遥控式线缆拖挂单轨吊制动研究论文_姜飞1 房运涛1吕会贤1刘建文1王红1张艳2

姜飞1 房运涛1吕会贤1刘建文1王红1张艳2

(1.山东科技大学 机械电子工程学院,山东 青岛 266590;2.山东博科生物产业有限公司,山东 济南 250000)

摘要:主要提出线缆拖挂单轨吊夹紧制动机构,绘制制动机构三维模型,介绍其液压系统及工作原理。运用AMESIM软件对液压系统进行仿真,得到弹簧、夹紧缸的主要变化曲线进而分析液压系统可行性。

关键词:夹紧制动;液压仿真;AMESIM

1引言

针对煤矿井下线缆的拖挂与管理,传统的做法是用工字钢焊接成简单的架子,悬挂巷道顶部,用铁丝将电缆捆绑在架子上,通过人工或绞车拖运电缆。由此产生的问题:(1)工人劳动强度与工作时间增强;(2)电气设备在移动中可能会发生漏电破损情况造成一些瓦斯爆炸事故。

2提出楔形夹紧制动装置

本文提出一套夹紧制动机构,三维图如下图1所示,液压原理图如下图2所示。

图2 液压原理图

工作过程:操作换向阀8手柄使左位工作并保持左位工作状态不动。此时前后保持夹紧制动状态,操作遥控器使电磁换向阀7左位工作,液压油进入推拉缸活塞腔和前部楔形夹紧装置夹紧缸,解除前部夹紧,推拉缸缸体在液压力作用下推动前部承缆小车左移一个步距。操作遥控器使换向阀右位工作,解除后部夹紧,前部处于夹紧固定,在液压力作用下活塞杆拉动后部承缆小车左移一个步距,完成前移操作。

3液压仿真

3.1主要技术参数

根据参考文献[1]褚言军得到关键部件技术参数:

表1 主要技术参数

1-泵 2-溢流阀 3-电磁阀 4-换向阀 5-液压缸 6-左夹紧缸 7-左弹簧 8-右夹紧缸9-右弹簧

10-液压源 11-输入常量 12-信号输入

13-质量块14-传感器

图3 AMESIM模型图

(2)设置各个元件参数:

其中泵的速度为1000rev/min,排量为100cc/rev。

(3)仿真

设置运行参数,开始时间为0秒,终止时间为10秒,打印间隔为0.1秒,设置单次运行,二位四通的控制信号为一条直线,设置为固定不变的,三位四通的波形信号为两个变化节点,3秒时,信号值点从-40回到0,当7秒时,信号值从0到40,三位四通控制信号变化曲线如图4所示,得到溢流阀变化曲线、液压推拉缸活塞位移的变化曲线、液压缸端口1的压力变化曲线,左夹紧缸端口1的压力变化曲线以及左右夹紧缸活塞杆位移、速度的变化曲线和两个弹簧的变化曲线图如图5~9所示。

图7 右夹紧缸活塞杆位移与速度变化曲线

分析仿真图解,安全溢流阀的端口2压力是随着系统流量是逐步增大到32兆帕,然后保持稳定不变。推拉缸的活塞位移在进油之后便一直呈加速度增长,在4~7秒保持稳定,7秒之后,三位四通阀左移,活塞杆腔进液,活塞开始回城,位移开始呈下降趋势,完全符合设计要求,液压缸与左夹紧缸端口1的压力变化曲线也能较好的解释,以推拉缸端口1为例,0~3秒活塞腔进油,压力不断增大,3~7秒,电磁阀回中位,不进液,开始卸荷,7~10秒,电磁阀左位得电,活塞杆腔进液,活塞腔残余的液压油在活塞杆作用下,压力增强。

图9 右弹簧压缩量位移速度变化曲线

左右弹簧的变化曲线也是遵循顺序动作,以左弹簧为例,0~3秒时间内弹簧位移随着活塞杆移动而被逐步拉伸,弹簧蓄能,3~7秒内,弹簧迅速回缩,达到制动状态,然后保持制动状态不变,此后的7~10秒内,右弹簧重复左弹簧动作,先被拉伸后回缩制动,这里由于采样时间较短,图解中只显示被拉伸状态。

5 结论

通过AMESIM软件对夹紧制动系统进行建模,设置执行机构与阀等参数,得到制动曲线图,分析其数据得到验证液压系统的准确性。

参考文献:

[1]褚言军. 煤矿井下单轨吊制动系统的设计及性能研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2011.

[2]宋志安.MATLAB/Simulink与机电系统建模与仿真[M].北京:国防工业出版社,2011.7.

论文作者:姜飞1 房运涛1吕会贤1刘建文1王红1张艳2

论文发表刊物:《科技中国》2016年6期

论文发表时间:2016/10/17

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