300MW锅炉炉内空气动力场试验分析论文_马巍巍1,贺毅2

(中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司 710000)

摘要:本次研究采用现场试验和数学模拟两种手段综合分析A厂300MW锅炉炉内空气动力场,初步分析了锅炉燃烧的空气动力场的分布情况。

关键词:数学模拟;空气动力场;锅炉

以往采用炉内动力场所进行的试验主要有采用两种方法,分别是中试研究法和全尺寸测试法。但由于炉膛内部空间较大,所采用的冷态试验需要投入大量的财力、人力与时间,所得出的结论存在着一定的局限性与经验性,同时也受限于测试手段,致使大量数据无法有效获取。

1.锅炉概况

本次研究以A厂两台300MW锅炉炉为研究对象,HG-1025/18.2-WM10型号,是一种自然循环、一次中间再热、亚临界压汽包锅炉,借助尾部烟气挡板调节再热汽温,采用中储式热风送粉系统。设计燃用无烟煤与贫煤的混煤,锅炉保证效率在91.5%以上,设计效率为91.6%。

2.全尺寸现场试验

2.1炉内空气动力场试验

标定一、三次风管测速靠背管,调整一次可调缩孔,在调平各一次风管速度后,对缩腰配风、倒宝塔配风、均匀配风等工况进行测试和观察,经过配风工况试验后有以下发现,在各配风状态下,根据长飘带和十字架飘带可知,炉内无明显涡流区和死区,切圆在旋转过程中呈逆时钟方向,未出现水冷避受到一次风气流冲刷的现象。

2.2双通道燃烧器射流误差特性实验

本次研究在均匀配网状态下,对A1双通道燃烧器的回流区大小、一次风气流衰减特性进行了速度测量和飘带观测。一次风气流衰减特性如表2-1所示。

经实验研究后得出以下几点结论:

(1)双通道燃烧器射流会出现快速衰减,一次风气流刚性较弱,在1.5m位置时已衰减50%;

(2)双通道燃烧器两喷口之间存在充斥着不对称回流,不断增加的风速也促进了回流速度的增加,但回流区面积并未出来明显的变化;

(3)一次风气流刚性在腰部风的作用下出现了一定程度的增强,但并未对回流区造成明显的影响,回流区面积随着腰部风的逐渐开大而降低。

(4)一次风气流刚性几乎没有受到周围界风的影响。

表格 2 1一次风气流衰减特性

2.3三次风反切消旋冷态试验

基于已经完成的缩腰配风炉内空气动力场试验,固定各一、二次风风量,单纯提升排粉机数据。经试验后发现:在未设置排粉机的情况下,炉膛出口左右平均法向速度偏差较大。在设置排粉机的情况下,逐渐降低了这种偏差。由此可知,三次风反切对于炉膛出口左右速度念头的消除效果十分显著。

3.锅炉冷态空气动力场的模拟试验

3.1数学模型

锅炉炉内存在着三维湍流反应流形式的气体流动环境,可以将其看作是一种稳态流,其描述方法通常为守恒方程。本次研究通过湍流模型的标准形式对湍流进行描述。所涉及到的气体流动模型包含湍流运通耗散率的2个运输方程、湍流动能及动量方程、以及三维的连续性方程。具体的表达形式如下:

(1)

(1)式将全部气相变量记为,比如耗散率、湍流动能、压力P以及三个分量ω、ν、μ等。代表气体的汇项或源项。扩散系数与源项系数如表3-1所示。

表 3 1所相守恒方程中的扩散和源项系数

表3-1中表表达式分别如下:

表 3 2常用的湍流模型常数

为湍流粘性系数,其计算公式如下:

(2)

(2)式将层流粘性系数记为。而在与某系数相除的情况下等于标量输运方程中的,该常数即。相关系数的具体数值如表3-2所示。

4.试验与模拟结果对比

经试验研究发现,不同配风方式下燃烧器A有着良好的炉膛气流充满度,未出现涡流区和明显的死区。

经过燃烧器A下部喷口在各配风方式的主流速度衰减趋势对比后发现有如下规律,即倒宝塔<均匀<缩腰。

5.结论

(1)在各配风状态下,缩腰配风下的炉膛下部充满度最佳;

(2)双通道燃烧器回流区比较明显,有利于无烟煤的稳定燃烧;

(3)在煤质较好的情况下,应减少烟气回流量,开启腰部风,同时冷燃烧器。

6.结束语

本次研究采用全尺寸测试法与模拟计算法相结合的模式,深入研究了A厂300MW锅炉炉内空气动力场,对锅炉燃烧进行定性分析,全面了解了炉内空气动力场的分布情况,所得到的研究结果具有充分的参考价值。

参考文献:

[1]马玉萍,马东伟.300MW及以上汽包锅炉炉水氢氧化钠处理工艺分析[J].河北电力技术,2014,33(05):51-54.

论文作者:马巍巍1,贺毅2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/17

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