浅析670MW超临界锅炉不停炉破坏水封论文_苏保华

(大唐黄岛发电有限责任公司 266500)

摘要:大唐黄岛电厂三期670MW超临界锅炉为无渣井、无关断门设计的固态排渣锅炉,机组运行中若捞渣机内部出现故障,必须破坏炉底水封进行抢修,否则只有停炉进行检修,增加了机组非停次数,降低了机组可利用小时数。结合5、6号锅炉运行中成功破坏水封的经验,探讨并总结出相应的不停炉破坏水封运行的方法,希望能给类似电站锅炉提供值得借鉴的经验。我们认为:通过正确的运行操作控制住锅炉受热面温度不超限,尽可能降低机组负荷避免排烟温度超限,保证锅炉低负荷时燃烧稳定、不熄火,不仅可以实现不停炉检修,而且还可以减少对机组发电量的影响,节约启停机所需费用。因此,探讨在不停炉的工况下破坏水封处理捞渣机故障,以维持机组负荷稳定的策略及经济性是非常有意义的。

关键词:捞渣机 破坏水封 电站锅炉 可利用小时

一、黄岛电厂三期锅炉概述

本锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构П型、露天布置燃煤锅炉。

炉膛宽度18816mm,炉膛深度18144mm,水冷壁下集箱标高为5700mm,炉顶管中心标高为71050mm。

炉底排渣系统采用机械出渣方式,锅炉运行层标高为13700mm。

锅炉设有膨胀中心及零位保证系统,炉顶采用大罩壳热密封,炉顶管采用全金属密封,炉墙为轻型结构带梯型金属外护板,屋顶为轻型金属屋盖。

捞渣机系统采用青岛四洲电力设备有限公司生产的液压驱动、液压全自动张紧、水浸式、可移动式刮板捞渣机,刮板捞渣机最大出力60t/h,冷却水量最大工况150t/h, 溢流水温度最高工况60℃。

二、捞渣机内导轮脱落在线处理过程:

捞渣机监视电视中出现圆形异物,立即停止捞渣机,检查捞渣机油站压力基本正常,分析可能是捞渣机内导轮脱落,联系设备部鉴定为捞渣机内导轮,锅炉需要破坏水封,捞渣机放水后才能处理。

1、锅炉破坏水封的操作过程

机组负荷减至300MW,主汽压力16.2MPa,主汽温520℃,再热汽温505℃,炉膛负压-98Pa,排烟温度113℃,DEH控制方式切至压控方式,投入等离子稳燃,两台汽泵运行、给水控制在自动方式,3台磨煤机运行。请示总工,解除锅炉给水流量低低MFT、锅炉风量低低MFT、并强制锅炉下层三台磨煤机火检信号,各项准备工作就绪,捞渣机开始放水。防止炉膛负压在水封破坏时波动过大,提前缓慢关小两台送风机动叶,增加两台引风机出力,维持炉膛负压-200Pa。启动机组电泵,退出一台汽泵。随着捞渣机水封内水为降低,捞渣机水封破坏,立即关小两台送风机动叶,调整引风机静叶,维持炉膛负压260Pa。锅炉捞渣机水封破坏后,炉膛火焰中心迅速上移,导致主汽温、再热汽温迅速上升,通过关闭锅炉上层SOFA、CCOFA二次风挡板,增大减温水流量,维持主汽温、再热汽温540℃/535℃。5号炉排烟温度缓慢上升并稳定在180℃,两台空预器运行正常。捞渣机放净水后,按照工作票要求做好各项安全措施后,内导轮抢修结束。锅炉捞渣机开始注水,随着捞渣机水封水位不断上升,捞渣机水封逐渐恢复,立即开大两台送风机动叶,关小两台引风机静叶,维持炉膛负压-50Pa,投入5A、5B引风机自动。停用锅炉等离子,并入一台汽泵,退出机组电泵,逐渐启动其它制粉系统,机组恢复正常运行。

整个过程参数变化见表1。

2、过程分析

2.1 水封破坏前准备工作

因捞渣机内导轮脱落,不能继续运行,需要破坏锅炉水封抢修。破坏水封前,炉膛进行全面吹灰一次,以减少受热面积灰,防止水封破坏后掉焦,危及检修人员人身安全。机组减负荷至300MW,投入1-4号等离子,保持AB层油枪随时备用;退出二次风暖风器,尽可能降低锅炉排烟温度,将引、送风机切手动控制,炉膛维持微正压调整锅炉引风机挡板,保持炉膛负压正常,适当关小送风机挡板至20%,保持炉膛氧量6%;关小锅炉分离燃烬风及紧凑燃烬风门、关小上排二次风挡板、开大下排二次风挡板、向下调整喷燃器摆角,以降低炉膛火焰中心,避免再热汽温超温;将机组辅汽联箱倒至临机供汽,机组小汽轮机汽源进行切换,启动机组电泵;解除风量低低保护及给水流量低低保护,投入空预器连续吹灰,根据排烟温度及预热器电流情况决定是否手动提升预热器扇形板,对锅炉漏风大的部位加临时堵板,接好捞渣机注水临时水管, 以备捞渣机水封快速恢复。

2.2 水封破坏期间相关操作

锅炉捞渣机水封破坏后,立即关小送风机动叶至20%,严格监视锅炉排烟温度及预热器电流情况(注意送风机动叶最好关至18-20%,因在没有足够的二次冷却风量通过空预器的情况下,排烟温度过高,空预器各部密封片膨胀变形,易导致动静部分卡涩摩擦,电流过大跳闸)。及时调整引风机静叶,维持炉膛负压260Pa。锅炉水封破坏后,主汽温、再热汽温开始迅速上升。(主汽温最高升至568℃,再热汽温最高升至552.6℃),主、再热汽温上升过快,安排专人及时调整主、再热汽减温水,根据减温器后蒸汽温度打提前量,锅炉燃烧要密切配合,维持主汽温、再热汽温520℃/510℃。排烟温度缓慢上升并稳定在180℃。

捞渣机水封破坏时请注意以下各项:

a)水封接近破坏时,应关小5号炉捞渣机放水门,使水封缓慢破坏。

b)严格监视烟温和汽温趋势、受热面和排烟温度、各风机电流、锅炉风量、给水量、负荷、汽压等并注意调整。

c)捞渣机水槽内水不必一次放尽, 视情况以能取出检修部件为宜。

d)炉膛压力升高时, 注意调整引、送风机,保持炉膛微压力,不得随意减少送风量。(送风量不应过小,避免引起排烟温度过高)

e)炉膛微正压运行过程中, 应密切监视炉膛燃烧的稳定性、火检冷却风压力和火检信号,暂停锅炉本体工作, 油枪、电缆等设备注意防火。

f)如果过热器、再热器汽温超限及管壁温度超限,应适当降低燃料量,增大给水量。

g)根据排烟温度及预热器电流升高情况及时降低燃料量,以降低锅炉热负荷,排烟温度升高到205℃, 应紧急停炉。

2.3水封恢复过程分析

捞渣机内导轮抢修结束后,捞渣机开始注水。捞渣机水封逐渐投入,炉膛压力由288Pa下降到-50Pa,期间及时开大送风机动叶,关小引风机静叶,维持炉膛负压-50Pa,氧量由8.4%降至6.1%,排烟温度由178℃逐渐降至119℃.锅炉风量平衡后投入引风机自动。因捞渣机水封的建立,炉膛火焰中心迅速下移,导致锅炉螺旋管圈水冷壁温度、中间点温度迅速上升,需要在水封建立前增大给水流量;主汽、再热汽汽温有下降趋势,及时关闭减温水、向上调整喷燃器摆角。

恢复捞渣机水封时也有以下各项需注意:

a)水封恢复时,现场应有监视人员;

b)将送风机动叶由18%缓慢开至30%,将引风机静叶由29%缓慢关至22%。注意监视负压及排烟温度变化。(水封恢复时,炉膛负压由280Pa降至-106Pa。此时应注意负压的调节);

c)由于水封恢复时,炉膛火焰中心下移,主汽温、再热汽温会降低。因此,应提前关小主汽、再热汽减温水,调整燃烧器摆角。及时启动磨煤机,增加燃料量,维持主汽温、再热汽温稳定。

d)炉底水封恢复后, 及时调整炉膛压力。

从以上实践和分析可知:对于炉底无渣井和关断门设计的超临界固态排渣锅炉,在捞渣机出现故障而需破坏水封处理时,通过正确操作来控制受热面温度不超限,保证锅炉不熄火,不仅可以实现不停炉检修,而且还可以减少对机组发电量影响,节约启、停机费用。

参考文献

[1]《大唐黄岛发电有限责任公司670MW机组集控运行主机规程》

[2]《大唐黄岛发电有限责任公司670MW机组集控运行辅机规程》

论文作者:苏保华

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/4/1

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