沉箱混凝土质量控制要点论文_齐银屏

中交一航局第五工程有限公司 河北秦皇岛 066000

摘要:在沉箱混凝土施工过程中,经常会遇到混凝土过程控制不好导致混凝土质量缺陷,如混凝土离析、泌水、砂线、云斑、气泡、蜂窝及麻面,严重时导致混凝土强度和冻融不符合要求。下面结合一些工程实例,分析一下混凝土质量控制要点,找出解决问题的办法,希望能对以后的混凝土质量控制工作有些许借鉴作用。

关键词:沉箱;配合比;减水剂;冻融;

一、前言

在港口工程施工中,混凝土是用量最大,用途最广的一种建筑材料。在工程中对混凝土质量的控制非常重要的。本文主要讲述在工程中出现的混凝土质量问题,并从人员、施工技术交底、材料的选用、配合比等方面对工程中的问题进行分析并找出解决的办法,希望能对以后的混凝土质量控制工作有些许借鉴作用

沉箱分成五段进行预制,底段C30浇筑沉箱大底外加1.5米隔墙,中间段C30为3.8米标准段,顶段为C35F350抗冻混凝土。

二、混凝土配合比选择

由于本工程混凝土要求为C30和C35F350两种,原材料选择就高不就低,按照符合C35F350要求。经技术必选优化,混凝土原材料就地、就近取材,选择如下:

水泥:选用P•O42.5R,产地唐山冀东

砂:选用质地坚硬、洁净、级配良好的天然河砂,产地迁安

碎石:选用质地坚硬、级配良好、针片状少、空隙率小的碎石,粒径为5mm-31.5mm连续级配,产地丰润

矿粉:提高混凝土的工作性和耐久性,选用S95级,产地河北钢铁建设集团

减水剂:提高强度,降低胶材用量,选用聚羧酸高效减水剂,减水率大于25%。聚羧酸外加剂含气量较高,气泡形态不稳定,需要先对聚羧酸外加剂进行消泡处理。产地秦皇岛高星

引气剂:提高混凝土抗冻性,选用AE(松香热聚物),泡沫度大于40%,产地秦皇岛高星

经试验室试拌比选,混凝土配合比如下:

表1为C30混凝土配合比。

3.3.2分层高度过高,分层线明显。

A施工中严格要求施工人员执行技术交底,按规定下灰,甭管不能太高,厚度不能太大,施工员现场监督,严格管理。

B定期对带班人员进行质量培训,提要求,明责任,严格奖惩制度,工作责任心不强,不听指挥任意妄为者弃之不用。

C现场施工员严格控制,敢抓敢管,确保工作有章可循,按章办事,发现问题及时制止,不能听之任之。

D减小砼分层,按要求最高不能超过振捣棒有效半径,根据混凝土坍落度选择振捣时间,密集排棒,加强振捣,满足振捣要求。

E施工时一气呵成,多层少浇,振捣及时,每一上层振捣棒达到下层上部,越过浮浆层,以使混凝土均匀一致,没有明显的分界线。

3.3.3沉箱底口烂根及边角不顺直

A沉箱底段模板及侧向板边连接固定橡胶八字止浆条,橡胶八字止浆条为定型产品,边角顺直且具有止浆作用,能够有效解决底口烂根及边角不顺直问题。但要注意对破损止浆条及时更换。

B成型产品拆模时加强保护,满足强度要求,避免外力强烈破坏。

C严格控制下灰高度,甭管尽可能低,必要时深入靠近底口,减少冲力,降低底口处反弹力,保证混凝土经过泵压后不离析。

D加强振捣,掌握振捣时间,尽量使用有经验者,根据情况调整手法,满足施工要求。

3.3.4顶口松顶,不密实等

A顶口混凝土尽量降低混凝土塌落度,可泵送即可

B控制振捣时间,不能过振。

C表面用木抹子做拍毛处理,使混凝土表面密实不松散。

通过以上措施的实施,有效的治理了混凝土质量通病,沉箱混凝土表面光滑,接茬顺直无烂根,顶口混凝土密实。

3.4 C35F350混凝土施工

根据多年施工经验,抗冻混凝土施工主要控制要点如下,

3.4.1配合比设计

抗冻混凝土配合比设计时,根据结构部位不同,不仅应满足强度要求,同时必须满足最大水灰比,最小水泥用量等耐久性的要求。

3.4.1.1水灰比

水灰比是影响混凝土强度和耐久性的重要因素,水泥水化过程中,水灰比对硬化水泥浆的孔隙率有直接的影响,水灰比不同,混凝土密实程度、孔隙结构也不同。在混凝土硬化过程中多余的游离分子逐渐蒸发掉,形成大量开口孔隙,随水灰比增大,毛细孔不能完全被水泥水化生成物填满,形成毛细孔连通体系,减少了起缓冲冻胀压力的储备孔,致使混凝土受冻后产生较大的膨胀压力,具有这种孔隙结构的混凝土渗透性、吸水性都很大,特别是北方,承受反复冻融循环的能力也弱,最容易使混凝土受冻破坏。

3.4.1.2含气量

掺用引气剂可以改变混凝土内部的孔隙结构,使混凝土的抗渗性和抗冻性提高。含气量是影响混凝土抗冻性的主要因素,一般情况下,非引气混凝土的含气量小于1.8%,且这部分气泡多为截留大气泡,所谓的有害气泡,如在混凝土中加入引气剂,引入一定量分布均匀的微小气泡,在水泥浆中生成彼此分离的孔隙,形成互不联通的微细气孔,混凝土在受冻初期能使毛细孔中的静水压力减小,即起到减压作用,混凝土受冻结冰过程中,这些孔隙可阻止或抑制水泥浆中微小冰体的生成,改变了原来仅有的1.8%含气量的混凝土中内部结构,同时又可以阻止固体颗粒沉降和水份上升,减少了混凝土拌合物泌水离析、改善和易性,从而防止了非引气混凝土中大气泡对混凝土抗冻性不利局面的发生。为使混凝土具有较好的抗冻性,各国都提出了适宜含气量的推荐值,一般均在3%-6%之间,集料的最大粒径增大,含气量小,根据试验,结合多年经验,普通抗冻混凝土最佳含气量一般控制在5%-6%,泵送混凝土含气量控制在5%-7%。因为含气量增大,会降低混凝土抗压强度。

3.4.1.3掺合料

掺入优质的掺合料,常使用的如矿渣粉和粉煤灰,掺入混凝土中一般具有微集料效应、火山灰效应、界面效应等,主要取决于矿物掺合料的物理形态和化学组成等特征。如果掺合料物理性能、掺量比例控制得当,就有可能形成混凝土中粉体材料良好的连续微级配。复合胶凝材料在水化过程中不同粒径的胶凝材料颗粒互相填充,减少了颗粒间的空隙,从而进一步减少了复合胶凝材料体系凝结硬化后的总孔隙率。矿渣粉、粉煤灰复合使用效果更佳,水化过程中互相激发产生强度互补效应,在复合胶体系中,水泥熟料总是首先水化,生成CSH和CH,矿渣粉、粉煤灰受CH激发作用,吸收大量的CH晶体,使混凝土尤其是界面区的CH晶粒变小变少,从而促进水泥熟料中的硅酸盐水化,改善混凝土的结构,提高水泥石与骨料界面粘结强度,改善了水泥石浆体结构,提高混凝土密实性,从而提高混凝土的抗冻性,混凝土微观结构电镜扫描如下图。

3.6C35F350施工注意事项

C35F350混凝土由3立方强制式混凝土拌合站供应,搅拌时间90秒,混凝土塌落度经塌落度检测合格后进行浇筑,泵车入模,70mm振捣棒振捣。

3.6.1控制混凝土和易性和塌落度

抗冻混凝土由于引气剂的掺入,和易性一般较好,注意控制搅拌时间,是引气剂、减水剂、掺合料充分混合均匀,塌落度稳定后拌合站开始下灰。

3.6.2聚羧酸外加剂使用要注意以下事项

A未经过消泡处理的聚羧酸,含气量大,不稳定,如果不掺入引气剂,冻融结果达不到标准要求,不能直接应用到抗冻混凝土中,必须要进行消泡处理。

B聚羧酸减水剂属于弱酸,应避免与铁质材料长期接触,否则两者会发生缓慢反应,使减水剂颜色变黑,导致性能下降,建议采用塑料、不锈钢、搪瓷等材质的容器储存,以保证其性能稳定性。

C聚羧酸减水剂不可与奈系减水剂混合使用,会发生化学反应,两种混凝土不应同时浇筑,混凝土收缩性能不同,防止出现收缩裂缝,现场使用时搅拌机和运输车要用水冲洗。

D因聚羧酸减水剂的减水率较高,其混凝土坍落度对用水量较敏感,因此在使用过程中严格控制减水剂掺量和用水量,否则混凝土会出现离析、泌水、板结及含气量过大等不良现象。

E聚羧酸对原材料的质量变化很敏感,尤其是水泥,砂的细度模数、含泥量,粉煤灰中的含碳量吸附聚羧酸减水剂,拌和过程中可能会出现速凝,混凝土抓底等现象。

3.6.3严格控制混凝土含气量

环境温度不仅影响混凝土原材料的温度,而且影响混凝土拌合物的温度。混凝土拌合物温度每增大10℃,混凝土的含气量约减小20%。在施工过程中,要根据天气温度、骨料温度、水泥温度,及时调整引气剂掺量,以满足混凝土抗冻性需要。

混凝土拌合物制备后,若长时间运输和停放,将导致含气量减小,应尽快进行浇筑。

3.6.4防止过振

抗冻混凝土浆量丰富,和易性好,过振会导致混凝土浮浆过多,混凝土均质性差,混凝土有效含气量降低,导致混凝土实体抗冻性变差。

四、结论

4.1混凝土配合比要根据施工工艺进行合理选择,保证混凝土具有良好的和易性、保水性、粘聚性,从根本上减少混凝土通病的出现。

4.2混凝土中减水剂、掺合料的使用可明显改善混凝土性能,可在相应工程推广使用。

4.3含气量是抗冻混凝土的控制重点,每工作班要实际测量,根据原材料、温度、运距、施工工艺等因素及时调整引气剂掺量。

4.4聚羧酸外加剂是一种高性能减水剂,抗冻混凝土使用时要进行消泡处理,同时控制砂石料含水率、含泥量稳定。

4.5混凝土振捣时间影响混凝土质量,要根据混凝土实际控制,经试验确定最佳时间。

参考文献

[1]中华人民共和国行业标准,《水运工程混凝土施工规程》,JTS 202-2011.

[2]中华人民共和国行业标准,《水运工程混凝土质量控制标准》,JTS 202-2-2011.

[3]中华人民共和国行业标准,《水运工程混凝土试验规程》,JTJ270-98.

论文作者:齐银屏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/12

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