电炉炼锌尾气的回收与利用论文_陶家荣

马关云铜锌业有限公司 云南马关 663700

摘要:马关云铜锌业有限公司采用电炉还原熔炼法炼锌,从炼锌电炉中排出的炉气经洗涤收尘后称为电炉尾气,电炉尾气富含一氧化碳,含CO 92~95%(vol.),CH4 2~3%,热值13000kJ/Nm3,属中热值煤气。一氧化碳一方面是炼锌电炉产生的废气,另一方面又是用途广泛的化工原料气,若加以回收利用,既治理了尾气污染,又能取得可观的经济效益。

关键词:电炉尾气;回收;利用

1、电炉尾气的产生

脱硫后的锌焙砂与一定比例的还原剂焦炭,助熔剂生石灰、石英石等进入密闭矿热炉内,电能经变压器、短网、石墨电极输入炉料中,炉料电阻将电能转换成热能,使之形成温度高达1250~1350℃的熔池,在熔池中,锌焙砂中的氧化锌被还原成金属锌蒸气,同时生成CO,CO和含锌蒸气经过飞溅式冷凝器冷却后,其中大部分的锌蒸气被冷凝成粗锌,少部分未冷凝的锌蒸气经方箱、直管进入干式锌粉沉降室沉积下来,沉尘后的炉气再进入喷射式洗涤器直接洗涤,然后经电炉二冷洗涤除尘后直接从烟囱排放。

电炉尾气产生的原理[1]:

ZnO+C=Zn +CO

ZnO+CO=Zn +CO2

CO2+C= 2CO

现完全回收;(2)采用洗涤塔脱除有害杂质,如H2S、HCN、NO、COS及CS2等以及脱除重金属粉尘,使尾气达到合格燃气的要求;(3)该工艺能耗低,投资少,运行成本低,效益高;(4)消除电炉尾气的环境污染,实现节能减排目的。

3、电炉尾气的利用与环保经济效益

电炉尾气中高浓度的CO净化后作为化工原料可合成多种化工产品,如合成甲醇、二甲醚、甲酸甲酯等化工产品,也可作为原料气来合成氨;在马关云铜锌业有限公司,使用燃煤或燃气的有干燥窑、精馏塔、保温炉、熔化炉等设备,净化后的电炉尾气可作为燃料气使用来供给热源。

3.1、为干燥窑和保温炉提供热源

在电炉尾气完全回收利用前,先把一台电炉的尾气回收利用到干燥窑作为燃料气进行烘干物料,取代了干燥窑用煤,同时引用到液体粗锌保温炉进行保温。电炉尾气初步回收利用工艺试生产期间,系统运行安全稳定,经济效益明显。

3.2、直接为精馏塔提供热源

结合电炉炼锌所产出的粗锌在精馏精炼提纯处理中,需要使用到无烟煤在煤气发生炉中生产的煤气(主要成分CO)来提供热源,因此,通过把电炉尾气全部回收利用,为精馏精炼提供热源,取代部分煤气发生炉的煤气,减少低硫无烟煤的使用,达到节能降耗的目的。将电炉尾气引至粗锌精馏系统,全部回收利用后,吨锌煤耗可下降300kg/tZn以上。

使用电炉尾气进行精馏塔生产完全可以替代煤气,需要注意的是在对粗锌精馏时,需要保持精馏塔温度的稳定,这要求电炉尾气供应量足够,且气量气压平稳,可以通过储气罐的形式对电炉尾气进行储存和进行有效使用,进而可以取缔与精馏塔配套的煤气发生炉。

3.3、环保、经济效益

电炉尾气全部回收利用后,年回收量:1.5×330×24=11880万m3。

年回收热量:11880万×13103=155663640万kJ/年

折算为标煤:155663640万/(4.1868×7000)=5.311万t/年。

标准煤二氧化碳减排系数为 2.64 TCO2/Tce。

年减排CO2:5.311×2.64=14万吨。

吨锌煤耗下降300kg/tZn,精锌年产量按60000吨计,低硫无烟煤按850元/吨计算,每年可节约无烟煤成本1500万元以上。

电炉尾气全部回收利用后,环保经济效益与节能减排效果显著。

4.结语

全面推行清洁生产,发展循环经济就是要大力推进节能降耗,提高资源利用效率,减少自然资源的消耗,从生产和服务的源头减少污染物的产生;加强资源综合利用,最大限度地利用各种废弃物和再生资源,减少废弃物的最终处置量。电炉尾气的回收利用,变废为宝、减少了环境污染,获取了高附加值的产品,验证了一种安全、平稳、可靠的CO气体回收、净化和合理利用的工艺流程;并提供了一种可实现电炉炉膛压力控制安全可靠、调压迅速的工艺配置,为电炉尾气节能回收利用开创了新的出路。

参考文献:

[1]王振岭编著.电炉炼锌[M].北京:冶金工业出版社,2001,404-405.

论文作者:陶家荣

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/8

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