复杂断块油田挖潜增效措施研究论文_马红军,扈希美,蒲海龙,张艳华

复杂断块油田挖潜增效措施研究论文_马红军,扈希美,蒲海龙,张艳华

摘要:针对文13西块采油速度低、耗水量大、措施效果变差、井况恶化、开发经济效益下降等特点,通过强化注采井网、精细层间调整、表活剂吞吐技术、小井距低强度注水等措施,确保油井以最佳的工作状态产出最大的生产效益,降低区块自然递减率,努力实现油藏的效益开发。

关键词:高压低渗、采油速度 、自然递减率、层间矛盾、表活剂吞吐

一、文13西块开发现状

中原油田文13西块油藏属高压低渗油藏,因物性差,开发难度大于高渗油藏,在开发后期更是具有采油速度低、耗水量大、措施效果变差、井况恶化、开发经济效益下降等开发特点。主要表现在采出程度高,剩余油分布更加分散、零散,地质开发中认识和挖潜难度大。如何利用现有技术和资料寻找、认识和挖掘剩余油,从而降低递减率是开发工作的一项重点。

截至2018年12月底,该区块共有油水井111口(油井64口、水井47口),注采井数比1:1.36。油井开井54口,井口日产液1341t,日产油65.1t,综合含水95.1%,采油速度0.19%,地质采出程度34.42%,自然递减19.81%,综合递减14.92%,平均动液面1448m。水井开井37口,日注水量1652m3,单井日注45m3,月注采比为1.16,累积注采比为1.13。

文13西块油藏在开发中存在以下几方面的突出问题:

1、西南块构造复杂,部分条带注采不完善

文13西南块受盐拱和文东Ⅲ号断层的影响构造异常复杂,断块多且零碎,2.3Km2的含油面积内发育26条断层,交油藏分割成17个小断块,最大的断块仅有0.355Km2,最小的断块不足0.02 Km2,大部分断块面积在0.05-0.1 Km2之间,65%的储量分布在小于0.2km2断块内。由于断块小且基本为条带状,井网控制程度低,注采井网不完善,水驱动用程度低。

2、主块水淹严重,挖潜难度大

文13西主块超过80%的油井含水大于95%,整体呈现高采出高含水,剩余油分布零散,平面、层间分布规律认识难度大。

二、开发目标

在开展精细构造研究、沉积相研究、剩余油分布规律研究、水驱提效开发技术政策、表活剂驱研究的基础上,贯彻以“效益开发”为中心的思路,围绕油藏存量的提质增效,将研究成果应用到开发实践,做好“产液、注水、措施”三个结构调整,夯实稳产基础,减缓自然递减,控制含水上升速度,油藏开发效益得到提升。

三、开发措施

1、针对局部构造复杂的问题,加强研究,减小构造对开发的影响,加深调整、侧钻、换井底等手段挖潜构造复,使得构造复杂带剩余油得到挖潜。

2、针对注采井网不完善的问题,应用转注、大修恢复完善区块注采井网,使研究内的每口油井达到双向或多向受控。

3、针对层间调整比较困难的问题,大修下4吋套等缩小井段强化层间动用,发挥井最大潜能。

4、针对油藏非均质性严重,层间矛盾突出的问题,应用“分、堵、解、调”调整注水结构,实施压裂引效、堵水、重炮、对应补孔、解堵等提高低效井产能,使各小层得到均衡动用。

四、措施具体实施情况

1、在精细构造认识及剩余油研究的基础上,强化注采井网平面完善,提升油藏水驱动用程度

1)老井侧钻、转注完善注采井网,提高水驱动用程度

文13-321条带内有注无采,断带内高部位断层遮挡剩余油富集。利用老井侧钻2井次,形成1注2采井网,恢复水驱控制储量9.8×104t,水驱动用储量5.5×104t,可采储量2.1×104t。初期日产油11.6t,阶段产油1096t,取得了较好的效果。

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2)老井转注完善注采井网,提高水驱动用程度

在构造新认识的基础上,转注1井次(文13-352),完善注采井网,增加水驱控制储量7.5×104t ,增加水驱动用储量4.2×104t。

2、精细层间调整,提高二三类层动用程度

通过精细储层连通性研究,二三类层单独组网,提高水驱动用程度。经长期开发,文13西主块S3中94-5主力层水淹严重,因层间隔层小,无法分注,2006年以来,在高部位通过下4寸套,逐步建立四注四采井网,增加水驱控制储量24.5万吨,水驱动用储量16.2万吨,累积增油12670t。

3、弹性区低产井利用表活剂吞吐技术,提升单井产能

针对独立小断块,无法水驱的单井,利用表活剂降粘解堵的作用,开展表活剂吞吐试验。初期日增油1.4t,阶段增油75t。

4、开展小井距低强度注水试验

针对条带窄、井距近的井组,采用低强度温和注水及周期注水相结合的注水试验。如新文13-192井组,对水井新文13-192井钻塞分注进行小井距注水,取得了一定的效果,日增油0.5t,阶段增油42t。

5、通过水井补孔差层,进行层间调整

文13-83井,分注加强13-281的S3中95层能量供给,实施后目前油压27.5MPa,套压22 MPa,日注水50m3/d,分注有效,下步密切关注油井见效情况。

6、依托相控剩余油研究,主块实施换向、变强度水驱

文13西主块,结合相控剩余油研究,提升分层水驱规律认识,油井实施“控液”、“提液”,水井实施“降”“变”“稳”,全方位实施注水和产液结构调整,努力改善单元水驱效果。共实施提液3井次,水井加强注水4井次,控制注水6井次,稳定注水4井次,取得了良好的稳产效果,日产液、日产油、含水保持稳定。

针对9个井组,共实施提液3井次,水井加强注水4井次,控制注水6井次,稳定注水4井次;通过调整后,单元日产液、日产油、含水保持稳定,自然递减控制在14.0%以内,取得了良好的稳产效果。

7、文13西主块平面完善

文13-53井于2014年11月30日因低效拔管收油至今,为改变水流方向,提高水驱效率,提出对低效井13-53实施转注对应气13-1、气13-3注水,2019年1月16日作业完井注水,累计注水17473方,油井保持稳定生产。

五、措施调整效果

措施调整后,有效地减缓了文13西块自然递减,自然递减由原来的18.7%下降到目前的14.41%。

恢复完善6个注采井组,增加水驱控制储量17.3×104t,增加水驱动用储量9.7×104t;

油井受控程度及受效情况有所好转,受控井比例增加3.7个百分点,受控见效井比例增加5.6个百分点;

总体来看,通过注采调整,目前水驱控制及动用程度均有所提高,水驱状况变好。

措施费用275.2万元,措施增油1845吨; 油价按60美元/桶计算,创产值526.5万元,投入产出比1:1.9

六、几点认识

通过一年的实施,结合油藏开发管理,取得了四点认识,首先弄清楚剩余油分布是搞好油藏开发的基础;其次,完善的注采井网是搞好油藏开发的关键;再次,精细到层调整治理是搞好油藏开发的手段;最后,精细的注采管理是搞好油藏开发的保证。

通过对文13西块油藏进一步的研究,取得了良好的经济效益和社会效益,在油田开发中,如何用最小的投入让油井产生最大的经济效益仍是主要工作方向,下步开发工作重点是精细井组注采管理,强化动态注水调整,以确保井组产量稳定,减缓老井产量递减为目标,努力实现油藏有效益开发,努力确保油井以最佳的工作状态产出最大的生产效益。

论文作者:马红军,扈希美,蒲海龙,张艳华

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

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