特殊钢石灰石炼钢脱磷工艺研究及实践论文_马桂芬, 杨春伟,,许鹏

特殊钢石灰石炼钢脱磷工艺研究及实践论文_马桂芬, 杨春伟,,许鹏

天津天钢联合特钢有限公司 天津市宁河区 301500

摘要:随着活性石灰在国内冶金行业,尤其是在炼钢中应用的逐步普及。活性石灰作为炼钢过程中重要的造渣剂逐渐引起人们的重视,在实际炼钢生产中添加活性石灰对提高钢水纯净度,降低炼钢过程能耗,提高钢水收得率,缩短冶炼周期,延长炉衬寿命起到优化作用。同时对于大多数钢种而言,磷在钢中都是有害元素,磷的存在会降低钢的低温韧性和引起钢的回火脆性,还会降低钢的力学性能、可焊接性、抗裂纹性能以及不锈钢的抗腐蚀性。因此文章重点就特殊钢石灰石炼钢脱磷工艺研究及实践展开探讨。

关键词:特殊钢;石灰石炼钢;脱磷工艺;研究;实践

钢铁生产过程中作为重要辅助原料之一的活性石灰,它是一种具有较强反应能力、冶炼过程熔解速度快和造渣能力非常强等特点的优质轻烧石灰,钢铁生产过程和钢铁质量直接受到石灰质量的影响。活性石灰在国内冶金行业,尤其是在炼钢中的应用逐步普及。随着基建、国防、海运、石油和汽车等行业的快速发展和相关领域的技术进步,各行各业对钢铁材料的性能要求越来越严格;对于部分特殊用途钢种,比如低温用钢、海洋用钢、用作长期野外作业的抗氢致裂纹钢等,均对钢中的磷含量提出了苛刻的要求,要求钢中的磷含量(质量分数)小于 0. 01% 甚至小于0. 005%。

一、石灰石炼钢脱磷原理

在以往的转炉炼钢生产中,为了造碱性渣脱磷,通常采用的造渣原料为经过煅烧的活性石灰。生产活性石灰的原料为自然界中大量存在的廉价石灰石,其主要成分为碳酸钙Ca CO3。在白灰窑中对石灰石进行高温煅烧,石灰石的开始分解温度约为 400~420℃ ,随着煅烧温度的提高,石灰石的分解速度随之加快。在转炉冶炼初期,铁水物理热和高强度供氧放热使得炉膛内的温度可达1250~1400 ℃ ,因此从理论上来讲,将石灰石直接加入转炉内是可行的,通过炉内的高温来快速煅烧石灰石,使石灰石快速分解成石灰.其反应式如下所示:

石灰石加入转炉后,在短时间内被升温至1300~1400 ℃ ,经历高温煅烧过程,快速分解为石灰,原本在白灰窑内需要几个小时才能完成的煅烧过程,缩短至仅需几分钟即可完成。在这个期间,石灰石受热分解成氧化钙和二氧化碳,分解反应所生成的二氧化碳可以和铁水中的碳、硅、锰、磷等杂质元素反应,其中二氧化碳与铁水中碳[C]发生反应的反应方程式:

分解反应所生成的氧化钙可以代替活性石灰进行转炉造渣,满足转炉造碱性渣脱磷的碱度要求。同时,石灰石的分解反应和二氧化碳与碳的反应都是吸热反应,可以吸收转炉冶炼产生的一些富余热量,代替冷却剂的效果。所以在转炉炼钢中使用石灰石替代石灰,不仅能满足造碱性渣脱磷的需要,同时还可以作为降温料使用从而减少烧结矿、生铁块、废钢等降温料的消耗,有利于降低吨钢的钢铁料消耗和冶炼成本。

二、特殊钢采用石灰石炼钢脱磷生产实践

(一)钢厂概况

某钢厂拥有两座60 t 的顶底复吹转炉,由于扩容等原因使得炉容比偏小;转炉顶吹供氧使用的是159 mm 的四孔拉瓦尔型超音速氧枪,设计马赫数为2. 0,设计流量为13500 Nm3/ h;底吹供气强度根据钢种要求而定,供气强度调节范围为0. 03~0. 10Nm3•t-1•min-1。该钢厂以生产特殊品种钢为主。特殊品种钢对磷含量[P],质量分数的要求十分严格,有的已经达到了<0.013%的要求。在目前转炉装备条件和原材料条件一定的情况下,为了满足石钢新品种开发和特钢生产的迫切需要,必须对传统的转炉冶炼工艺进行革新和优化。为了改善转炉终点钢水纯净度和降低转炉工序冶炼成本,以转炉脱磷热力学、动力学和石灰石化渣、成渣理论为基础,结合石灰双渣造渣工艺经验,石钢进行了“特钢品种采用石灰石炼钢”的脱磷工艺实践,采用石灰石炼钢双渣法生产了20炉60Si2Mn A 钢。

(二)入炉原料条件

石钢转炉使用的主要金属料为铁水和生铁块,使用的主要造渣料为石灰石和轻烧白云石,使用的冷却剂为矿石(自产烧结矿),石钢转炉全石灰石双渣法炼钢试验所使用的石灰石要求粒度均匀,粒度控制范围为 6~30mm,粒度不符合要求的质量要求小于5%。

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(三)操作工艺流程

出钢—稠化炉渣—溅渣护炉—钢渣固化—加废钢—兑铁水—开吹—石灰石造渣—中间排渣—脱碳处理—挡渣出钢。

(四)实践方案

1.供氧制度

炼钢过程采用变压变枪操作模式,吹炼过程中根据实际需求调整氧气流量和氧压,枪位控制采用“低-高--低-高-低”的吹炼模式。正常吹炼氧压为0. 75~0. 95 MPa,氧气流量为10000~12500 Nm3/ h。

2.造渣制度

本试验采用自产铁水作为原料,采用石灰石作为主要造渣材料,兑铁前采用少量石灰石铺在转炉炉底,防止兑铁时造成炉底冲刷,同时利于前期化渣;吹炼前期,石灰石加入总量的 1 /2,高镁石加入总量的 1 /2,矿石根据炉渣发泡情况前期加入 200~500 kg,以保证 2~3min 成渣。为减少炼钢过程烟尘的产生,中期加料须采取少批量、多批次加入,石灰石等散状料每批控制在200~300 kg。最后一批料要求在拉碳前1min加完。根据铁水成分和炉渣发泡情况,吨钢石灰石加入量在60~70 kg,视温度和化渣情况加入少量矿石调节。

3.温度控制制度

吹炼过程的温度控制按照“前期温度不过低,中期温度不过高”的原则进行操作。前期温度控制在1350~1450 ℃ ,有利于炉渣的熔化和钢渣界面反应的进行,实现前期利于脱磷的目的.

4.取样方案

试验采用全石灰石造渣双渣操作冶炼低磷钢共进行了20 炉,试验要求在脱磷期结束倒炉时和终点倒炉时,分别测温、取炉渣样和钢水样,分析其成分,进行汇总分析。

(五)冶炼过程控制要点

1.脱磷期控制

在转炉脱磷期,应该是前期快速化渣、炉渣流动性好、炉渣脱磷效率高的成渣路线,应采取钙质成渣路线。经过脱磷试验,当炉渣中 Fe O 含量(质量分数)控制在 14%~18% 左右,炉渣碱度控制在1. 8~2. 0左右,温度控制在 1350 ℃~1400 ℃时炉渣的脱磷效果最好。

2.倒渣时机和倒渣量控制

最佳倒渣时间约为全程吹炼时间的30%~35% ,应控制在 4. 5~5 min,此时的吹氧量约为 16 m3/ t,供氧量约为 1000m3。为防止倒渣时炉渣带铁,倒渣温度为 1320 ℃~1380 ℃ ,还要造好泡沫渣。

3.脱碳期控制

在转炉脱碳期,主要任务是脱碳和升温。由于在双渣操作中,在脱磷期结束后,要倒出一部分炉渣,此时炉内还留有一部分炉渣,在这样的情况下,应采取钙质成渣路线。经过脱磷试验,终点炉渣中 Fe O 含量控制在 14%~16% 左右、炉渣碱度控制为3. 2~3. 6 左右、温度控制在1590 ℃~1640℃ 时炉渣的脱磷效果最好。

(六)实践结果

该钢厂在冶炼特钢品种时,采用石灰石造渣双渣操作脱磷冶炼工艺,终点平均碳含量(质量分数)为0. 16% ,终点平均磷含量(质量分数)为0. 011%,能满足特钢品种的钢水洁净度和终点出钢的要求。

总之,转炉采用石灰石造双渣脱磷可高效利用新生石灰活性,降低熔池前期温度,改善前期炉渣泡沫性,均有利于脱磷,值得推广应用。

参考文献

[1]李翔.转炉留渣双渣工艺倒渣及脱磷应用基础研究[D].北京科技大学,2016

[2]田玮.石灰微观结构对炼钢脱磷的影响研究[D].河北联合大学,2013

[3]张卫攀.活性石灰在炼钢造渣过程中界面反应的研究[D].河北联合大学,2014

论文作者:马桂芬, 杨春伟,,许鹏

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/7

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