LNG加气站BOG再液化工艺研究及经济性分析论文_林燕飞 王海田

LNG加气站BOG再液化工艺研究及经济性分析论文_林燕飞 王海田

山东万豪华宇工程设计有限公司 山东省济南市 250000

摘要:LNG加气站工作过程中,由于低温液体LNG沸点极低,吸收外界环境热量不可避免蒸发产生大量蒸发气(Boil-Off Gas,以下简称BOG),致使LNG储罐及低温管道压力升高,当压力大于安全阀整定压力时,BOG直接经空温式气化器复热后进入火炬系统,造成能源浪费和环境污染。

关键词:LNG加气站;BOG再液化工艺;经济性

1BOG回收再液化两种小型装置方法

1.1采用液氮作为冷源回收再液化BOG

因为液氮(LN2)在常压下沸点约为-196℃,而LNG在常压下沸点约为-162℃,液氮沸点温度远低于LNG沸点温度,故可利用LN2的冷能对BOG从头液化。

LNG大储罐中的低温LNG吸收外界传入的热量蒸腾发生BOG,BOG经过管路从一侧进入独自设置的高效低温换热器(HE—如浙江大学研制的微通道高效换热器),液氮储罐中的LN2从另一端进入换热器把冷能传递给BOG,完成BOG的再次液化,液化后的LNG经过回流管路回来LNG大储罐,冷N2直接排空,多余的LN2回来LN2储罐。详细所需的液氮储罐尺度能够依据所需液化的BOG量的多少进行选择设计。

一般LN2储罐的体积在5~10m3,因为LN2需求持续损耗,需求定时有LN2槽车来加注储罐,关于一些偏僻的液氮运输不便的地址此种收回再液化办法受限。液氮收回加气站BOG的含义:削减温室气体排放,改进环境;节约能源,具有必定经济效益;氮气排放较天然气排放更安全,无毒,无焚烧爆破风险;无电气设备,无电火花引发风险;建造本钱低,保护修理本钱低,液氮本钱不高、简略购买,LNG和L-CNG站均适用,易于完成,可行性高,适合在国内广泛推行。一起此种办法因为液氮储罐的体积较大,需求有必定的场所要求,也可考虑做成液氮储罐和换热器集成的撬块,便于在不同地址进行收回。

1.2运用低温制冷机作为冷源收回再液化BOG

LNG大储罐中的低温LNG吸收外界传入的热量蒸腾发生BOG,经过管道进入小型低温制冷机区域,BOG在低温制冷机的冷头供给的冷量效果下液化成LNG,并且储存在LNG低温小储罐中,并且在必定条件下,LNG能够经过回液管路回流至LNG储罐中,然后完成LNG储槽的BOG零损耗。

根据该制冷工艺流程简略、技能老练、能耗低,设备数量少、出产运转牢靠,设备操作安稳、修理简略,开停工快捷,设备出资较低。设备、阀门、外表、电气等会集组装在一个钢结构底座上,此撬块可在工厂制作、组装、预调试,再运往现场装置、调试后即可投产。现在液化撬块(20~25万)尺度小,十分便于拆开用于在不同地址。低温制冷机是选用氦气作为循环介质,日常保护中仅需求定时查看腔体中氦气是否有走漏即可,运用过程中能够做到零排放,一起系统仅需求用电和少数的水,在偏僻的当地也适用。

2LNG加气站BOG静态计算模型

对LNG加气站而言,产生BOG的主要来源有:LNG储罐漏热、槽车卸车时与储罐容积置换、潜液泵工作、加气机预冷和车载气瓶充液。其总产生量见式(1):

(1)

式中:G为LNG加气站BOG总产生量,kg/h(单位下同);G1为储罐受热产生的BOG量;G2为槽车卸车时与储罐容积置换产生的BOG量;G3为潜液泵工作时产生的BOG量;G4为预冷加气机产生的BOG量;G5为车载气瓶在压差作用下产生的BOG量。

2.1LNG储罐漏热产生的BOG量

即使对LNG储罐使用新型高性能绝热材料,外界环境热量总会侵入储罐内部,低温液体不可避免蒸发产生BOG,其BOG蒸发量计算式见式(2):

(2)

式中:ε为储罐静态蒸发率,%/d;φ为储罐充装率,%;ρLNG为LNG密度,kg/m3;V为储罐有效容积,m3。

2.2槽车卸车与储罐容积置换产生的BOG量

槽车卸车时,LNG由槽车进入储罐,BOG由储罐进入槽车。这部分BOG是由槽车自然蒸发及槽车与储罐容积置换产生,BOG量按式(3)计算。

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(3)

式中:εc为槽车静态蒸发率,%/d;Vc为槽车有效容积,m3:ω为卸车时LNG进料速度,kg/h;ρBOG为BOG密度,kg/m3;N为槽车数量,台。

2.3LNG潜液泵产生的BOG量

槽车卸车、加气枪给车载气瓶充液时,需要用低温潜液泵提供动力,潜液泵工作时将机械能转化为热能,产生的BOG量见式(4):

(4)

式中:η为潜液泵效率;P为潜液泵功率,kW;γLNG为LNG气化潜热,kJ/kg。

2.4预冷LNG加气机产生的BOG量

LNG加气机长时间未加气时,再次启动需将加气枪插入插枪口,预冷加气管道和加气机,过冷液体气化产生的BOG量见式(5):

(5)

式中:q为加气管道的冷损,最大值为25W/m2?h;A为加气管道总表面积,m2;γBOG为BOG气化潜热,kJ/kg。

3BOG再液化能力

3.1液氮消耗量计算

LNG加气站利用液氮提供的冷量再液化全部BOG,忽略BOG再液化装置冷损,其液氮消耗量计算式为:

(6)

式中:GLN2为再液化BOG所需液氮量,kg/h;GBOG为加气站运行时产生的BOG量,kg/h;γLN2为液氮气化潜热,kJ/kg。

该LNG加气站的BOG产生量GBOG=13.42kg/h。假设液氮进入BOG/液氮换热器的压力为0.15MPa,该压力下液氮气化潜热γLN2=192.812kJ/kg,则再液化BOG所需液氮量GLN2=25.75kg/h。BOG再液化量与液氮消耗量质量比为1∶1.92,即再液化1kgBOG需要消耗1.92kg的液氮。

3.2BOG/液氮换热器热力计算

BOG再液化核心设备为BOG/液氮换热器,为了使BOG完全被液化,必须保证换热器的换热面积,换热面积计算如式(7)所示。

(7)

式中:A为换热器换热面积,m2;K为换热系数,kJ/(m2?h?K);ΔT为换热对数平均温差,K。

根据国内外低温换热器厂家设计要求,BOG/液氮换热系数K=0.52×103kJ/(m2?h?K),在不考虑液氮过冷度的情况下,对数平均温差ΔT=37K,所需换热器换热面积A=0.3m2。因此,选用换热面积为1m2的换热器可满足设计要求。

4BOG再液化经济效益分析

4.1BOG再液化收益计算

目前,LNG加气站产生的322kg/d BOG全部经空温式气化器复热后进入火炬系统燃烧。以2016年兰州市LNG平均销售价格4.2元/kg计算,加气站全部BOG再液化为LNG后,每年(按330天计算)的收益为44.6万元。考虑到LNG潜液泵池、槽车卸车、LNG收集罐蒸发等不可再回收因素,BOG实际再液化率按95%计算,则每年回收BOG带来的收益为42.4万元。

4.2总投资费用估算

在工艺设备配置上,依据节能原则,选用新型高效BOG再液化设备,满足LNG加气站BOG再液化要求。对加气能力为1.5×104m3/d的LNG加气站,以目前国内市场加气站设备价格估算,增设1套BOG再液化装置的总投资为39万元。

4.3经济效益分析

BOG再液化装置安全寿命期内静态分析总投资为39万元,年总成本为28万元,全部再液化322kg/dBOG带来的收益为42.4万元/a。该加气站营业税税率为3%,所得税税率为25%,则税前年利润总额为14.4万元,税后年利润总额为14万元,净利润为10.5万元,静态投资回收期为3.6年,此后每年可为国民经济带来10.5万元收益,经济效益较为显著。平均投资利润率为28%,大于我国石化行业原油加工平均投资利润率(14%)。因此,LNG加气站应考虑BOG再液化装置投资。

结论

BOG再液化需选择使用的BOG液化工艺。混合冷剂制冷和膨胀制冷循环工艺均可以用于BOG回收。通过对比,混合冷剂制冷循环液化工艺的比功耗较小。同时,BOG再液化方案需要考虑加气站不同时间段BOG量的波动性。

参考文献:

[1]宋振兴.LNG加气站工艺技术、安全及经济性分析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2010.

[2]何东红,盛璘,刘俊德,等.减少LNG加气站BOG放散量的措施[J].煤气与热力,2014,34(11):58-61.

论文作者:林燕飞 王海田

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/21

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