冲孔灌注桩施工相关问题研究——以玉林煤场住宅楼为例论文_廖世倍

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摘要:本课题是对冲孔灌注桩施工相关问题展开研究,先是通过对冲孔灌注桩理论进行分析,利用其进入实例研究。而后对玉林煤场住宅楼工程概况阐述,再从施工方法应用于住宅楼的施工中,对其工程质量有所保证,最后对保障施工质量措施进行阐述。本文希望能对冲孔灌注桩施工提出一些有益看法。

关键词:冲孔灌注桩;施工方法;实例研究

一、冲孔灌注桩概述

1.1冲孔灌注桩概念

冲孔灌注桩是灌注桩的一种。灌注桩是直接在施工现场桩位上成孔,然后放入钢笼再灌注混凝土而成.冲孔灌注桩施工冲孔机冲击成孔,为泥浆护壁成孔。优点是:

对邻近建筑物及周围环境的有害影响小;桩长和直径可按设计要求变化自如;桩端可进入持力层或嵌入岩层;单桩承载力大等。缺点是:灌注桩成孔工艺较复杂,操作要求较严,易发生质量事故,且技术间隔时间长,不能立即承受荷载,冬季施工困难较多。

1.2冲孔灌注桩适用范围及其优点

1、冲孔灌注桩适用范围

正循环回转钻进成孔工艺:

适用于粘性土、粉土、砂土、碎石类土、强风化岩及软岩等,成桩直径500-2200mm。针对不同地层可采取不同钻头钻进,实现不取芯或取芯钻进,钻进效率高。缺点是在卵漂石层中钻进困难;钻孔直径大时,坍塌地层护壁困难,泥浆放量大反循。

环回转钻进成孔工艺:

适用于粘性土、粉土、砂土、碎石类土、强风化岩及软岩等,成桩500-2200mm。钻进粉细砂、卵砾石、粘性土、粉土效率高、进尺快;可使用清水钻进,靠水柱压力保持孔壁稳定,排渣彻底、孔底干净、钻进效率高,钻头消耗少,对大口径较深的孔钻进有利;缺点是对含水层有抽吸作用,水量消耗大,特别是漏水情况容易引起坍孔。

无循环螺旋钻进成孔工艺:

适用于地下水位以上的填土、粘性土、粉土、中等密度以上的砂土等,成桩300-800mm。对均质的粘性土、粉土、砂土钻进效率高,不使用冲洗液,无泥浆污染、噪音小、振动小,可在狭窄场地施工,成本低,消耗材料少,缺点是不适宜大粒径卵砾石、漂石、岩石施工。

2、冲孔灌注桩有如下优点

适应性广,适合在各种地层中施工,桩长、桩径选择范围大,单桩承载力高,与预制桩相比,可节约钢材,降低成本,施工噪音小,适合在建筑密集的市区施工。

二、玉林煤场住宅楼施工方案

2.1工程概况

玉林煤场搬迁职工住宅楼一期工程位于玉林市黎湛铁路西侧、苗园路北侧。该工程共9栋楼(12#楼~20#楼)框剪结构,地上11层,建筑面积35721.43m2,架空层框剪结构,地下1层,建筑面积约15423m2,结构总高度38.6m。

2、本工程基础除20#楼外均采用机械冲孔灌注桩基础,桩径分别为800mm、1000mm、1200mm。桩端持力层为石灰岩È4É层,桩端全断面必须进入持力层内不少于0.5米,设计采用的桩端持力层的极限端阻力标准值12000kPa,有效桩长不小于3米。桩总数507根,采用C25水下混凝土,钢筋保护层厚度为50mm。

3、工程地质岩层情况:

面层为回填土,土色呈灰褐、褐黄、黑等,含水量很湿~饱和,成分主要是杂填土,呈松散状,由黏性土、碎石、块石、淤泥和建筑垃圾等混杂而成,土质不均匀,对机械冲孔桩施工十分不利。

4、水文条件对桩和基坑开挖施工的影响

地下水埋深约0.5m~1m,回填土有较强的透水性,对冲孔桩施工十分不利。2.2冲孔桩施工方法

1准备工作

(1)平整场地

因为场地面层为回填土,土质松软,为确保桩机就位平稳并且在冲孔过程中不发生不均匀沉降,必须在地面层面铺填片石与石渣并在桩机底座加枕木。

(2)桩位放线、开挖浆池、浆沟

测量组将桩位放出,并反复核查,确保桩位正确。钩机开挖浆池与浆沟,浆池位置必有利于泥浆循环利用并有利于清理工作。

(3)埋设护筒

通过以下步骤:①挖坑;②回填;③准备护壁料。

(4)桩机就位

因场地为回填土,桩机行走比较困难,由钩机配合移机工作,桩机就位后,测量员复测桩位,确保桩位正确,冲锤中心与桩位重合,偏差不得超过5mm。

2.2冲孔

1开孔

在开孔阶段冲孔进度不宜太快,一般控制台班进尺在1米以内,相应地提锤高度要小,控制在40~60cm,冲击次数要多,控制在20~25次/分,泥浆浓度选择1.4~1.5,这样产生的冲击力小,使孔壁逐渐受水平力的挤压而密实。

2正常冲孔

经过轻冲击的开孔阶段之后,即开始正常冲孔,以加快速度。提锤高度可增至1.5~2米,泥浆浓度相应降低,大致在1.3左右。在正常情况下,冲孔进尺每台班为1~1.5米左右,有时更多一些。冲进岩层后,泥浆浓度降到1.2左右,以减少阻力和粘锤的毛病,但不能太小,否则石渣浮不上来,掏渣困难。在钻进过程中每1~2m要检查一次成孔的垂直度情况。如发现偏斜应立即停止钻进,采取措施进行纠偏。对于变层处和易于发生偏斜的部位,应采用低锤轻击、间断冲击的办法穿过,以保持孔形良好。

3在各类土层中的冲程和泥浆比重关系见表2.1。

4清孔

成孔后,应用测绳下挂0.5kg重铁碗测量检查孔深,核对无误后,进行清孔,可使用底部带活门的钢抽渣筒,反复掏渣,将孔底淤泥、沉渣清除干净。密度大的泥浆借水泵用清水置换,使密度控制在1.15~1.25之间。

2.3灌注水下混凝土

1安装导管

①混凝土导管必须事前试拼,并分成几段,依次摆好,以便吊装;

②混凝土导管利用三脚吊架起吊安放;

③导管应安放在桩孔的中心,加以固定。

2灌注混凝土:

①混凝土流动性不宜太大,其坍落度一般控制在18~20厘米左右。

②在剪球之前必须储备足够的混凝土,计算须使混凝土埋没导管五、六十厘米深。

③控制导管埋置在混凝土内的深度,一般当导管下部埋入混凝土2~2.5米时,就要提管,提管必须谨慎,防止提出混凝土以外,务使导管下端仍埋没在混凝土内100厘米左右,以免翻浆出事故。如果埋设太深,提管将发生困难。

④灌注首批混凝土时,导管埋入混凝土内的深度不小于1M。

⑤在拔管前要经常反插增加硂密实度。并且注意拔管要勤,每个孔段特别是桩顶都必须反插。灌注工作完毕后,要及时起拔孔口护筒,起拔前先活动几次,再慢慢起拔。

⑥硂浇注上升速度不得小于2M/h,单桩浇注硂量的浇注时间不得超过下列规定:Ⅰ <10m3≤2h;Ⅱ 10~20m3≤3h;Ⅲ 20~30m3≤4h

三、质量保证措施

3.1建立质量管理制度

成立以项目经理为组长的质量管理领导小组,明确各层级的职责,落实各层级的岗位责任,各级管理部门和人员职责明确,权限明确,各司其职、各负其责。

每道工序施工前,进行技术交底,让每位施工人员了解设计意图、重点、难点及解决办法,主要技术措施及操作方法,质量要求、验评标准及注意事项。

原材料、半成品进场后,对品种、规格、型号、批号、数量、出厂合格证、出厂试验单等进行核对验收。合理堆放,做好标识。按规范要求取样试验,将材料试验结果及其代表的批量报监理工程师批准后使用。不合格的材料不得使用。

严格工序质量验收和分部分项工程质量验收制度,进行单项验收签证,杜绝漏洞,确保质量。

3.2 质量保证措施

1桩孔垂直度保证措施

冲孔桩机安装平稳,保证桩机垂直,经常校正保持水平。如发现松软地层,软硬互层及产状陡岩控制钻进速度,轻压慢转。遇地下障碍物要及时清理,不能硬蹩以免将冲孔偏斜。发现桩孔已斜,必须回填土,待密实后重新扫孔纠斜。保证垂直度≤1%。

2防坍孔措施

冲进时根据土层掌握泥浆浓度,在易坍孔地层,特别是砂层,认真调好泥浆浓度和粘度;保持水头高度,水头一定要高于地下水位1.5-2m;泥浆漏失地层要及时补泥浆,停机时要专人观察泥浆面下降情况;护筒底部用优质粘土封底,不让泥浆从杂填土中漏失;尽量不使冲具、钢筋笼钩挂孔壁;开动反循环清孔时注意水沟畅通,泥浆补给充足。

3.3 消除质量通病措施

在进行冲孔灌注桩施工过程中,会遇见许多问题。如何消除这些隐患是保障工程质量的关键。

1桩孔不圆、呈梅花形,掏渣筒下入困难。主要原因有几点,第一,钻头的转向装置失灵,冲击时钻头未转动;第二,泥浆粘度过高,冲击转动阻力太大,钻头转动困难;第三冲程太小,钻头转动时间不充分或转动很小。

对于此问题的处理方法有几点:第一,经常检查转向装置的灵活性;第二,调整泥浆的粘度和相对密度;第三用低冲程时,每冲击一段换用主同些的冲程冲击,交替冲击修整孔形。

2孔壁坍塌。造成此问题的原因主要有:(1)冲击钻头或掏渣筒倾倒,撞击孔壁;(2)泥浆相对密度偏低,起不到护壁作用;(3)孔内泥浆面低于孔外水位;(4)遇流砂、软淤泥、破碎地层呀松砂层钻进时进尺太快;(5)地层变化时未及时调整泥浆相对密度;(6)清孔呀漏浆时不及时,造成泥浆面过低,孔压不够而塌孔;(7)成孔后示汲时灌注混凝土而塌孔;(8)下钢筋笼晨撞击壁造成塌孔处理这种问题有几种方法:(1)探明坍塌位置,将砂和粘土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置以上1~2m,等回填物沉积密实后再重新冲孔;(2)按不同地层土质采用不同的泥浆相对密度;(3)提高泥浆面;(4)严重坍孔,用粘土、泥膏投入,待孔壁稳定后,采用低速重新钻进;(5)地层变化时要随时调整泥浆相对密度;(6)清孔或漏浆进应及时补充泥浆,保持浆面有护筒范围以内;(7)成孔后应及时灌注混凝土;(8)下钢筋笼应保持竖直,不撞击孔壁。

3堵管。产生此问题主要原因是:(1)导管内壁不干净,造成混凝土在下降过程中局部受阻,或由于导管接头处于不完全密封,造成管内进水而使混凝土局部离析,或者导管因变形导致垂直度无法保证;(2)初灌量过大或过小,过大则可能造成导管底节爆开,过小则造成导管脱离混凝土面,使泥浆反压管内;(3)泥浆比重过大,增加导管底部反压大,使管内混凝土无法正常压出;(4)混凝土制作时搅拌时间不够,造成混凝土和易性降低,严重导致混凝土在管内离折,或在运输中振动离析;(5)由于卵石级配不符合施工要求或夹杂粒径较大的杂物;(6)埋管过深造成混凝土面混凝土初凝,埋管过浅在浇筑过程中,可能导致脱管,使泥浆与砂浆混合物反压入管内;(7)导管没有位于钻孔中央,以致在操作过程中,不慎将导管底部插入孔壁;(8)如孔口杂物不小心掉入导管内,或有水掉入导管内,或大斗出口处被堵住。

处理此问题的方法:提升导管2m左右,在孔口板上上下振动,让混凝土在其自重力作用下压出导管,或使用高频振动器安置在导管顶部,开启振动器可以使管内混凝土因振动液化原理而压出导管。以上办法无法解决,证明导管被堵严重,应立即提离混凝土面,采用球内胆止水,重新下导管及安装大斗浇入混凝土。在两混凝土面交接处反复捣插,使其混合均匀,重新浇入混凝土强度等级应提高一级。该办法应该在孔内混凝土初凝时间不到方可使用,并作好浇筑记录。

四、结论

在高层建筑的建设过程之中,桩基结构施工质量关系到建筑的很多方面,如可能对其结构安全、楼体抗震性能及其稳定性。所以,在工程实施过程中对使用此方法打桩进行阐述,以预防为主,严格遵守操作规程。

参考文献:

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[3]翁惠媛.论某工程中冲孔灌注桩施工质量控制分析[J].四川建材.2009(01)

[4]肖传帮.浅析如何提高建筑工程质量[J].广西质量监督导报.2008(05)

论文作者:廖世倍

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/8

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