试分析风机变频调速系统中变频器的运用论文_付世军

凌源钢铁集团有限责任公司原料厂 辽宁凌源 122504

摘要:一般而言,风机需要长时间连续运行,而风机所需电流、电压较高,故通风机也是井下高耗能设备。如果将变频器调速技术在风机变频调速系统中应用,就可以使通风机运行特性改善,从而使风机起动平缓水平提高,且变频器调节可使PLC自动控制实现,操作简单,省时省力,使风机系统运行效率和可靠性提高,对风机系统起到了非常好的保护作用,对提高通风机的使用性能和使用寿命非常的有利。

关键词:变频器;通风机系统;节能降耗

1变频器加入风机设备的优势

风机设备在采矿、挖掘等行业之中的使用率是非常高的,它常用于通风、干燥、锅炉等设备之中。以往风机的运行只有一个固定的功率,这样不仅不利于节能降耗目的的实现,同时还会加剧风机的磨损,降低风机的使用周期。并且,它还会给工作人员的在施工作业之中带来很大的影响,降低作业的精密度和施工的质量。但是通过对变频器的有效应用,就可以实现对风机的实时调控,根据实际的生产需求来调节风机功率的大小,以实现节能降耗的目的。这样同时也降低了风机的磨损,提高了它的使用周期,进而确保了技术人员在施工中的精确度,促进其工作效率和质量的同步提高,进而为企业获取了更多的经济效益。

2变频调速技术的优势

随着计算机技术空前的发展,数字自动控制的技术也得到了空前的发展,所以电动的直流调速技术被逐渐取代,变频调速技术应运而生。其中变频调速技术有很多优势,包括节约电能、提高生产率和提高产品质量等。其中在节约电能方面,电泵和风机一直是利用阀门或者挡板来调节对电能的利用,这包含工人的主观因素比较多,对资源造成一定的浪费。而变频调速技术,用数字化来调控,改进了传统的不合理技术,促进了电能的节约。提高生产率方面,例如变频调速技术可以根据电泵和风机运作载荷的不同来调整转速,自动调整省去了人为调整中工人的工作量,节省了调整所用时间,大大提高了工作生产率。在提高产品质量方面,可以根据不同的产品的需要来调节机械运转速度,保证产品质量。

3分析风机变频调速系统中变频器的运用

3.1变频器控制系统概况

交-直-交变频器调频范围宽,主回路采用现代先进技术水平绝缘双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,结构简单,器件数量少,满足各种性能和工况的要求。

变频器具有技术成熟、性能稳定、可视显示和全面而完善的保护功能。变频器简捷友好的操作与显示界面,完善的功能代码、参数说明及故障代码显示,有助于技术人员对系统的调试、修改和故障判断。完善的过载、欠压、过压保护功能,有效保护了设备的安全运行。

变频器可方便完成电机的正、反转控制,完全满足10分钟内实现反风的要求。

3.2经济效益分析

电动机额定功率2×250kW,电动机综合效率为0.92,80%额定风量工作。主通风机运行工况如下:

图1、图2中横坐标及纵坐标为相对值,即实际工况值与额定值之比。由图2风门控制风量的特性曲线可知,当风量下降到80%时,功率为原来的96%,即:

pB=HBQB=1.2HA×0.8QA=0.96PA 式1

由图3转速控制风量的特性曲线可知,当风量下降到80%时,功率为原来的56%(即降低了44%),即:

pC=HCQC=0.7HA×0.8QA=0.56PA 式2

比较风门控制风量与转速控制风量,转速控制风量节能效果好,即通过变频调速调节风量比控制风门调节风量更节能,增大的节电率为:

由此可知,调节转速(变频)控制节电效果显著。

由图2和图3可知,根据矿井风量需要,当风量下降到额定风量的80%时,采用变频调速调节风量比采用风门控制调节风量每年可多节约电能(其中年运行时间按365天计算):

ΔW=ΔPt=500/0.92×0.41×365×24=1.951956×106kWh

若电费平均电价按照0.78元/kWh计算,则每年节约的电费为:

1.951956×106×0.7=1.522526×106元约152万元。

4未来变频技术的发展趋势

国外变频调速技术发展较早,技术比较先进,而我国却起步较晚,还受到经济条件和科研能力较弱等方面的限制,技术发展比较落后,改革开放以来逐步实行市场经济以后才逐步发展起来。不过由于技术水平有限,很多情况下都是引进国外先进技术,开发软件制定程序进行重大项目的实施。现在中国经济发展起来了,而且对科技的发展相当重视,有了国家雄厚的经济支撑,以及对人才的培养和技术的学习和引进,这些都能够促进制造业的发展。俗话说农业是基础,工业是动力。只有制造业发展起来,有充足的动力才能更好的发展国家经济。应该重视计算机数字技术,发挥数字技术在电力系统中的作用,将变频调速技术应用到电力系统对资源的开发、利用、再利用的整个过程中,不仅能促进技术的进一步发展,完善电力系统,还能节约能源保护环境。

结束语

变频调速在现场使用后,效果比较满意,得到如下结论。一是变频改造之后,实现了软启动,取消了启动时的限流电抗器,启动电流大大减小,以此来避免电流对电机的影响;二是由于高压变频器功率高,不需对其予以补偿,因此去掉了电机输入的电容器;三是变频改造后,实现了自动化生产,从根本上提高了设备的安全性和可靠性。

参考文献

[1]何孔平.变频器在风机系统中的应用研究[J].法制与经济(中旬刊),2011(07):191-192.

[2]刘霞,张延泽.变频器在风机节能中的应用[J].机电信息,2011(27):76-77.

[3]游中国.变频器在风机调速系统中的应用[J].科技创新导报,2013(14):49+51.

论文作者:付世军

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

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