钢衬化学接触灌浆技术在杨房沟导流隧洞闸室施工中的应用论文_姚海勇

中国水利水电第七工程局有限公司 四川彭山 620860

摘要:杨房沟导流隧洞闸室钢衬接触灌浆过程中出现的脱空现象,严重影响工程质量,并给闸室在高压力、高流速下的运行带来巨大的安全隐患。通过采用化学接触灌浆技术,有效解决了钢衬与混凝土实体之间的空腔和接缝问题,达到了最佳的灌浆效果,确保了工程质量和运行安全。

关键词:钢衬;化学接触灌浆技术;隧洞闸室;应用

1、工程概述

杨房沟水电站导流隧洞工程设置两条导流隧洞,均布置在右岸,全断面采用钢筋混凝土结构。进口高程均为1985m,出口高程均为1981m,城门洞型,过流断面均为宽13m×高16m。两条导流隧洞进口均布置封堵闸门及进水口,每条导流洞闸室及渐变段由中墩将结构分为左右两孔6.5×16.0m的过流断面。进口闸门井共设置4套钢衬,钢衬由侧衬和底衬组成。

钢衬安装完成后浇注回填混凝土施工。按照常规施工方法,钢衬与混凝土之间存在空腔,之后进行了水泥接触灌浆,但是由于钢衬与混凝土之间空隙小,水泥浆液是以颗粒状态在钢衬内部流动,初凝时间短并发生沉淀,干缩率大,产生脱空,严重影响钢衬接触灌浆的施工质量,给导流隧洞进口闸室的运行带来较大的安全隐患。

2、脱空原因分析、灌浆方式选择和材料选定

(1)钢衬在安装完成后回填混凝土,混凝土浇筑时原设计灌浆孔排气情况良好,串浆孔全部堵塞,之后混凝土终凝时干缩,使得混凝土与钢衬接触面收缩产生脱空收缩缝,而串浆孔全部堵塞不能灌入。

(2)钢衬安装完成回填混凝土浇注施工时,原设计灌浆孔排气情况不好,串浆孔串浆不好,部分串浆孔堵塞,回填混凝土未浇筑满,之后混凝土终凝时干缩,使得混凝土与钢衬接触面收缩产生脱空,而采用水泥净浆灌浆后,水泥净浆收缩因串浆孔全部堵塞产生小于5mm的收缩缝,水泥净浆不能再次灌入。

(3)由于钢衬加径环在混凝土回填时的阻挡作用、串浆孔和灌浆孔排气不畅、混凝土振捣不密实和混凝土干缩等因素,导致钢衬与混凝土之间存在空腔,之后进行了水泥接触灌浆,但由于钢衬与混凝土之间空隙小,水泥浆液是以颗粒状态在钢衬内部流动,初凝时间短并发生沉淀,干缩率大等因素,所以灌浆效果不太明显。

(4)化学灌浆因为浆液可灌性好(浆液是以水状液态方式在空腔内部流动)、凝固时间可调、干缩率低、强度高等特点,可以将钢衬脱空区域填充得十分饱满,是一种消除钢衬空腔的最好方式。

下表为几个类似工程使用QC-LVE环氧灌浆材料与普通环氧树脂灌浆材料的应用比较情况。从对比结果看,在杨房沟导流洞闸门钢衬接触化灌中使用QC-LVE环氧灌浆材料较为适宜。

表1 QC-LVE环氧灌浆材料与普通环氧树脂灌浆材料的应用对比

4、钢衬接触化学灌浆施工

施工程序:前期准备→敲击检查→性状描述→钻孔、攻丝→安装特制灌浆嘴→通风检测→化学灌浆→待凝→检查(若未灌满,再复灌)→灌浆管拆除、焊接封孔及表面打磨抛光处理→灌后检查、申请验收)→验收合格后灌浆孔打磨、焊接封堵→灌浆孔表面打磨抛光处理→油漆涂装。

4.1 前期准备

灌前准备工作主要有:排架搭设、布置安全保护措施、接通水电、加工灌浆嘴、材料采购。

4.2 空鼓检查

(1)用铁锤敲击钢衬,仔细倾听敲击声音。

(2)声音响亮部分为空鼓位置;低沉部分,表示填充密实,以此反复对比敲击,测出钢衬的具体位置和范围,用红色油漆标出空鼓范围。

4.3 性状描述

敲击检查完毕后,将门槽保护钢衬与混凝土脱空(空鼓)的部位和面积进行绘图描述,记录清楚。

4.4 钻孔、攻丝

(1)在空鼓区域内选择最低位和最高位布置灌浆孔,孔间距最大限度为1m,每孔离边缘10-20mm。

(2)同一空鼓区域内不能少于二个灌浆孔,即一个进浆孔,一个排气孔,面积较大的,需加左右孔和中心孔。

(3)钻孔采用磁座钻孔机进行,孔径11㎜,孔深必须穿透钢板直达混凝土面,然后用丝攻攻丝,清理出孔内铁屑和杂物。

(4)所有灌浆孔、排气孔均应用色漆编号并将灌浆孔的孔数、孔位进行描述记录。

4.5 安装特制注浆嘴

孔内清洗干净后,将专用钢质灌浆嘴套进灌浆孔并拧紧,然后套上高压灌浆管软管。

4.6 通风检测

(1)用压力风管(风压≤0.2mpa)接到最低处的灌浆嘴,其它灌浆嘴封闭,打开邻近的灌浆嘴,并将其相连的灌浆管插入清水中,观察水中是否有气泡冒出,如有气泡冒出,则为串通,否则为废孔,对于检查出的废孔,要进行补钻造孔;

(2)封闭已检测完毕的灌浆嘴,打开另外一个灌浆嘴进行同样检查,依此类推,直至检查完毕。

4.7 化学灌浆

采用化学灌浆方法对导流洞闸门钢衬进行接触灌浆处理,具体方法如下:

⑴ 灌浆材料:化学灌浆材料采用LVE环氧树脂灌浆材料,该材料由由A、B两组构成,浆材配比为A:B﹦4:1,在温度变化下可调节,具有粘度低,强度高,可灌性好,固化时间短,渗透性强,收缩率低等特点,特别适用于钢衬接触灌浆和补强灌浆。

⑵ 灌浆设备:灌浆设备采用XY-QD-11气动灌浆机和手压式灌浆泵进行。

⑶ 计量器具:电子称、天平、量杯、台称。

⑷ 灌浆

① 将灌浆所用的材料,工器具等准备到位;

② 垂直部位化学灌浆从低处往高处,水平部位灌浆从一侧往另一侧依序灌浆。

③ 灌浆压力≤0.4MPa。

④ 采用单孔灌浆法,每孔灌浆时间视现场具体情况确定。

⑤ 每个空鼓灌浆时,首先将输浆管接上位置最低的灌浆孔,打开其它没灌的灌浆管和排气管,开始灌浆,如其它灌浆管有水气排出待其排干净直至溢出浓浆后,封闭该孔。如这样的溢浆孔出现连续4个时,可将输浆管转至最后一个溢浆孔继续灌浆。

⑥ 同一灌浆区内最后一个灌浆孔不进浆后稳压10min结束灌浆。

⑸ 待凝:待凝时间为三天(72h)。

⑹ 检查:用敲击法检查已灌部位。若有空鼓,则重复以上步骤;若无,则进入下道工序。

⑺ 灌浆管清除、封孔:待化学浆材凝固后,拧出注浆咀,然后切割灌浆孔用电焊接平整,然后再用角向磨光机磨平刷防锈漆。

4.8 灌后效果检查

⑴ 验收标准:表面光滑、无空鼓;

⑵ 检测方法:敲击法。

⑶ 灌浆结束3天后用铁锤敲击灌浆区域内的钢板,鉴别声音是否属于空鼓声,如是,必须进行补灌。在确认无空鼓后,申请验收。

(4)钢衬化学灌浆完成14天后,经业主、设计、监理人用锤击法对钢衬接触灌浆质量进行全面质量检查,检查成果均满足设计及规范要求,达到最佳质量标准。

5 结语

杨房沟水电站导流隧洞闸室钢衬接触灌浆过程中出现的脱空现象,严重影响工程质量,并给闸室在高压力、高流速下的运行带来巨大的安全隐患。通过采用化学接触灌浆技术,有效解决了钢衬与混凝土实体之间的空腔和接缝问题,达到了最佳的灌浆效果,确保了工程质量和安全,值得类似工地借鉴应用。

作者简介:

姚海勇(1979-),男,湖北随州人,工程师,长期从事水利水电工程、铁路市政工程施工技术质量管理工作。

参考文献:

[1]DL/T 5406-2010《水工建筑物化学灌浆施工规范》;

[2]JC/T 1041-2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》;

[3] SL 62-2014《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》;

[4] 华东勘测设计研究院 《导流隧洞工程(CⅠ标)混凝土及灌浆施工技术要求》及相关技术规范;

[5]SL 31-2003《水利水电工程钻孔压水试验规程》。

论文作者:姚海勇

论文发表刊物:《防护工程》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/17

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