连续流恒水位SBR工艺在小型污水厂的应用论文_张乐

中国恩菲工程技术有限公司 北京市海淀区 100038

摘要:某污水处理厂采用连续流恒水位改进型SBR 工艺( 简称为 CSBR 工艺) ,该厂生化处理设计规模为 4 万m3/ d,出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918— 2002) 一级 A 标准。总结了该工艺运行时产生的问题及解决措施,并探讨了提高脱氮除磷能力的调节方法。

关键词:连续;小型污水处理厂; CSBR 工艺; 脱氮除磷 ;一级 A 标准

Abstract: A sewage treatment plant adopts continuous flow constant water level (CSBR technology for short) modified SBR technology, the scale of the plant biochemical treatment design for 40000 m3 / d, effluent water quality meet the first level A criteria specified in the Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plant (GB 18918 -2002). Summarizes the problems and measures to solve the process runtime, and discusses the adjusting method to raise the capacity of nitrogen and phosphorus.

Keywords: continuous;small sewage treatment plant ;CSBR process ;nitrogen and phosphorus removal;the first level A criteria;

1工程概况

北京某地区污水处理厂由于用地紧张,因此采用 CSBR 工艺,设计规模为 2 万m3/ d,在预留 4 万m3/ d 处理规模用地的情况下,占地仅为 29 亩( 1 亩≈667m2 ) 。该厂出水设计要求达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2002) 一级 B 标准,但运行实践中发现,该工艺实际出水可接近一级 A 标准。进水情况见表1

2工艺概述

该污水处理厂由于规模较小,采用单组 CSBR 池,结合倒置 A2/ O 工艺与SBR 工艺的特点进行设 计。CSBR 反应池包括7 个生物反应格,前三格为缺氧格、厌氧格和好氧格。缺氧格的作用是利用进 水中的碳源,去除由回流污泥带来的硝酸盐,以防止硝酸盐进入厌氧格,影响厌氧释磷效果。同时部分原污水进入厌氧格,通过水解酸化提供聚磷菌释磷 所需的挥发酸,进行聚磷菌释磷反应。3 #格为主曝 气格,大部分有机物降解、硝化反应和生物过量吸磷均在此完成。4#格与 6#格为对称的辅助曝气格,在3#格的基础上进行好氧生化反应。上述反应格内设备均连续运行。5#格与 7#格为对称的 2 个SBR 格, 功能周期性进行互换。当其中一个SBR 格进行污 泥回流、间歇反应和静止沉淀过程。

3. CSBR工艺提高脱氮能力的探讨

生物脱氮主要包括氨化、硝化、反硝化过程。CSBR 工艺相当于倒置 A2/ O 工艺与SBR 工艺的结合。可发生前置反硝化、同步硝化反硝化、后置反硝化等反应过程,影响脱氮的因素有硝化泥龄、好氧区DO、SBR 格运行方式、各反应格停留时间、进水源、回流比、水温等[1]。针对这些影响因素,我们采取 了下列措施:

( 1) 延长泥龄,增加污泥浓度。自养硝化菌的 比增长速率较低,因此要求较长的污泥龄。由于该污水处理厂进水无机物较高,VSS/SS 值仅为 0.3~0.4,因此应延长污泥龄,提高污泥浓度,增强硝化效果,尤其是在冬季水温较低时,污泥活性较差,污泥龄应达到 25 d 以上,该厂目前污泥浓度为 7000mg/ L 以上。

( 2) 调节曝气量。通过改变阀门的开启度,调节至各曝气反应格的曝气量。使各曝气格承担不同的功能。3#主曝气格的功能是完成有机物的降解、 硝化反应、好氧吸磷反应,因此该格内曝气量应调至 最高,而 4 #及 6 #辅助曝气格为进一步进行好氧反应,该两格末端 DO 值为 2~4mg/ L 为宜,由于SBR 反应格在较低 DO 状态时,可实现同 步硝化反硝化反应,达到较好的脱氮效果,因此SBR反应格曝气量设置应最少,末端 DO 值为1~2mg/ L为宜,而且为防止过多的 DO 随回流污泥进入 1 #缺氧格影响反硝化反应,宜将SBR 格靠近回流泵处的 曝气阀门关闭。

( 3) 增加辅助曝气格搅拌器。在辅助曝气格内安装搅拌器,使其可作为过渡格。当3#主曝气格硝化反应完全时,辅助曝气格也可作为缺氧格,开启搅拌器进行缺氧搅拌,实现后置反硝化 反应,提高脱氮效果。由于进水碳源不足,影响后置 反硝化效果,可用泵提升部分进水( 10%~20% 进水) 进入该格内,补充碳源,提高脱氮效率。这样进入 1#格与 2 #格进行缺氧反硝化及厌氧释磷的反应时间相应减小。为提高回流污泥浓度可在SBR 格滗水结束后,搅拌阶段开始前 15~20min,将上一周期内沉淀后较高浓度的污泥回流进入1#缺氧格,与进水中碳源进行反硝化反应。 通过采用上述调节后,该污水处理厂脱氮效果大大好转,脱氮效率提高 20% 。由于该污水处理厂设置的 CSBR 工艺更类似于 倒置 A2/ O 工艺,更倾向于脱氮,需采取措施提高除 磷能力。

结合 CSBR 工艺周期运行的特点,在SBR 池回流污泥的后期将 PAC 药剂投加在SBR 池进口处的中间位置。至SBR 池停止回流污泥时,投加的化学药剂随水流恰好流至SBR 池的中央位置。当SBR池停止回流污泥后,继续曝气 0.2~0.3 h 以保证化 学药剂与SBR 池内混合液的充分混合,且需保证化 学药剂不会随回流污泥进入 1#池。经过生产性试验,该厂在投药量为 25mg/ L 时,可将 TP 由 1mg/ L 降至 0.5mg/ L 以下。

4存在的问题

CSBR 工艺具有占地小,调节灵活,可实现脱氮除磷的优点,但由于该污水处理厂为雨污合流制进水,泥砂量巨大,因此运行中也出现了一些意想不到的问题,我们结合 CSBR 工艺的特点,采取了一系列解决措施。具体情况如下。

4.1 单组池体运行,无法检修 由于处理规模较小,只设置了单组 CSBR 反应池,这样不能分系列停水检修,只能全厂断水检修, 而通常当地政府不会同意污水处理厂停运,因此造 成检修困难。建议今后设计时考虑分组设计,将采取连续流的 1~4 #反应格设为两组并联运行,前部 增加闸门,可以实现分组检修。

4.2 沉砂池除砂能力不足 该污水处理厂接纳的污水中携带了大量泥砂,大部分砂砾粒径在 0.1~0.2mm,而目前国内的旋 流沉砂池只对大于 0.2mm 粒径的砂砾去除率较高,因此尽管设计时,已提高了旋流沉砂的停留时间,从规范规定的 30S 提高到 2min,但是仍然无法有效去除小粒径砂砾。这些砂砾进入 CSBR 反应池,对生化反应效果及设备的使用情况均造成严重影响。另外,目前应用较多的內进流式网板细格栅,对于去除小颗粒物质效果也很好[2]。细格栅孔径为 1~3mm 时,可大大降低沉砂池的负荷。将来改造时可 考虑此方案。

4.3 泥砂沉积严重,搅拌器功率不足 沉砂池无法去除的大量小粒径泥砂进入 CSBR反应池的厌氧格与缺氧格中,进水中无机物含量较高,因此运行时污泥浓度较高,而选择潜水搅拌器时没有考虑到泥砂很多的情况,导致搅拌器功率不足。在厌氧格、缺氧格中沉积了大量泥砂,减少了有效池容,缺氧及厌氧反应停留时间不足。由于厌氧格、缺氧格为方形池体,采用潜水搅拌器搅拌,易造成搅拌不匀,池体四角出现死角。且在池内的大量泥砂也对搅拌机的叶轮造成磨损。目 前潜水搅拌器已更换为立轴搅拌机,该种搅拌器不需做底部基础,在污水处理厂正常运行时也可安装, 因此非常适合该厂无法断水施工的情况。而且该种 搅拌机搅拌时水力流态较好,很适合方形池体,为防 止泥砂沉积,将搅拌器功率密度由原来的 2 W/m3 提升至5 W/m3 。目前搅拌器运行状态良好,没有出现沉砂现象。

4.4 SBR 格出现滗水翻泥现象

该污水处理厂运行时污泥浓度较高,更易出现出水跑泥情况。通过多次观察,我们发现SBR 格确实 存在周期性水量突增而滗水带泥的现象。因此改进时从两方面入手: 一是调节出水状态,避免SBR 格瞬时出水量突增; 二是改善SBR 边格静 沉条件,降低污泥界面。具体情况介绍如下:

( 1) 避免周期性瞬时水量增加。SBR 格是靠末 端空气堰进行滗水。空气堰的工作原理为:周期性向带有密封罩的溢流堰充入或排除加压空气,使罩内水位低于或淹没溢流堰堰顶而使SBR 格停止或 开始溢流出水。详见图 1。

(2) 改善SBR 边格静沉条件,降低污泥界面。

①回流污泥起始阶段: 为降低SBR 格污泥浓度,不开搅拌器和曝气装置,进行高浓度污泥回流以增 大污泥回流量。待高浓度回流一段时间后,再打开 搅拌器和曝气装置进行混合液回流。此方法在前文中已叙述,该方法也可以增加反硝化反应的效果。

②回流污泥结束阶段: 由于惯性,在污泥回流泵和搅拌器停止后,SBR 池中液体沿池长和池宽方向的运动仍将持续一段时间,相当于减少了有效静止沉淀 时间。因此可将池中污泥回流泵和搅拌器比曝气装 置先关 0.2~0.3 h,利用气泡的垂直扰动来防止上 述影响,以提高沉淀阶段SBR 池的静沉效率。

③滗水阶段: 将SBR 边格相邻的辅助曝气格内的曝气阀 门适当关闭,使辅助曝气格呈现静沉状态,以免将曝 气时的污泥混合液推流进入SBR 池,使出水中SS过高。

5结论

CSBR 工艺结合了倒置 A2/ O 工艺与传统SBR工艺的优点,占地小、调节灵活,污水生物脱氮除磷 效果较好。但由于该污水处理厂为雨污合流制进水,过多的泥砂带来了一系列问题,因此污水处理厂 选择处理工艺时,不仅要对生化处理工艺进行优选,对预处理工艺也应进行充分考虑。由于 CSBR 工艺调节性较强,因此针对污水处理厂出现的一系列问题[3],结合 CSBR 工艺的特点,采取了一系列解决措施,使处理出水达到较好的效果。

参考文献:

[1]吴卫国,Peter L. Tinpany 连续进水、恒水位的改进型SBR 系统.中国给水排水,2001,17( 7) : 17~22

[2]李亚新,郑兴灿. 污水生物脱氮除磷技术,北京: 中国建筑工业出版社,1998

[3]周雹.活性污泥工艺简明原理及设计计算. 北京: 中国建筑工业出版社,2005

作者简介:

张乐,男,1984年3月生,汉族,山西省芮城县人,学士学位,2005年7月毕业于北京科技大学环境工程专业,就职于中国恩菲工程技术有限公司,工程师,主要从事给排水及环境工程相关方面的设计研究工作。

论文作者:张乐

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/19

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