影响。而其高压套管作为变压器的重要部件之一,其主要功能是将绕组引线从变压器内部引出来,并为其与变压器油箱之间提供绝缘支撑作用,同时套管端部一次接线板可用于连接一次引线与外部母线引线。变压器在运行过程中可能会经历数次的过电压、过负荷甚至出口短路等事件,这对高压套管的质量提出了很高的要求。近些年,我国多个变电站发生的变压器跳闸事故都与高压套管故障有关,因此,在今后的工作中我们应该提高对变压器套管运行质量的重视。

1变压器高压套管末屏的结构

目前,变电站在运的220kV变压器高压侧套管均为电容型结构,电容屏尾端的抽出端子称为末屏。高压套管在日常运行过程中,末屏必须可靠接地,以防出现电压悬浮,损坏套管电容屏绝缘材质。高压套管末屏常见的结构有常接地结构、弹簧盖压接结构、外接金属连片结构等,如图1所示。

图1 高压套管末屏结构

常接地结构末屏通过引出线穿过瓷套后连接引线柱,引线柱外为接地金属护套,金属护套与套管内部接地法兰相连接,其内部有弹簧,通过弹簧压接使得引线柱与金属护套连接,从而达到末屏引线柱接地的目的。其优点是自动接地,防止由于检修检修人员失误,忘记给末屏接地带来的运行风险,缺点是弹簧在套管内部,当其出现卡涩、弹力下降等缺陷时,无法及时发现,给套管安全运行埋下较大隐患。

弹簧盖压接结构相对常接地结构较为简单,末屏引线在内部与引线柱连接,并通过小瓷套固定在套管下端,外盖内部为弹簧结构,运行中外盖压住引线柱,并通过螺纹结构与套管末屏外部接地法兰紧密连接,保证末屏运行中处于接地状态。其优点是结构简单,无需多余的螺栓部件,且连接可靠,缺点是检修人员在恢复末屏接地的过程中可能会出现弹簧移位,接地不良,并且会出现检修人员忘记恢复末屏接地,使得套管末屏运行中出现悬浮电位,影响设备安全运行。

外接金属连片结构和弹簧盖压接结构在末屏引线的引出方式上相似,但为了解决弹簧盖压接存在的问题,外接金属连片结构将弹簧盖换成了金属铜片,铜片一端与末屏引线柱紧密连接,另一端通过螺栓与套管末屏外部接地法兰紧密连接,保证套管运行过程中末屏可靠性接地。其优点是末屏接地状态肉眼可见,结构简单,缺点是螺栓在长时间运行以后,经过日晒雨淋容易生锈,可能会出现套管试验时连接片无法拆除的情况。

通过以上比较可以发现,这三种结构的末屏均有相应的优缺点,而在实际的电力生产中这三种末屏均有应用,接下来本文将结合一起末屏绝缘数据异常事件进行进一步讨论。

2案例经过

2019年7月4日,对220kV某变电站2号主变进行例行试验的过程中,发现2号主变220kV侧C相套管末屏绝缘只有1000MΩ,在用吹风机对末屏进行干燥处理以后,末屏绝缘降低为400MΩ,检查发现C相套管末屏盖子和固定压板上均有锈蚀,在末屏固定压板上的锈蚀痕迹上,还发现疑似放电痕迹,如图2所示。正常的B相套管末屏盖子和固定压板如图3所示。

图2 C相套管末屏

图3 B相套管末屏

3处理经过

按照《国家电网公司变电检测管理规定》要求,末屏绝缘低于1000MΩ时,需对末屏进行介质损耗因数检测试验,按照《GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求,末屏介质损耗因数不应大于2%。随后电气试验人员对220kV侧C相套管进行末屏介质损耗因数测试,测试结果如表1所示。

表1 C相套管末屏介质损耗因数测试结果

经试验,220kV某变电站2号主变220kV侧C相套管末屏介质损耗因数为1.145%,交接时为0.4%,略有增加,但测试结果仍为合格。

7月5日,打开220kV侧C相套管末屏盖子,在晴好天气下凉晒数小时后,进行末屏对地绝缘电阻测试,测试结果为600MΩ。

4原因分析

通过末屏盖子和固定压板上锈蚀痕迹分析,该末屏可能存在进水受潮现象。经过电吹风干燥处理和晴好天气晾晒处理以后,绝缘电阻数据几乎没有太大变化,甚至比第一次测试数据还低,说明潮气已经进入末屏内部出不来,无法进行彻底干燥处理。

5影响分析

(1)该末屏的接地方式是通过末屏与盖子里面的铜片进行连接,铜片通过压力弹簧与盖子连接,盖子再与设备接地外壳连接。这种连接方式存在一些缺点,在弹簧变形或者压接位置倾斜时,容易造成末屏与同板接触部位变小,长时间运行后,可能会造成末屏对外壳放电。

(2)套管进水受潮后,水汽凝结在套管下部,水分一般不易渗入电容层间或使电容层普遍受潮。如果进潮量较少,时间不长,就像本次试验的220kV某变电站2号主变220kV侧C相套管,主介损无明显变化,末屏绝缘电阻较低,末屏介损略有增大,尚在合格范围之内;随着时间的的推移,进潮量变大,但受潮时间不长,套管底部可能会有水分可以放出,如果水分影响到端屏,主介损会有较大增量,或者主介损没有明显变化,末屏绝缘电阻进一步降低,末屏介损继续增大,套管中的绝缘油耐压值降低;如果不进行及时处理,进潮量继续增大,受潮时间较长,潮气进入电容芯部,则主介损增大,末屏绝缘电阻降低,末屏介损继续增大,油中含水量增加,可能会造成套管绝缘类故障,引发电力事故。

6处理建议

(1)建议适时对220kV侧C相套管进行更换。

(2)在无法进行更换的情况下,运行期间应加强带电检测,并缩短检修周期。

参考文献

[1]张文峰,林春耀,孙文星,等.油纸电容式变压器套管电容心受潮的检测原理与试验研究[J].高压电器,2018(1):137-142.

[2]张云.500kV高压套管高压介损测试难点分析及对策[J].农村电气化,2018(6).

[3]陈润晶,王世阁.油浸电容式套管末屏故障分析及处理[J].变压器,2009(3):63-68.

论文作者:李瑞通

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

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