安康水电厂上浮式橡胶块密封安装调试工艺改进分析与应用论文_王军,朱晓东

(安康水力发电厂 陕西安康 725000)

摘要:着重探讨了上浮式橡胶块密封安装调试工艺改进的原因,介绍了橡胶块选型、U型槽调整、橡胶块定位销定位、打孔的方法,安康电厂装有4台200MW机组。水轮机型号为HL220—LJ--550,额定工作水头76.2m。1990年12月12日首台机组投产发电,1992年12月25日机组全部并网发电。大轴密封采用上浮式橡胶块密封及检修空气围带密封。在机组B级检修中,需对磨损的橡胶块进行更换、调试。

关键词:上浮式;橡胶块密封;工艺改进;选型;调整

一、现状概述

安康水电厂经历十多年的机组大修,在每次B级检修中上浮式橡胶块密封更换、调试工作工期长,工作量大,需要5-6人进行4-6天检修、调试才能完成,严重影响了大修进度;橡胶块本体的尺寸宽度偏差大,最大偏差达3mm以上,形状结构不合理。

二、原因分析

(一)上浮式橡胶块密封工作水压调整困难的原因分析

安康水电厂水轮机主轴密封设计为端面水压密封。橡胶块为耐磨橡胶,允许磨损量为35mm,工作水压为0.05Mpa-0.10Mpa。调整结果必须满足橡胶块工作水压在0.10Mpa以下为合格。要达到此要求通常较困难,主要原因分析如下:

1、历次大修检查旧橡胶块高度磨损量都很小。按检修规程规定标准旧橡胶块仍可以使用,但在回装时发现旧橡胶块长度方向均缩短,一般缩短量达10mm-15mm,宽度尺寸也变小。上浮式橡胶块密封结构见图一。

三、调整工艺改进

(一)更换新的橡胶块,保证橡胶块的外形加工精度

要求橡胶块生产厂家按图纸要求加工橡胶块,且保证加工精度,使橡胶块的宽度加工尺寸保证在。根据这十几年主轴密封调整经验,橡胶块尺寸偏差愈小,安装调整愈快,也容易。橡胶块宽度加工精度保证在60±0.2mm。

(二)调整U型槽的宽度与橡胶块实际宽度配合均匀

1、对橡胶块分段测量

将橡胶块分成16等份,使用游标卡尺进行实际厚度测量,并做好记录。

2、U型槽拼装,内径分段测量

将U型槽的外环固定在主轴密封底座上,进行U型槽外环与内环间距调整,将外环划分为16等分,进行上、下内外环间距测量,应尽量将各段间距保持一致,并做好记录,将所有连接螺栓打紧,复测内外环间距尺寸,与前面记录对比,应无变化。

3、橡胶块与U型槽相对位置选择

依据是内、外环间距尺寸、橡胶块厚度尺寸、主轴密封水进水口位置、橡胶块定位杆位置,选择主轴密封橡胶块接头位置。

4、橡胶块定位销定位、橡胶块打孔

(1)橡胶块位置选择好后,将橡胶块放入组装好的内、外环内,确定好打孔位置,定位、划线尽量准确;

(2)打孔:将标准麻花钻刃磨成钻橡胶钻头,打孔的时候控制好钻头转速与进刀量,以减少橡胶块变形,转速选400n/min,进刀量控制在10mm/min;

5、橡胶块与U型槽接触情况检测

使用100mm塞尺,检查橡胶块与定位销钉接触情况,保证橡胶块与内、外环接触间隙均匀,销钉孔与销钉单边间隙0.20mm。若孔位不在间隙要求内,要对橡胶块进行修整,保证销钉孔与销钉无卡涩。

通过对上浮式橡胶块密封工作水压调整困难的原因进行分析,找出了橡胶块加工、U型槽调整、橡胶块定位销孔定位、开孔等几方面影响因素,针对原因改进调试工艺。在安康水电厂2014年1号机组、2015年4号机组B级检修中,现场实践上浮式橡胶块密封改进后的调试工艺,现场检修人员4人,历时2天使橡胶块在0.05Mpa密封水压自由上浮、无卡涩,达到了检修规程的质量要求,对以后机组上浮式橡胶块密封调试安装提供了理论依据和支持。

参考文献:

[1] GB8564—2003,水轮发电机组安装技术规范 [S].北京:中国标准出版社,2004.

[2] GB/T10969—1996,水轮机通流部件技术条件 [S].北京:中国标准出版社,1997.

论文作者:王军,朱晓东

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/19

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安康水电厂上浮式橡胶块密封安装调试工艺改进分析与应用论文_王军,朱晓东
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