浅谈水泥改良湿陷性黄土路基的处理方法论文_朱倩

中铁十局集团西北工程有限公司 陕西西安 710065

摘要:随着国民经济的发展,交通基础设施建设力度不断加大,大湟平项目沿线湿陷性黄土分布广泛,不利于工程建设。通过水泥改良土作为湿陷性黄土路基填料,以提升路基强度,对改善路基施工质量方面有着十分重要的作用。本文结合工程实例,对湿陷性黄土路基水泥改良方法以及效果进行探究,为类似工程提供借鉴。

关键词:湿陷性黄土;水泥改良土;处理方法

0 前言

随着国民经济的发展,交通基础设施建设力度不断加大,大湟平项目沿线大部分路基挖方土质为湿陷性黄土,经试验黄土的强度较低,不能直接用于路基填筑,需经过处理改良后方能用于路基填筑。本文水泥改良湿陷性黄土施工处理方法减少路基废方,降低施工成本,保护原有生态环境,同时对改善路基施工质量方面有着十分重要的作用。

1 湿陷性黄土的定义

湿陷性黄土指的是被水浸泡并且长期处于一定压力下所形成的黄土,土体结构的破坏速度迅速,并且土体沉降问题严重,属于特殊土。广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿陷性。湿陷性黄土又分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土。

2 水泥改良土工艺原理

湿陷性黄土改良过程中,加入一定量的水泥和水,使掺合料和湿陷性黄土发生物理化学反应,改变湿陷性黄土的颗粒组成及结构,提高填料的强度(CBR值和无侧限抗压强度)、刚度、水稳性等工程性质,从而获得较高的强度和水稳定性。

2.1 湿陷性的消除

本项目通过分别测定Ⅰ级、Ⅱ级原状湿陷性黄土改良前及改良后的湿陷系数,来评价其湿陷性的大小。在未经过水泥改良前的原状土湿陷系数检测结果δs=0.085,湿陷性强烈;而经过水泥改良后的湿陷性黄土湿陷系数均小于0.015。从试验各项数据表明原湿陷性黄土的湿陷性已经消除,作为路基填料满足规范和设计要求。

2.2 水泥掺量的影响

湿陷性黄土在未改良前,其无侧限抗压强度试件在养护过程中自损破坏,无法完成试验。经过掺6%水泥改良后,其7天无侧限抗压强度达到1.1mPa,满足路基填料的强度要求;经改良后作为路基填料承载比随水泥配合比的增大而逐渐增大,CBR值在水泥占5%-7%的配合比中变化明显。经检测水泥掺量为6%时其承载比能达到未掺水泥的211%,CBR=137%,已施工完成改良段路基弯沉均小于100mm,故此掺6%水泥改良后的湿陷性黄土均满足路基填料的承载力要求,满足路基弯沉规范要求。

3 施工工艺流程及操作要点

图1 施工工艺流程

3.1施工工艺流程

水泥改良湿陷性黄土→总体工艺流程为:测量放样→上土整平→水泥撒布→机械拌合→精平→碾压→试验检测,详细的工艺流程如图1所示:

3.2操作控制要点

3.2.1施工放样

根据实测标高和设计标高确定填方坡脚线,路基宽度30cm。使用白灰划出路基的填筑边线,每20cm在路基两侧边线外30cm各设一边桩。

3.2.2布料、摊铺

采用画方格布料,填料按水平分层,先低后高、先两侧后中央进行卸料。路基填筑时必须根据设计断面采用纵向全断面水平分层填筑,从最低处起分层填筑、逐层压实不应超过25cm。填料超10cm颗粒及其他杂物拣除。

3.2.3粗平、精平、静压

计算出素土和水泥的用量,设立高度控制线来控制松铺厚度(不超过30cm),填料先通过推土机进行粗平,再用平地机进行精平,要做到层面平整、均匀,以便摊铺拌合水泥。

3.2.4水泥撒布

使用先进的水泥撒布车进行水泥撒布,利用数控技术控制水泥撒布数量,须严格控制确定好的行驶速度、水泥喷洒流量等关键参数,施工过程中严禁随意调整相关参数。

3.2.5拌合水泥土

采用路拌机进行拌合水泥土,设专人跟随路拌机,随时检查拌合深度并配合路拌机操作员调整拌合深度,严禁在拌合层底部留有“素土”夹层。拌合时应略破坏1cm下承层的表面,以利于上下层粘贴。拌合均匀后,由试验人员同监理人员同步进行含水量、水泥剂量的取样测定,确保水泥掺量合格和水泥土拌合的均匀性。

3.2.6二次整平、压实

水泥土混合料拌和均匀后,采用20t压路机进行稳压一遍,随即用平地机进行二次整平。碾压遵循先轻后重,先静压后振压的原则进行,碾压时重叠1∕3轮宽碾压,整个碾压工作要控制在不超过缓凝水泥失效前完成。

3.2.7压实度检测

水泥土碾压完成后及时检测压实度,合格后可结束碾压并进行养生,冬季施工的水泥土应采取防冻措施。试验段采用“1-1-N-1”组合方式进行碾压,即1遍静压(20t压路机)、1遍弱振(20t压路机)、N遍强振(22t压路机)、1遍静压(20t压路机),整个碾压工作保证在不超过缓凝水泥失效前完成(水泥初凝)。为确定压实度与碾压遍数的关系,每碾压1遍即进行压实度跟踪检测,检测曲线如图2所示。

图2 压实度与碾压遍数关系图

从压实度检测结果可知,在振动压实5遍时压实度可达到93%以上,满足92区的压实要求;在振动压实6遍时压实度可达到95%以上,满足94区的压实要求。

4 效益分析

K139+750—K140+640试验段水泥改良湿陷性黄土填筑4.37万m3。该试验段改良土将减少设计弃方和借土填方运费约166.06万元,土资源费63.06万元,取弃土场防排水费用34.57万元;但增加水泥原材料费约142.88万元,水泥撒布费用5.64万元,水泥拌合费用12.02万元,养生的费用6.56万元,利用土运费63.8万元,仅试验段总体减少费用32.79万元。采取水泥改良湿陷性黄土作为路基填料,大大减少了取、弃土场的征用面积,最大限度的减少对项目沿线生态环境的破坏,既节约了土地资源又保护了当地的生态环境。

5 结束语

水泥改良土具有较高的强度以及水泥稳定性,将其应用于湿陷性黄土路基填筑施工中,能够有效改善路基施工质量,同时水泥改良土施工工艺便捷,机械化程度较高,适应性好。但需要注意的是,在水泥改良土施工中,需要加强试验检测,确定素土含水率,根据水泥含量要求进行调整,尽量缩短水泥改良土的拌合时间,加强平整和碾压工艺控制,有效提升湿陷性黄土路基施工质量。

参考文献:

[1]《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)

[2]胡维.铁路湿陷性黄土路基水泥改良分析.四川建材,2018,44(1):183-184.

[3]武志荣.探讨湿陷性黄土地基湿陷机理及地基处理方法[J].山西建筑,2019,45(01):64-65.

论文作者:朱倩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/20

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